高炉料车更换方法的分析与探讨

2021-07-21 14:28沐浩杰陈小忠
中国金属通报 2021年14期
关键词:卷筒备件高炉

沐浩杰,陈小忠

(中天钢铁集团(南通)有限公司,江苏 南通 226000)

1 概述

高炉炼铁,在料车上料模式中,料车上料是一个卷筒通过钢丝绳带动两个料车交替不间断上料的,料车的运行好坏将直接影响高炉产量。

高炉料车用来给高炉上料,是高炉的生命线,一旦料车出现故障,就会影响高炉的正常生产。在正常生产中,料车频繁装卸料,以及料车车轮长时间与轨道摩擦,会造成料车内衬板和车轮磨损严重,势必需要更换料车。常规更换料车,只使用一辆汽吊,吊下吊上,更换时间长,高炉需要休风,严重影响高炉的正常生产。另一方面,常规更换料车,安全措施不够明确,细节做不到位,存在诸多安全隐患[1]。

我们需要制定一项料车更换作业标准,既考虑到安全因素,也能更快地更换料车,甚至可以通过上料操作模式的改变,达到不用休风,不影响高炉产量就能迅速更换料车的目的。

2 高炉料车更换方案

我们更换料车的方法,包括以下步骤:在高炉斜桥两侧分别停放1#汽吊和2#汽吊,2#汽吊把备件料车吊起,此时高炉压料,空出半小时时间不用上料,避免休风,压好料以后,手动把旧料车开到1#汽吊吊臂下方,把旧料车上的索具挂到汽吊钩子上,然后将主卷扬操作箱打零位并挂牌,同时,在主卷扬卷筒上安装保险钩,完毕后,1#汽吊把旧料车延轨道往上拉一点,使得料车钢丝绳不受力,斜桥上的人员开始拆除料车上的销子,销子拆除后指挥汽吊把旧料车延轨道下行一段,使得料车吊耳脱离旧料车,然后迅速把旧料车吊走,同时,2#汽吊把备件料车放到轨道上,调整合适位置,然后安装销子,然后指挥汽吊把备件料车下行一段,使得料车钢丝绳受力,然后同步拆除备件料车上的索具和卷筒上的保险钩,最后摘检修牌,试车运行[2(]见图1)。

图1 该装置结构示意图

料车结构不合理是高炉停风的一个主要原因.由于料车滚轮是四点接触,滑轨轨面不平,不能保证全部滚轮与轨道同时接触,造成载荷分布不均,磨损严重。

保险钩勾住卷筒,防止卷筒意外转动造成危害。

高炉需要压料,空出时间更换料车,避免休风。

两个汽吊同时待命工作,减少更换时间。

在拆料车时,汽吊把料车延轨道往上吊一点,使得料车钢丝绳不受力,便于料车拆除。

在装好料车销子后,汽吊把料车延轨道下行一点,使得料车钢丝绳受力,便于料车上索具的拆除,同时避免料车突然下坠造成危险[3]。

3 高炉料车更换方案的意义

高炉料车是高炉的生命线,一旦料车出现故障,就会影响高炉的正常生产。在正常生产中,料车频繁装卸料,以及料车车轮长时间与轨道摩擦,会造成料车内衬板和车轮磨损严重,势必需要更换料车。常规更换料车,更换时间长,高炉需要休风,严重影响高炉的正常生产。使用此方法后,可以在不休风的情况下,简单高效地更换料车,降低维修工作人员的劳动强度,保障了高炉稳产高产,如图2 所示[4]。

图2 更换后的高炉料车结构简图

图2 高炉工艺过程

4 结论

以前每次更换料车时间过长,较现在的更换方法,以前每一次造成的直接和间接经济损失达30~50 万元,严重时达百余万元,同时严重阻碍高炉炼铁生产的顺行。通过改进后具有以下优点:①降底了料车的故障率;②给维护和维修带来方便;③减少了经济损失,提高了炼铁效益,给高炉生产的顺行创造了有利条件。综上所述,高炉料车更换方法是切实可行的,能在不休风的情况下,快速地更换料车,保障了高炉的正常生产,效果显著[7-10]。

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