制氢纯度不合格原因分析及处理措施

2021-07-02 14:04魏雷
科学与财富 2021年12期
关键词:氢气分析仪

摘 要: 制氢站氢气经电解、分离、洗涤后进行纯化处理,纯化后因氧含量超标不能进行充罐存储,从电解槽、氢氧分离器、碱液循环量和浓度、分析仪方面进行原因分析和排查处理,并提出了改造建议。

关键词: 制氢站;氢气;分析仪

某核电工程两台百万千万机组共用制氢站,用于发电机冷却和化容系统脱氧。氢气具有通风损耗小、传热快、不助燃、制取方便等优点,发电机采用氢气冷却具有较为广泛的应用。在化容系统中,氢气存储于化容系统容积控制箱,用于向一回路冷却剂加氢以降低溶解氧浓度。

氢气纯度影响电站运行的安全性和经济性,核电站对氢气纯度提出了更严格的要求,氢气中氧含量不超过5 ppm才能进行充罐存储后通过分配官网供气,否则进行排空处理。在制氢时出现纯度不合格的问题,可从氢气生产流程进行排查处理。

1.制氢系统流程

1.1电解水制氢原理

电解水制氢的工作原理是利用电能使电解质溶液分解生成氢气。在电解质溶液中浸没一对电极,中间设置电解质溶液自由流动而防止气体渗透的隔膜构成电解池,当一定电压的直流电通过电极时,水发生分解反应,在阴极析出氢气,阳极析出氧气。

本水电解制氢装置所采用的电解液为KOH溶液,溶液中的KOH起催化剂的作用,并不参与电解反应,故理论上并不消耗[1],仅需进行补水。

1.2 制氢设备组成

本项目制氢站由框架制氢装置、气体减压分配装置、补水配碱装置、氮气吹扫装置、整流装置、控制柜、配电装置、计算机管理系统及冷水机组组成。制氢装置由电解槽、氢、氧分离器、氢洗涤器、循环泵、碱液过滤器、干燥器、冷却器、气水分离器、氢气过滤器等组成。氢气减压分配装置,其进口与制氢装置相连,出口分别与储氢罐和发电机组供氢管道相连接。补水配碱装置包括水箱、碱箱和加水泵,用于碱液的配制和储存、原料水的储存以及为制氢装置提供原料水及碱液。氮气吹扫装置分为制氢间氮气吹扫装置和储存间氮气吹扫装置,用于设备开机前的系统内空气置换。

2 制氢系统存在问题

制氢启动,氢气洗涤器出口的氢中氧含量降低至0.2%后,打开氢进干燥阀,关闭氢干燥前放空,进行氢气纯化和干燥。前期干燥后氢中氧含量下降稍快,然后逐渐减缓,基本趋于稳定,96小时后仍為 14.7 ppm,不满足充罐存储要求。设计要求纯化后氢气中氧含量小于5 ppm,方可进入储罐,否则排空处理。

3 氢中氧含量高原因分析

3.1碱液循环量过大

碱液循环量过大,则氢气分离器和氧气分离器中气体和碱液不充分分离即进行再循环[2],混合后重新进入电解槽。包含溶解氧的碱液则在阴极室中参与电解,造成氢气中夹杂氧气。就地仪表显示碱液循环流量为0.54 m3/h,在合理运行区间。

3.2碱液浓度过低

电解槽运行一段时间后,由于碱液的流失,引起碱液浓度低于标准值而未及时发现,设备运行后引起氢气纯度不合格。碱液浓度偏低,使得电解槽金属钝化降低,出现电化学腐蚀。对碱液进行取样检测,KOH浓度为27%,符合要求。

3.3电解槽损坏

电解槽的隔膜用于隔绝阴极室和阳极室,保证电解液中离子顺利通过,同时隔绝氢氧气泡的通过。但隔膜可能存在少量堵塞、细小破损的问题,两侧存在压差易造成氢、氧气体相互渗透。另外阴极室中可能存在其他金属杂质,发生电化学反应,造成氢气中混有杂质气体。需要对电解槽进行清洗,考虑到制氢站投入使用仅半年,且电解槽检修复杂,不作为优先处理对象。

3.4氢氧分离器液位差较大

因氢气分离器和氧气分离器直接与电解槽连通,二者液位差较大,使得高压侧液体渗透隔膜与低压侧液体混合,造成气体纯度下降。经检查上机位压差和就地液位,氢氧分离器液位分别为327 mm和328 mm,排除氢氧分离器液位差较大问题。

3.5分析仪故障

氢气经脱氧、干燥和过滤后进行纯度分析,分析仪采用GE OXYIQ微氧分析仪。该微氧分析仪为电化学式氧分仪,其传感器是充有电解液的电解池,外加直流电作用下,气体通过膜片在阴极被还原,输出电流4~20 mA,电流的大小与样品气体中氧气的浓度成正比关系。长期暴露于空气中,会造成电解质的蒸发或受到污染,同时因为一直与氧进行电化学反应,进一步加速了消耗。引起传感器寿命大幅缩短,测量电信号下降。

对微氧分析仪进行在线校准操作,三个指示灯交替闪烁,判断为微氧分析仪的传感器消耗过大,需进行更换。

4处理过程

因制氢站在运行制氢中,检修工作需特别加强安全管理,需采取强制通风、严禁动火、防止静电、禁止敲击等措施。采用以下方案进行传感器更换。

(1)关闭微氧分析仪所处取样管路上游的电磁阀,玻璃转子流量计读数为0,确保取样管路无氢气流入。

(2)更换微氧分析仪的传感器,并进行校准。

(3)打开微氧分析仪所处取样管路上游的电磁阀,通入氢气取样。

氢中氧含量快速下降,两小时内即降低至5 ppm,并继续下降。关闭氢纯化放空管路球阀,打开氢纯化出口管路球阀,开始进行充罐存储。

微氧分析仪作为氢气纯化后的纯度分析仪表,其测量是否准确直接决定了氢气排空或充罐。目前纯化氢气取样管路设置为氢气依次流经电磁阀、减压阀、转子流量计、微氧分析仪和阻火器后直接排空。在机组停机时,空气进入取样管路,微氧分析仪的传感器消耗过快。可在取样管路末段的阻火器上游设置截止阀,停机期间充氮保护后关闭截止阀,避免空气倒流以降低微氧分析仪的传感器寿命衰减。或在停机期间,取出微氧分析仪的传感器进行密封保存,隔绝空气流通。

5结论

(1)微氧分析仪的传感器过量消耗会造成测得氧含量偏高,氢气纯度偏低而无法进行充罐储存。

(2)微氧分析仪是氢气纯化取样管路的关键部件,需定期进行检查维护才能确保测量准确度。

参考文献:

[1] 陈士英. 水电解制氢设备工艺流程及常见故障排除 [J] .内蒙古科技与经济,2011(4):93-94.

[2] 修 凯,王 志,白 峰. 水电解制氢装置液位偏差成因及其处理措施 [J] .舰船科学技术,2006, 28(2):99-101.

【作者简介】魏雷(1986.11~),男,安徽省宿州市人,汉族,职称:工程师,学历:研究生,研究方向:核电项目管理。

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