热法海淡浓盐水用于膜法工艺的中试研究

2021-09-28 23:37牛建利
山西冶金 2021年4期
关键词:热法混凝剂产水

张 波,吴 冰,张 达,牛建利

(首钢京唐钢铁联合有限责任公司,河北 唐山 063200)

1 背景概述

某钢铁公司拟建设热膜耦合海水淡化设施,进水使用热法海水淡化浓盐水。为了更科学、严谨地评价超滤+反渗透技术在本工程上的适用性,并确认、优化预处理以及脱盐系统的设计,在项目实施前针对实际水源进行了为期3个月的中试试验,评价合适的预处理方法,测试反渗透系统出水水质,同时为将来系统的设计、调试、运行提供基础数据。

2 中试工艺流程

中试用浓盐水通过管道输送到中试装置。中试装置由冷却装置、海水箱、多介质过滤器、清水箱、超滤、超滤产水箱、反渗透、反渗透产水箱等主要设备组成。热法浓盐水首先通过冷却塔降温,然后进入砂滤装置,砂滤作为超滤的预处理降低浓盐水的浊度,然后进入超滤,去除胶体及悬浮物,最后反渗透装置进行脱盐。设计的产水量为2 t/h,系统回收率40%,产水氯离子浓度小于200 mg/L。中试工艺流程见图1。

图1 中试工艺流程图

3 中试情况统计分析

3.1 进水情况

中试期间进水pH和水温变化趋势如图2和图3所示。pH值比较稳定,波动较小,基本在8~8.2。而水温波动比较明显,当热法海水淡化调整产水负荷时,热法浓盐水的水温也随之波动,即试验装置进水水温波动。从图2和图3可以看出,进水温度一般高于40℃。该温度已经超过行业常用超滤膜及反渗透膜的耐受温度,因此需要前置冷却设施进行降温处理。

图2 进水水温和pH值情况

图3 进水水温分布图

中试期间进水电导率和浊度皆有较大幅度变化,电导率在55~60 ms/cm波动。进水浊度平均约20 NTU,一般介于10~30 NTU。但不稳定,浊度低时可小于10 NTU,浊度高的时候达到110 NTU。

3.2 冷却塔降温效果

中试期间环境温度在-5~10℃,初始温度在37~44℃变化,平均温度41℃。冷却塔降温效果比较明显,在未开风机的情况下,水温可降低6~8℃,即进水水温降低至35℃以下。

3.3 多介质过滤器运行效果

多介质过滤器预留混凝剂投加点。运行初期,多介质过滤器未投加混凝剂,其进水及出水的水质如图4所示。原水进水浊度平均约20 NTU,一般介于10~30 NTU,产水浊度在5~10 NTU。在进水浊度有所升高时(30~100 NTU),多介质过滤器的产水浊度随之升高,但仍介于5~20 NTU,大部分时间仍小于10 NTU,过滤器稳定运行,反洗频率略有增加,超滤设施运行情况良好,跨膜压差未见显著变化。

图4 多介质过滤器对浊度的去除效果

后期进行了多介质过滤器投加混凝剂的试验,选择聚合氯化铝作为混凝剂,投加量为1.5 mg/L。与不投加混凝剂相比,出水浊度明显降低,并维持在7 NTU以下。

根据以上分析,在该水质情况下多介质过滤器可以在不投加混凝剂的条件下运行。但中试期间正处于冬季,而海水的悬浮物、浊度及有机污染物在夏季均会有所升高。为了系统安全起见,药剂投加系统应作保留。

3.4 超滤运行效果

中试期间,超滤系统进水平均浊度3 NTU,出水浊度小于0.1 NTU,且运行稳定。超滤出水浊度SDI15基本在1 NTU以下,维持在0.5 NTU左右。

为了测试了超滤装置在不同通量下的性能,采用逐步升高产水通量的方式。试验前,超滤装置的跨膜压差为22 kPa。产水通量设置为58 LMH,运行一周后跨膜压差增长至41 kPa,EFM清洗后跨膜压差可降至22 kPa。产水通量设置为70 LMH时,运行一周后跨膜压差可增加至46 kPa,EFM清洗后仍可降低至22 kPa。当产水通量增加至80 LMH时,跨膜压差一天便升高至50 kPa以上,虽然EFM仍可大幅度降低跨膜压差,但需要频繁进行EFM,工业化生产时无法稳定运行。

超滤单元采用EFM维护性清洗,清洗药剂为次氯酸钠溶液,浓度为800~950 mg/L,每一次清洗时间约1 h,清洗频率根据跨膜压差数值,基本每周1次。每一产水周期经过清洗后,跨膜压差(TMP)可以恢复至初始值20 kPa左右,清洗恢复效果较优。随着运行时间的增加,超滤的跨膜压差在EFM清洗后也随之升高,即EFM无法满足正常需求,在运行3~5个月后需要进行CIP化学清洗。CIP化学清洗时采用先碱后酸的方式,为保护超滤膜,pH值控制在1~13。

3.5 反渗透运行效果

中试期间,反渗透单元进水水温、压力和电导率情况如图5所示。由于进水电导率和水温的变化,反渗透系统进水压力在62~65 bar。

图5 反渗透进水温度、压力和电导率变化

由于进水水温和电导率的变化较大,反渗透产水水质也呈现较大波动,但基本维持在800 us/cm以下。

反渗透产水氯离子浓度绝大部分在150~250 mg/L波动,77%的数据点在220 mg/L以下。pH较稳定,在7左右。

4 对工程化应用的指导性意见

1)根据中试结果,多介质过滤和UF单元可以对反渗透脱盐单元具有很好的预处理作用,使反渗透系统运行稳定,认为该流程基本可行。

2)多介质过滤单元中试采用无烟煤和石英砂双滤料,滤速7.1 m/h。试验效果对浊度有很好的去除效果,且不需要投加混凝剂。10 000 t/d系统,如果采用过滤器的话,滤速按照7~10 m/h计算,预计需要直径4 m的过滤器10~14台。

3)UF的运行通量57.5~70 LMH均可稳定运行,建议设计通量选择小于60 LMH。维护性清洗周期5~7 d,清洗药剂采用900 mg/L次氯酸钠。化学清洗药剂采用次氯酸钠、氢氧化钠、柠檬酸和盐酸。中试UF运行方式为死端过滤,为了应对不可预见的进水水质波动,拟在工程设计上备用错流管路,使死端过滤和错流过滤都可实现。工程化应用上可采用单支膜面积80 m2或以上的膜组件,与50 m2组件相比,膜组件的数量可减少约40%,从而使占地更小,系统设计更为简便。

4)根据反渗透系统性能,膜通量越高,产水水质越优;回收率越低,产水水质越优。因此,建议回收率为40%,通量为14.32 LMH。根据各个水温的模拟计算结果和中试数据,推荐进水降温至33℃。上述结果,采用高脱盐率的反渗透膜,一级反渗透可以达到要求。

5)热膜耦合海水淡化与普通膜法海水淡化相比,具有以下优势。

进水水质较优。由于热法海淡之前已经配置沉淀预处理设施,且经过较高温度的杀菌,对挥发性有机物有较大的去除效果,在预处理上优于普通原海水。

反渗透运行压力由于热法浓缩1.38倍,其渗透压较高,高压泵电耗约增加0.07 kWh/t,其他设备电耗相当。但热膜耦合海水淡化利用了热法浓盐水的外排压力,减少了取水的电耗和投资,整体经济型优于普通膜法海水淡化。

热膜耦合海水淡化利用了热法浓盐水的温度优势,解决了北方区域冬季海水温度低而不利于膜法运行的问题。

热膜耦合海水淡化提高了整体回收率,降低了海水取水量,其浓水含盐量较高,具有更高的经济价值和使用价值。

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