“11.10”220kV 3#主变差动保护动作全站失电事故研究

2021-09-17 04:08付歆钊
中国设备工程 2021年17期
关键词:电抗器出线主变

付歆钊

(云南天安化工有限公司,云南 昆明 650309)

1 事故单位基本情况

1.1 220kV 总降压站概况

云南天安化工有限公司220kV 总降压站为云天化草铺工业园区供电,该站按二级负荷设计,于1995年12月竣工投运。设备型号:SFPSZ9-150000/220(GY),容量为2×15 万KVA主变2 台,站内含220kV、110kV、35kV、33.3kV、6kV 等电压等级,目前供电最大需量约9 万kW,平均负荷6.8 万kW。

1.2 供电运行方式基本情况

两回220kV 线路分列运行实现双回路供电,母联备用电源自投装置(BZT)处于投入位。站内目前运行方式为一台主变运行、一台主变热备用。当运行变压器故障时,需手动恢复热备变压器,正常情况下,需要10 ~20min 恢复供电。

1.3 3#主变今年运行情况

2019年6月完成最近一次预防性试验,试验结论为合格,2020年1月~5月,3#主变处于备用状态。2020年5月对变压器本体油分析,试验结论为合格。试验周期均按中国南方电网责任公司Q/CSG114002-2011《电气设备预防性试验规程》进行。2020年5月3#主变按《石油化工设备维护检修规程第六册电气设备》规程开展小修、绝缘测试合格,并投运至事故发生之日。期间每班按时巡检,记录运行参数,主变及附属设备均正常运行,未发异常情况。

2 事故经过及事故应急处置情况

事 故 经 过:2020年11月10 日17:01,220kV3#主 变差动保护动作,四侧开关跳闸,全站失电。3#主变主保护比率差动保护动作,差动保护动作值( 二次值):A 相:5.267A,B 相:7.458A,C 相:5.199A,联跳3#主变四侧断路器。(定值按昆明供电局电力调度中心2010年3月11 日下发通知单整定:最小动作电流值:1.64A,最小制动电流2.952A,比率制动系数0.5)。确认3#主变开关故障四侧开关跳闸后,立即对处于热备用状态的1#主变进行投运,17:21 分1#主变由热备转为运行,恢复220kV 变电站供电,各生产装置陆续组织恢复生产。

3 事故原因及性质

3.1 事故原因分析

直接原因:3#电抗器分支3-Ⅱ段母排三相弧光短路造成主变差动保护动作。

主要原因:3#电抗器B 相绕组绝缘下降、直阻超标。B相电抗器因层间绝缘损坏,形成层间回路短接,导致该臂自感瞬时大幅变化,在互感的作用下形成叠加,导致该臂阻抗瞬时发生较大变化,故在该臂线圈及出线母排上形成较高的过电压,导致B 相母线对A、C 相母线放电击穿,形成三相弧光短路,主变差动保护可靠动作切除故障点。电抗器为25年前安装投产设备,现场缺乏有效的监控及预警系统,设备发生故障时无提前预判预警功能。

3.2 事故现场调查

220kV 总降供电系统恢复后(由1#主变带所有负荷),装备管理中心立即组织对3#主变相关设备进行检查,发现明显故障特征的有3 个地方:(1)3#主变6kV 侧出线电抗器II 段母线有弧光短路的痕迹;(2)6kV 侧出线电抗器B 相有发热痕迹;(3)母排A 相三处瓷瓶损坏。

3.3 专业检测

在检查同时,联系有相关资质的单位开展相关试验,于11月11 ~12 日对3#主变及所属相关一、二次设备进行试验检查。具体情况如下:(1)3#主变220kV 侧、110kV 侧、6kV 侧断路器线圈直流电阻及绝缘电阻测量、分合闸线动作电压、分合闸时间及同期、导电回路电阻测量,CT 绝缘、直阻及励磁特性进行试验。(2)3#主变绕组连同套管直流电阻、绕组变形、绝缘(吸收比)测试、本体油分析、绕组连同套管介损、各侧套和绝缘、介损及电容量测试。(3)3#电抗器直流电阻、耐压、绝缘电阻测试。(4)3#主变保护全检。

如表1 经过试验数据分析:3#主变、3#主变四侧开关、3#主变保护装置试验数据显示上述设备完好。3#电抗器B 相直阻超标,不符合投运条件。

表1

3.4 技术分析

三相母排弧光短路原因分析如下:3#主变6kV 侧限流电抗器为分裂电抗器(见图1、图2),电抗器正常运行时,由于两分支里电流方向相反,电抗器的两臂自感可通过互感进行抵消,使两分支的电抗减小,分裂电抗器每个分段的电抗相当于普通电抗器电抗的1/4,因而电压损失减小,使负荷电流造成的电压损失较普通电抗器小。当一分支出线发生短路时,该分支流过短路电流,分裂电抗器每个分段电抗较正常运行值增大四倍,故限制短路的作用比正常运行值大,使母线的残余电压较高。当两个分支负荷偏差较大,将引起两分段电压偏差增大,使分段电压波动较大,造成用户电动机工作不稳定,甚至分段出现过电压。

图1 正常运行状态下的分裂电抗器

图2 正常运行时的偏移

2010年,该电抗器B 相II 段出线发生短路造成绕组损坏,后经修复后运行,此次发现该修复部位绝缘层有明显老化、发黑的迹象,可断定该部位绝缘严重下降。2021年5月投运前正常检视,未发现异常。根据运行记录可知,事故发生前该电抗器I 段出线运行电流2100A 左右,II 段出线运行电流1200A 左右,功率因数0.87,两臂运行存在较大不平衡,正常运行时不影响系统运行。根据计算公式可知,两臂的运行电压偏移量,与两臂运行电流、电流无功分量(通过功率因数体现)、电抗器短路阻抗及电感量(自感及互感)相关。事故发生时,B 相电抗器因层间绝缘损坏,在6kV 电压的作用下,形成层间回路短接,导致该臂自感瞬时大幅变化,而另一臂形成的互感,与该侧变化的自感方向一致,形成叠加,导致该臂阻抗瞬时发生较大变化,故在该臂线圈及出线母排上形成较高的过电压,导致B 相母线对A、C 相母线放电击穿,形成三相弧光短路,主变差动保护可靠动作切除故障点。

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