A2O-MBBR工艺用于城镇污水处理厂提质增效*

2021-06-15 01:19蒙力华贾秀珍莫金素陆兴芬冷晴阳覃登攀
云南化工 2021年4期
关键词:提质硝化处理厂

蒙力华,贾秀珍,莫金素,陆兴芬,冷晴阳,覃登攀

(百色学院化学与环境工程学院,广西 百色 533000)

城镇生活污水处理问题较为突出,尤其是城中村、老城区、旧城区等管网建设滞后的地方,是产生城市黑臭水体的主要原因之一。城镇污水处理与当前人们的生活水平、生活质量还存在一定差距,不能满足人们对美好生活环境的需求。为解决这一问题,广西实施了城镇污水处理提质增效三年行动方案:高质量推进城镇生活污水治理,要求在“十三五”期间完成污水处理厂的提质增效,补齐处理设施短板,污水处理设施污染物排放标准提升到一级A标准。结合广西的情况,大部分的污水处理厂氮磷排放指标不能满足一级A标准要求,处理设施对氮磷污染物削减效能不高,急需进行改造。在这一背景下,广西某城镇污水处理厂进行了提质增效,于2019年10月投入运行。

1 污水处理厂概况

该污水处理厂2015年建设,2017年6月投入使用,设计规模为 1000 m3/d,近期处理规模 500 m3/d,采用多级复合移动床膜生物反应器(MC-MBBR)工艺,排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。

1.1 原污水处理工艺流程

污水经格栅、沉砂、水质水量调节、移动床膜生物反应器(MC-MBBR)、沉淀、消毒处理达到一级B标准后,就近排入地表水体,污水处理工艺如图1所示。

图1 MC-MBBR工艺流程

1.2 提质增效工程

改造工程处理规模不变,采用提质增效方式,使尾水排放达到一级A标准。改造前由于污水进水有机物含量偏低,进水的碳氮比不能同时满足聚磷菌、硝化和反硝化菌群的正常代谢,存在微生物对碳源的竞争,碳源不足是污水同步脱氮除磷的瓶颈问题[1]。加上原有的MC-MBBR工艺对碳源的利用率较低,导致脱氮除磷效果不佳。因此将原有的处理工艺调整为A2O-MBBR+辅助化学除磷(高效混凝沉淀)工艺,将原工艺中的沉砂池改为厌氧池,将原调节池改造为缺氧池,将一级MBBR池作为好氧池,保留二级的MBBR池,增加一个泥水分离设备(斜管沉淀池),将沉淀的污泥回流到厌氧池中,将二沉池改为混凝高效沉淀池。改造后的污水处理工艺如图2所示。

图2 A2O-MBBR工艺流程

从提质增效、安全稳定、运行维护等方面考虑,改造工程的主体工艺中主要增加了A2O和高效混凝沉淀工艺。A2O-MBBR是一种新型的双污泥系统,该工艺通过长短泥龄的分离实现一碳两用,尤其在低碳氮比的条件下,有利于反硝化聚磷菌成为优势菌,具有提高碳源的转化利用效率、实现菌群优化和节能降耗、污泥产率低、脱氮除磷效率稳定等[2-3]优点。高效混凝沉淀池具有凝聚、絮凝、沉淀和污泥浓缩功能,抗冲击负荷能力强,药剂消耗量小,磷酸盐去除率高,运行成本低等优点[4]。由于A2O-MBBR工艺技术运行效果良好,在国内污水处理厂中得到了推广应用[5-7]。

2 提质增效工程运行效果分析

2019年10月改造工程投入使用,自运行以来,污水厂的氮、磷去除率明显提升,排水水质良好,达到了设计目标要求。

2.1 化学需氧量(COD)

经收集、统计污水处理厂改造前和改造后运行的水质资料,COD进水质量浓度为120~200 mg/L,两种工艺处理后出水水质COD质量浓度如图3所示。经原MC-MBRR工艺处理后,出水平均质量浓度为 36.2 mg/L,污水经改造后的工艺处理,出水平均质量浓度为 30.9 mg/L,平均去除率由原来的76.4%提升到81.7%。因污水处理厂进水COD浓度较低,改造前COD去除效果已达到一级A标准(ρ(COD)≤50 mg/L),改造后对COD的去除效果不明显,提质增效的空间不大。

图3 不同处理工艺出水COD浓度变化

2.2 氨氮(NH4+-N)

氨氮进水质量浓度42~65 mg/L,两种工艺处理后出水的氨氮质量浓度如图4所示。经原MC-MBRR工艺处理后,氨氮出水平均质量浓度为 16.1 mg/L。污水经改造后的工艺处理,出水平均质量浓度为 4.2 mg/L,平均去除率由原来的69.7%提升到92.6%。改造前氨氮的去除效果无法达到一级A标准(当水温高于 12 ℃ 为,ρ(氨氮)≤5 mg/L;当水温低于12 ℃为,ρ(氨氮)≤8 mg/L),改造后对氨氮的去除效果较为明显,去除率较原工艺提高22.9%。结合硝化菌世代时间长、硝化过程需要保证足够的溶解氧,改造工程增加了A2O处理工艺,相当于延长了活性污泥泥龄,降低硝化负荷,同时增加了硝化过程中的曝气量,优化硝化-反硝化过程条件,提高了碳源的转化利用率,使活性污泥达到良好的脱氮效果。

图4 不同处理工艺出水氨氮浓度变化

2.3 总磷(TP)

总磷进水质量浓度4.5~6.8 mg/L,两种工艺处理后出水的总磷质量浓度如图5所示。经原MC-MBRR工艺处理后,总磷出水平均质量浓度为 2.2 mg/L,去除率仅为62.3%,无法达到一级A标准(ρ(TP)≤0.5 mg/L),超标3.4倍。污水工艺经改造后,出水平均质量浓度为 0.45 mg/L,去除率提升到91.8%,满足一级A标准的排放要求。改造工艺对总磷的去除效果明显,去除率较原工艺提高29.4%。针对除磷要求,在改造工程除了利用A2O工艺除磷,还增加了高效混凝沉淀工艺:以铝盐作为絮凝剂,将溶解态的磷酸盐物质从水相中去除,以进一步控制出水总磷的浓度,达到良好的除磷效果。

图5 不同处理工艺出水总磷浓度变化

2.4 主要污染物削减效能

污水处理厂改造后,充分挖掘了减排潜力,提升污染物削减效能,改造后较原污水处理工艺MC-MBBR污染物排放大幅度下降,主要污染物COD、氨氮、总磷排放量分别为6.64 t/a、0.77 t/a、0.08 t/a,分别削减0.97 t/a、2.17 t/a、0.32 t/a,降幅分别为14.6%、73.9%、79.5%。

3 结语

1)采用A2O-MBBR工艺对污水处理厂进行改造,强化生物脱氮除磷,提高了硝化-反硝化、生物除磷能力,能够较好地适应进水水质、水量的波动,有较强的抗冲击负荷能力。

2)COD、氨氮、总磷等主要污染物进水质量浓度分别为120~200 mg/L、42~65 mg/L、4.5~6.8 mg/L。COD出水平均质量浓度为 30.9 mg/L,去除率由原来的76.4%提升到81.7%;氨氮出水平均质量浓度为 4.2 mg/L,去除率由原来的69.7%提升到92.6%;总磷出水平均质量浓度为 0.45 mg/L,去除率由原来的62.3%提升到91.8%;出水水质稳定,各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

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