降低某发动机怠速噪声

2021-09-10 07:22崔庆涛马志杰方顺亭
内燃机与配件 2021年7期
关键词:汽油机

崔庆涛 马志杰 方顺亭

摘要:本文通过对某汽油机怠速噪声大问题进行测试分析,得出该汽油机正时系统噪声突出,针对正时系统噪声问题进行了专项调查和分析验证,最终在降低正时系统噪声基础上,降低了整机怠速噪声,为提升整机声品质、提高整车舒适性作出了相应的贡献。

关键词:汽油机;怠速噪声;正时系统

中图分类号:U464.171                                  文献标识码:A                                  文章编号:1674-957X(2021)07-0062-03

0  引言

根据福特汽车公司统计,整车约有1/3的故障和车辆的NVH问题有关;丰田、通用、大众等各大公司有近20%的研发费用消耗在解决车辆NVH问题上。随着客户对舒适性要求的日益提升,整车噪声一直是客户关注的焦点。尤其是发动机的噪声表现对主机厂的销量和品牌形象有着重要意义。

某主机厂通过委托独立第三方咨询公司调查,该主机厂某发动机怠速噪声大位居发动机系统问题TOP2。优化该款发动机怠速噪声迫在眉睫。

1  现状调查

在消声室对该发动机进行噪声测试分析,结果表明:该发动机怠速噪声声压级66.5dB(A),比竞品大3.7dB(A),降低其怠速噪声值刻不容缓!

采集发动机本体四方(上方、前方、进气侧、排气侧)噪声,噪声曲线对比发现,发动机前方、排气侧、进气侧以及上方,在315Hz频段都产生噪声凸起。

对怠速噪声频谱分析发现,315Hz频段噪声声压级达到63.6dB(A),对整机噪声贡献度达90%,是怠速发动机的主要声源,如图1所示。由于噪声声压级是对数处理的,降低噪声水平,必须对主要噪声源进行优化。

使用声源定位装置,对发动机前方、排气侧进行声源定位测试,发现前方、排气侧315Hz声源定位均指向发动机正时系统,即315Hz频段噪声为发动机正时系统发出,如图2所示,主要向前方、排气侧辐射导致。

因此,正时系统315Hz频段噪声是发动机怠速噪声大的主要症结所在。

2  原因分析

根据噪声产生机理,噪声是由激励源通过传动路径产生的响应。

对于正时系统存在315Hz的噪声峰值,应是正时传动过程中产生偏大激励,通过正时系统(含盖板)及缸体结构传递路径,综合作用产生。

所以,问题症结可能是正时激励过大,也可能是传递路径存在315Hz左右的固有频率,对该频率段激励进行响应放大(主动降噪),如图3所示;同时,也可能传递路径的隔声性能较差引起(被动降噪)。

该发动机的正时系统主要由曲轴正时驱动齿轮提供扭矩,通过正时皮带在惰轮和张紧器压紧,带动进气调节齿轮和排气调节齿轮运转,使进/排气凸轮轴根据ECU控制策略进行工作运转;由于正时系统高速运转,为保证设备和人员安全,以及隔声要求,需要在外部增加正时盖板。

因此,对于传递路径,可分为结构传播和空气传播两部分:

结构传播——正时盖板(从布置空间和成本考虑设计采用塑料正时盖板,刚度偏低)、正时皮带可能存在315Hz固有频率,产生共振。

空气传播——正时系统密封差,315Hz频段噪声泄露。

3  要因确认

综合以上分析,根据正时系统的结构原理,本文重点研究传递路径方对正时系统噪声的影响。

在消声室进行改变盖板固定螺栓个数的单因子方差分析试验,分析方法为:因子X为盖板螺栓个数;因子水平:2个螺栓、3个螺栓、4个螺栓;响应Y为正时系统315Hz频段噪声;建立假设:原假设H0:μ=μ1=μ2;备选假设H1:至少有一对μi≠μj。

检验结果表明,P值都大于0.05,即各样本数据相互独立,服从正态分布,且样本总体方差相等,故满足单因子方差分析条件。

进一步分析P值=0.000小于0.05,拒绝原假设,即更改正时盖板的螺栓个数,噪声均值有明显变化,如图4所示,即正时盖板刚度对正时系统噪声有影响,需对正时盖板刚度进行整改验证。

根据声学知识,传损与开孔率的关系如图5所示,密封越好,隔声性能越佳,孔隙率大于1%,正时系统无隔声作用,则确认为要因。

现场检查盖板设计,其孔隙率6.75%(完全密封面800mm2,未密封面54mm2),无隔声作用,且导致正时315Hz频段噪声外泄,该因素为要因,需同步对正时盖板密封进行整改优化。

4  整改验证

4.1 优化正时盖板结构设计

正时盖板设计成整体式,上盖板处增加螺栓孔位,如图6和图7所示,任意抽取五例优化后正时盖板,分别测试其固有频率,结果表明各样件固有频率均在450Hz左右,高出315Hz,有效避免了正时盖板结构共振。

4.2 正时盖板完全密封

修改图纸,增大缸盖和后盖板接触法兰面,如图8所示,任意抽取五台样机,分别测试其盖板处隔声量,结果表明,正时盖板漏声孔消除后,盖板隔声量均在3.5dB(A)左右。

5  总结

5.1 正时系统噪声检查

综合以上应用方案,对优化后315Hz频段噪声进行效果检查,测试结果优化后发动机315Hz频段噪声从63.6dB(A)降到54.0dB(A),实际下降9.6dB(A),如图9所示。

5.2 整机噪声检查

任意抽取五台优化后发动机进行噪声复测,优化后发动机怠速噪声平均从66.5dB(A)降到61.0dB(A),实际下降5.5dB(A),如图10所示。

本文通过对某汽油机怠速噪声大问题进行测试分析,得出该汽油机正时系统噪声突出,针对正时系统噪声问题进行了专项调查和分析验证,最终在降低正时系统噪声基础上,降低了整机怠速噪声,为提升整机声品质、提高整车舒适性作出了相应的贡献。

参考文献:

[1]龐剑.汽车噪声与振动[M].北京:北京理工大学出版社,2006.

[2]陈楠.汽车振动与噪声控制[M].北京:人民交通出版社,2005.

[3]丁艳平.发动机正时皮带噪声分析与改进[J].汽车技术,2015.

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