朱保华:小套管井高效防砂技术研究

2021-07-01 02:32朱保华李鹏邹远北王勤田董双平
装备维修技术 2021年51期

朱保华 李鹏 邹远北 王勤田 董双平

摘 要:临盘油田小套管井基本以内径88.3mm为主,侧钻井最小内径大部分为82.3mm,目前防砂有效期偏低,通过开展小套管井防砂提液技术研究,有效解决小套管井防砂施工困难、液量下降快、防砂有效期短的难题,同时具有后处理简单,有效避免大修成本高等问题。

关键词:小套管 留塞式充填防砂 环填防砂 侧钻井化学防砂

1.小套管井防砂存在问题:

1.1出砂储层复杂

含油层系多、油层井段长、层薄、油水层间互层,非均质性严重,泥质含量高,防砂工艺选择受到严重限制。

1.2防砂施工难度高

(1)施工摩阻高。

(2)井眼小,钻塞工艺不完善;

(3)后期打捞困难;

(4)无法实施充填防砂,全局充填工具最小外径为∮95mm。

2. 小套管井堵塞物分析及预处理工艺优化

2.1临盘出砂区块的堵塞物成分分析

2.1.1粘土矿物成分分析

通过对临盘区块的粘土矿物进行取样分析,发现其成分主要为:伊/蒙混层47%、伊利石26%、高岭石24%、绿泥石3%。含水上升后引发粘土膨胀,固相颗粒出现剥离,化学固砂效果差,滤砂管易堵塞。

2.1.2典型出砂区块堵塞物成分分析

对盘二块、盘40块、唐庄、商河四个典型出砂区块的防砂失效井筛管砂及冲出砂做成份分析。

2.2预处理工艺优化

2.2.1酸化处理酸液优选

针对临盘通过对临盘区块的粘土矿物进行取样分析结果,其伊/蒙混层47%,开展了室内实验研究,在溶蚀率相同的情况下,优选多氢酸作为酸化段塞主体酸。

2.2.2地层预处理工艺优化

针对不同区块的主要堵塞原因,结合小套管防砂特点,优化了不同的抑砂处理段塞。

3.机械式防砂工艺技术研究

临盘采油厂因套损小套管治理和老井侧钻挖潜产生小套管油井423口,占比17.7%,常规的挂滤、化防无法完全满足其防砂需求,主要存在充填施工摩阻高,管柱不配套,后期处理难度大;一般挂滤防砂,后期易堵塞。

3.1小套管充填防砂工具研究

3.1.1结构组成

Φ82充填工具主要由丟手解封装置、悬挂密封机构、反洗机构、填砂装置组成。

3.1.3性能特点

(1)封隔压力高,悬挂能力强,避免了施工过程中产生的高压引起管柱的密封失效,导致防砂施工的失败。

(2)不动管柱反洗井,确保了井筒内多余砂及时反洗出井口,避免了管柱的堵塞以及卡管柱等施工安全风险。

3.2易处理防砂筛管的研制

3.2.1 Φ73钨钴合金涂层等径微缝管

(1)结构特点

针对精密微孔滤砂管内通径小(48mm),易堵塞,后期处理困难,研制Φ73钨钴合金涂层等径微缝管。

(2)技术特点:

滤砂管采取内扣连接,无接箍,整体防砂管柱外径一致,方便后期井筒套铣打捞;

内通径大(62mm),中心管内积砂易被清除;

等离子割缝,滤砂管不易堵塞。

(3)参数优化

运用有限元模型建立N80材质基管的微缝管应力模型,通过模拟压溃过程优化钨钴合金涂层厚度为0.2mm,优化缝长50mm、缝密度5条/周。

3.2.2高渗滤砂管

针对细粉砂、泥质含量高的油层,配套高渗滤砂管,排出细粉砂,提高防砂效果。

(1)结构组成

高渗滤砂管主要包括基管、预制填砂层、接头。其中,预制挡砂层可根据地层砂粒径进行相应的优化匹配,以提高防砂效果的适应性。

(2)性能室内实验

制作了7种不同规格预制填砂层的滤砂管,进行了渗流实验。

实验结果:7组不同规格高渗滤砂管(充填40/50目砂),渗透率:12.2~23.3um2,受滤砂管预制填砂层的配方及胶结方式有很大关系。出口含砂量均<3 ‱,排出砂粒径均<40μm,平均粒径24.7μm。高渗滤砂管可排出细粉砂。

(3)滤砂管参数优化

滤砂管外径优化

根据小套管套管尺寸,综合考虑工具加工、施工安全方便、过流面积等因素,优化滤砂管外径为76mm。

滤砂管长度优化

根据滤砂管最大长度、初弯曲挠曲线近似表达式机滤砂管长度与挠度的关系,经过计算,L=1.13m。在斜井中,为了保证滤砂管的顺利下入,避免防砂管柱弯折损坏,兼考虑加工等方面的便利,优化滤砂管长度为1m。

4.小套管井化学防砂工艺技术研究

4.1覆膜砂优选及性能评价实验研究

4.1.1覆膜砂防砂技术原理

针对常规耐覆膜砂在涂覆工艺、固结性能方面存在的不足,通过从涂覆工艺、涂覆材料选择和改性以及涂覆层数的确定等方面的分析,确定采用目前比较先进的热法涂覆工艺,选用具有不同功能的涂覆材料,在石英砂表面从内到外进行可预固化层、可固化层和保护层进行三层涂覆,提高支撑剂的抗破碎率、圆球度、固结和性能等。

4.1.2室内实验研究

(1)覆膜砂性能评价优选

通过室内实验研究,优选固结强度、渗透率较高的新型树脂砂作为高导流自固结充填材料。

(2)新型树脂砂性能评价

新型树脂砂其最终抗压强度可达5.2MPa,渗透率14.6μm2,可建立高强高导挡砂屏障。

4.2留塞式化学充填防砂工艺研究

4.2.1工艺原理

在化学防砂材料优选的基础上,针对较厚油层,采用充填树脂砂或者注入固砂剂的方式进行化防。可形成较高强度的挡砂屏障,保证防砂效果。

而针对较薄油层(≤5m),可采用塞式化学充填的方式。在井筒内留塞,可进一步提高挡砂屏障强度。

4.2.2参数优化:

通过建立小井眼井渗流通道与充填留塞数学模拟,优化了塞式充填防砂参数,主要包括:

砂面位置:射孔段底界30m;砂比:5-30%,泵压:≤5MPa。

沉砂时间:5-10min

顶替液用量:清水, ≤油管容积;侯凝时间:24h以上

钻塞位置:射孔层段顶界1m的位置。

4.2.3适应井况:

可用于4in(内径88mm)套管井,薄油层(≤5m)井的防砂工艺中。

5.结论

(1)针对临盘小套管井出砂储层特点,优选了酸化处理主体酸液类型及配方,泥浆溶蚀率≥50%、返排率≥75%,提高解堵效果。

(2)针对井眼尺寸小的侧钻小套管井,开展小直径循环充填防砂工具、高强度易处理等径微缝管,配套高渗透滤砂管防砂工艺,能满足小套管井防砂需求,解决了筛管易堵塞的难题。

(3)创新研发留塞式化学充填防砂工艺,可形成具有较高胶结强度及渗透率的挡砂柱塞。

(4)开展了小套管井防砂技术现场应用并进行了效果跟踪分析,措施后日液比停产前提高了78.4%,为后期进一步开展技术优化及现场应用提供了技术借鉴。

参考文献:

【1】何生厚,张琪。油气井防砂理论及应用【M】,北京石油工业出版社,2003

【2】董长银,张清华等,复杂条件下疏松砂岩油藏动态出砂预测研究【J】,石油钻探技术,2015,43(6):80-86

【3】朱春明,王希玲,邓金根等,防砂筛管性能评价实验方法的建立【J】,新疆石油天然气,2011,7(4):69-72