电气仪表工作稳定性问题分析

2021-09-17 08:19王兴波彭海雄
电子乐园·上旬刊 2021年2期
关键词:电气仪表

王兴波 彭海雄

摘要:在本篇文章中,主要从仪表周围运行环境以及实际运行状态入手,全面分析和探究了电气仪表工作稳定性问题。

关键词:电气仪表;工作稳定性问题;运行工艺

当前阶段,因为电气仪表和控制设备优势极高而在各项领域内得到了广泛应用,比如冶金、石油和化工等,功能表现为对热力设备和热力系统进行有效的测量,有效调整各个环节,将热工运行状态体现出来,获取精准的热工运行参数,提升操作安全性和合理性,以此确保运行人员自身安全,为企业运行提供良好的数据,借助合理的运行方式动态性监督设备运行状态,探究形成安全隐患的实质性原因,有效处理事故隐患。在工厂运行期间,电气仪表控制以及控制设备占据着主导地位,因此务必依照实际情况选取耐用性强且质量高、合格的设备,加强安装质量的强化力度,保持电气仪表和控制设备的精准性以及灵敏度。我们都知道,工艺稳定性和电气仪表状态决定了电气仪表实际运行情况,将两方面相互结合到一起是很有必要的,能够确保电气仪表自动调节系统内包含的曲线处于规定误差中,使电气仪表趋于稳定状态。所以,在本文中,依照仪表运行工艺环境以及仪表运行状态论述和探究了电气仪表工作稳定性问题。

1.电气仪表形成的被检测参数准确性下降现象

通过相关分析来看,因为电气仪表形成的被检测参数准确性下降现象表现为以下几方面。

其一,受作业现场工作条件较为恶劣和不断变化等多方面因素的影响,各项电气仪表管线的性能降低,受外部环境干扰导致电缆和信号线发生了断路问题,影响了电气仪表自调波动或者是灵活性缺失。在工作期间保温箱内包含了诸多的变送器,该项变送器受外部环境温度变化影响程度极大,出现误差概率高,特别是处于冬季时,昼夜温差大,夜晚温度非常低,变送器硅油粘度系数增加,移动硅油时处于极为缓慢的状态,不利于灵活性的反映出被检测介质的实际变化情况,处于变送器内的被检测介质细小物力位置变化现象在无法呈现出来。在变化程度非常大时,动作形成了过头现象,被检测参数产生了巨大波动状态,针对于此种情况,就需要将电气温控装置和暖气装设到保温箱中,不然将会形成变送器被检测介质冻结现象,电气仪表性能弱化。而且因为现场极为寒冷,因此难以有效检验变送器,电气仪表中的電缆和管线长时间受到风和太阳的影响,长时间下来趋于老化状态,绝缘胶皮掉落,当提起电缆信号线以后,趋于老化状态的胶皮逐渐掉落,这样一来,将电缆当成调节系统的信号传输线,无法确保检验参数和数据的精准度。

其二,当周围环境温度非常高的时候,将会加剧电缆信号线受到侵蚀的速度。比如锅炉房内应用的电缆,应用一年左右便显现出了老化状态,绝缘严重破坏,只可以替换成新的电缆。再加上处于测量筒中安装电接点,该项点和汽包中的水分处于直接接触状态,经过处理以后的炉水碱性和酸性增大的话,将导致电接点绝缘子处于绝缘瓷中处于破裂现象,难以确保电气仪表的精准度。所以,应结合实际情况加以更换。

其三,夏季雨季非常多,雨水直接渗透到了现场信号线保护套管内,只有将雨水清除以后才可以保持电气仪表指示处于正常状态,制定完善的保护措施,防止渗透雨水。同时在执行机构活动开展过程中,添加相应比例的润滑油,目的是缓解摩擦力,定期检验调节阀,确保调节系统内调节阀的灵活度。

其四,从工作状态看出,电气仪表指示系统经常受到纵向和横向等因素的干扰,二次电气仪表波动状态加剧,远远超出了基本的误差范围,通过对二次电气仪表以及一次电气仪表进行检验以后,发生都处于误差之中,可是装设到现场以后依旧存在着波动状态,即便是更换了一二次电气仪表也难以解决问题,检查发现信号电缆绝缘效果良好,将电容与二次电气仪表输入端相互连接以后将问题彻底解决,发现是受到了横向因素的干扰。同时调节阀输入端电流呈现出了上涨现象,当调节器阀位表指标为0刻度的情况下,气电转换器输入端电流为8mA,在检验调节器输出电流是4mA,此种现象存在误差,产生该种现象并不是因为传输信号线出现短路现象引起的,因为短路现象发生以后,电气转换器输入端电流是不会为4mA的,经过详细探究和检验来看,处于潮湿环境状况下此种信号有接地处,相关地电流沿着传输信号逐渐进入了电气转换器输入端中,解决了潮湿接地状态,使零位电流恢复正常运行。该现象表现为纵向干燥因素。对于工作现场应用的变送器来讲,必须定期检验,依照标准维修保养制度要求加以保养,确保变送器中存留的非被测介质被彻底排除,防止被测介质比重产生不良变化,从一定程度上抑制变送器输出信号和被测介质变化不相符的情况出现。经过排放以后,对变送器外壳进行轻轻的敲打,将膜片摩擦现象有效解决,增强灵敏度,获取准确参数。

其五,一次元件热电偶装上保护套进行测温的过程中面临着严峻的滞后情况,在温度不均衡持续性升高或者是过度下降的话,因为保护套管在温度反应中形成了相应的惯性,因此二次表难以将被检测介质的实际温度清楚体现出来,导致调节系统性能降低。温度变化现象极为严峻,增加了振荡出现概率。

2.运行工艺不合理形成了被检测参数波动状态

受运行工艺因素影响引起的被检测参数波动现象表现为以下几方面。

其一,被检测介质的流量呈现出了急剧增加和缩减现象,差压变送器输出信号随之下降,在工艺设备滞后和管线渗漏等因素的影响之下,流量过度波动。该项波动现象采取非电气仪表自动调节系统的话是不可行的,难以有效解决。以某项工厂举例说明,该项工厂采取差压变送器对液位加以检验,同时将玻璃液位计装设到汽包另外一面,装置摄像头,利用系统传输图像信号,用于操作电气仪表。在开车的过程中,差压变送器有的情况下形成了输出值远远高于玻璃板液位指示值的现象。经过探究表明,利用差压变送器检验密闭容器液位的过程中,导压管中包含了诸多的冷凝液,将正压管中的液柱进行迁移,保持差压变送器正负压力差的平衡性。在锅炉开车过程中,不管是锅内的实际温度还是压力等都不符合标准设计值,水的密度为r=0.98,r处于不改变状态,不过hxr值逐渐增加,△P=rxh,输出增加。不过形成了差压变送器指示灯液面高度远远超出了玻璃液位计高度的现象。对于此种现象来讲,可以采取手动方式,和副线阀门相互结合到一起进行合理调整,将问题彻底解决。有的情况下,体现为电气仪表中的波动现象获取的参数呈现出了较高或者是非常低的状态,从表面上来看以为是电气仪表问题,不过实质上是因为工艺操作不合理形成的。比如锅炉房中锅炉汽包液位供水是一项除氧器设备加以供给,可是变送器液位调节表指示以及电接点液位指示之间有着非常大的差别,而且液位调节以及指示灯全部呈现出了迟缓情况。该项原因可能是因为除氧器中包含的供给水含碱量是非常大的,工艺水质不符合要求,设备出现了渗漏问题,等到水质和标准相符合或者是设备正常运行以后,问题将会被解决。

3、结语:

从以上论述来看,在工作开展期间,产生电气仪表测量波动以及稳定性下降的在主要原因是因为采取的运行工艺不具备合理性,电气仪表自身性能不高等多方面引起的。当电气仪表在手动位置的情况下,测量值指针发生了周期性改变时,此种问题并没有体现在调整电气仪表中。所以,就要求我们加大探究力度,引进合理的解决方式,将电气仪表的稳定性体现出来。

参考文献

[1]桂猛猛.关于石油化工电气仪表安全供电系统设计[J].河南化工,2021,38(03):60-61.

[2]戚玉良.电气仪表安装及施工过程中应注意的问题分析[J].全面腐蚀控制,2021,35(02):90-92.

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