马探某井四开超深钻井方案研究

2021-07-02 14:04石鹏
科学与财富 2021年12期

摘 要:马探某井构造上位于辽河坳陷西部凹陷清水洼陷北侧马某南块。该井为揭穿整个扇体,探索沙三下底部地质异常体的含油气性,设计加深钻探至5980米。该井四开钻井存在超深钻井钻具由于疲劳及扭曲损伤造成事故、下部地层存在地质异常体有可能钻遇硫化氢存在井漏、井塌等施工难点,该项方案研究通过优选优化钻具管理,四开使用旋转控制头,井口始终处于密封状态,使用抗高温高性能复合盐钻井液施工保证井壁稳定,并强化钻井施工管理,以实现该井顺利完钻完井。

关键词:超深钻井;钻具优选优化;防漏、防塌钻井;钻井方案研究

1 设计井基本情况

马探某井原设计沙三下段扇体属于扇三角洲相沉积,较沙三中近岸水下扇沉积时水体浅,砂体推进范围广,推测应有规模较大砂体,当前深度未能达到揭开主力目的层的目的。根据清水洼陷某侧赵古某井原油-源岩对比分析,已发现原生沙四段成因的低熟稠油,目标区深层可能存在沙四段源岩,生烃指标良好可为目标扇体供源。该井是探索清水洼陷深层的首口探井,加深钻探对下步深层勘探具有重要指导意义。

2 主要施工难点分析及应对措施

2.1超深井钻具管理是本井风险控制的关键

超深井钻具由于疲劳及扭曲损伤造成钻具事故的风险高,是施工的难点,如何有效进行钻具管理,保障钻具的安全使用非常重要[1]。应对技术措施:更换4寸18°钻具,钢级G105,壁厚8.38mm,钻具本体101.6mm,接箍外径133mm,接头水眼61.9mm,本体内径84.84mm,管体抗扭强度62883n.m,接头抗扭强度50306n.m,管体抗拉强度2598KN,接头抗拉强度3726n.m。选用耐高温润滑性能强的密封脂(抗高温260℃),每次起下钻都要进行钻具倒换及错扣检查。当扭矩变大之后,每次起钻都要对加重及钻铤逐根卸扣,释放应力,检查丝扣,采用扭冲工具和恒扭矩等工具保护钻头及钻具安全。

2.2可能存在井漏、井塌,并且钻遇硫化氢的风险

由于下部地层存在地质异常体,有可能钻遇硫化氢,存在井漏、井塌风险,小井眼施工,抗高温、携砂、悬浮和井壁稳定性能要求较高。对于四开井眼,因环空间隙小,携砂性能较差,井壁失稳风险高,易导致各类卡钻,并且卡钻之后处理难度大。根据地质预测,四开井段存在粉砂岩、泥岩等,可能存在井漏、井塌,并且钻遇硫化氢的风险。应对技术措施:四开使用抗高温高性能复合盐泥浆施工,保证KCL含量,保证井壁稳定,由于无可参考井,下步地层压力难以预知,泥浆比重根据实际情况,及时向甲方进行申请调整。本井四开使用旋转控制头,井口始终处于密封状态。四开若遇活跃的油气显示,在提密度受限、循环排气受限的前提下,优先选择控压技术。若全烃值异常上升,要打开自动点火装置进行点火,并汇报公司相关部门。起钻控压:起钻前进行循环测后效,计算控压值。下钻控压:出裸眼段安装控压装置,下钻到底,走节流管汇、液气分离器等进行循环排气,必要时进行点火,待气侵处理完毕后,再正常钻进。

3 四开施工方案研究

3.1钻头选择

沙三下亚段及下部深部地层存在高压、超高压风险,设计使用一只S15*UGPDC钻头钻塞,后期备用PDC钻头型号分别为S141*BYUG,S151*BYUG,S161*BYUG,预计每只进尺100米,完成施工任务。钻头型号的选择以第一只钻头的使用情况为判断依据,逐步优化布齒及冠部结构,提高钻头攻击性和单只进尺。

3.2钻井液选择

采用抗高温性能复合盐泥浆体系,主要性能以满足井下施工为标准。

3.3防卡、防漏、防喷技术措施

使用好固控设备,保证固控设备始终运转。坚持配稠塞携带井底岩屑,及时清扫井眼,钻井液粘度满足设计80-100S保证携砂,并且不得加入固相提粘。钻进中遇到钻速突然加快、放空、蹩钻、跳钻、气测异常及油、气水显示异常等情况,应立即停钻观察,发现异常,应立即汇报处理。[2]

3.4防硫化氢技术措施

钻井队及钻井相关协作单位应制定防喷、防H2S的应急预案,并组织演练。一旦H2S溢出地面,应立即启动应急预案。加强对钻井液和空气中硫化氢浓度的测量,除充分利用好除硫剂和除气器外,现场可根据实际情况提高钻井液密度,控制硫化氢在钻井液中浓度小于30mg/m3(20ppm),空气中监测到硫化氢浓度大于15mg/m3(10ppm)时,立即按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T 5087-2017)标准规定执行。

3.5完井作业设计

钻完进尺后,循环调整好泥浆性能,保证充分携带岩屑。在井口无岩屑返出时进行短起下,短起井段根据井下情况而定,必要时要起到表层套管内。测井仪器必须达到抗高温要求,电测完成后,通井处理泥浆至少循环两周以上,并进行加温试验,确保泥浆具有良好的流动性和热稳定性,为套管顺利下入做好准备。[3]

4 质量目标设计

井身质量合格率100%,加强井身轨迹控制,及时监测井斜和方位。根据探井直井井底水平位移要求,5000-6000米井段,井底水平位移≤200m。固井质量合格率100%,按照《SY/T5412-2016下套管作业程序》作好下套管工作,将套管按设计要求下到位,下套管前和固井前,必须压稳油气层。全井平均机械钻速≧6m/h,复杂率小于1.5%。

5结论和建议

研究形成的储气库区块钻井提速提效技术,对本区块水平井和定向井,提高钻井速度、缩短钻井周期、减少井下故障率、降低作业成本、有着十分重要的意义。尤其储气库工程作为国家项目,是在供气淡季使用集输管线,将的多余天然气注入地下存储起来,其特点是储存量大,机动性强,调峰范围广;在用气高峰时将天然气调出来,用以补充管线供气不足,实现国家能源调配,目前投用的储气库总数达到23座,调峰能力快速增加,占到全国调峰能力的95%以上,具有重要的战略意义。

参考文献:

[1]葛光辉.深井钻井施工难点分析与对策探讨[J].石化技术.2018(05)

[2]王超,岑临.超深井钻井工艺技术探讨[J].化工设计通讯.2018(01)

[3]金红生.超深井下套管新技术探索[J].中国新技术新产品.2012(02)

作者简介:

石鹏(1985-),男,工程师,2010年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,学士学位,现工作于中国石油辽河油田公司钻采工程技术部,从事石油钻井管理工作。