ZJ17 卷烟机第二分切刀在线清洁控制系统的研制

2021-09-17 04:09杨乔智普林
中国设备工程 2021年17期
关键词:卷烟机滤嘴烟支

杨乔智,普林

(云南中烟工业有限责任公司玉溪卷烟厂,云南 玉溪 653100)

目前,随着消费者对卷烟外观需求的不断提升,使用印刷转移型烟用接装纸成为卷烟设计新的特点、亮点与卖点,已成为一种大趋势。目前我厂采用的是ZJl7 卷烟机进行印刷转移型卷烟的生产,运行速度为5000 支/min。为了保证第二分切刀切割质量,我厂采用的是擦拭式清洁装置,如图1 所示。但是,在设备运行一段时间后,清洁毛毡上的清洁剂会挥发,容易造成滤嘴端面染色的质量缺陷。

图1 ZJ17 卷烟机擦拭式清洁方式示意图

于是,设计了一款ZJ17 卷烟机圆盘切刀清洁系统,从而能在不停机取出切刀进行清洁的情况下,时时有效清洁滤嘴烟支圆盘切刀,避免其在切割水松纸、滤嘴、烟支时,由于水松纸掉色、滤嘴材料加糖、加香、烟支焦油、胶水附着造成的切刀锋面污染积垢,从而进一步避免因切刀锋面污染积垢造成产品切割品质下降,形成对产品的二次污染。

1 第二分切刀清洁装置改进的探索

该清洁装置改进前在实际使用过程中,主要存在的问题是清洁时间间隔短,需要停机人工喷射清洁剂,设备运行效率低。

清洁装置的清洁功能主要是通过清洁媒介来实现,而清洁媒介中需要添加清洁液,需要清洁液供给系统,清洁液的供给量、供给频次又需要一个控制系统精确控制,可以借鉴GDX2000 型包装机的内衬系统。该系统采用的是石蜡油桶储存、系统控制喷射,喷嘴喷射石蜡油在毛毡上,内衬运行过程可将石蜡油涂抹在内衬上的方式进行。基于借鉴思路,我们设计了第二分切刀在线清洁控制系统方案,如图2 所示。

图2 第二分切刀在线清洁控制系统方案

2 第二分切刀在线清洁装置的设计

2.1 硬件部件的选型制作

相比s7-200PLC 控制器,80C51 单片机可精确完成相应控制、系统稳定,成本低,线路可直接集成在控制板上,便于安装,所以采用单片机作为主控芯片。根据借鉴,采用压力桶存储清洁剂,采用电磁阀控制的清洁喷射装置进行喷射。根据功能设计的需求,控制系统需要集成三个按键,分别是总气压启停按键、自动模式按键和手动模式按键,分别用于控制总气压控制电磁阀的工作状态,清洁控制电磁阀的自动工作状态,清洁控制电磁阀的手动工作状态。所述控制系统还集成了5 个状态指示灯,分别是控制系统电源状态指示灯、ZJ17 启停状态指示灯、压力桶料位状态指示灯、总气压控制电磁阀状态指示灯、清洁控制电磁阀状态指示灯。根据功能设计要求,运用Proteus 软件设计控制电路并仿真。

2.2 程序编写

根据流程图编写程序,部分代码如图3 所示。

图3 部分程序代码

2.3 “正交实验”确定最优参数

为了保证清洁取得最佳的效果,需要往清洁毛毡上喷射清洁液,需要对清洁液喷射参数进行确定,喷射因素为:①清洁液喷射位置;②清洁液喷射周期;③清洁液喷射量。如果喷射的间隔时间过长,或者单位时间的喷射量过少,切刀得不到有效的清洁,如果喷射过于频繁或者单次喷射量过大,则可能在刃口上积累清洁液,污染烟支滤嘴端面。影响喷射因素为喷射位置、喷射周期、喷射量三个因素,喷射参数最终会影响清洁间隔时间,需要通过正交实验选择最优值确定喷射参数。

(1)试验目的:通过正交试验优选出喷吹参数的最佳参数组合。

(2)要考察的指标:清洁后滤嘴端面染色时间。

(3)要考察因素:①喷射位置;②喷射周期;③喷射量。

(4)选位级(如表1)。

表1 因素位级表

(5)选用L9(34)正交表,共做9 次试验,生产上允许。

(6)实施实验方案(如表2)。

表2 交试验表

(7)实验结果分析。

①极差分析:C 为主要因素,A、B 为次要因素且影响程度A>B;②“看一看”分析:较好的方案是第2 号实验结果,其组合为C2A1B2;③“算一算”分析:可以看出较优方案是C2A1B2;④结论:“看一看”的最佳方案与“算一算”的最佳方案一致,可以看出最佳方案为C2A1B2;⑤由实验得最优解同为C2A1B2,为验证实验效果,用此组做了五次实验,结果如表3。

表3 最优组合验证表

通过以上实验,最终确定清洁喷射压位置为毛毡正下方,喷射周期为15s,喷射量为1mL。

采用清洁液,有可能产生二次污染,ZJ17 卷烟机目前安装有烟支外观在线检测系统,首先进行模拟油渍烟调整检测器,发现可以100% 剔除油渍烟,试验结束查看剔除统计,发现无油渍烟剔除记录,说明该系统未引入其他质量缺陷。

3 结语

ZJl7 卷烟机第二分切刀在线清洁控制装置,实现了第二分切刀的在线清洁功能,提高了产品质量。使用该套在线清洁装置后,ZJ17 卷烟机设备运行效率大大提升,经过近一年的使用测试,目前已经推广至GD121、PROTORS 2C 等卷烟设备上。

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