深部水平井随钻扩眼钻具震动控制在A4H井的应用

2021-10-14 03:43张子明袁则名和鹏飞王喜杰
科技创新与应用 2021年28期
关键词:固井井眼爬坡

雷 磊,张子明,孟 瑄,贾 雍,袁则名,和鹏飞,王喜杰

(1.中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200335;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)

东海油气资源丰富,随着勘探开发的深入,发现该区储层普遍具有埋藏深、地质成因复杂、储层物性差的特点,属于典型的低孔低渗储层,自然条件下难以出现商业性油气流,因此需通过对低孔渗储层进行压裂改造扩能。A4H井是东海某低渗气田的一口多级压裂水平井,三开8-3/8"井眼水平段设计长1200m,下7"尾管后,完井后再进行多级压裂作业,因此7"尾管的顺利到位和固井质量是本井压裂成功的关键。由于本井水平段裸眼段较长,且水平段的压力窗口窄,7"尾管与8-3/8"井眼环间隙小,存在套管下不到位和固井漏失导致固井质量不合格等风险。东海区域相同邻井扭矩波动大、数值高,钻具失效风险高。为了保证7"套管在水平段的居中度,降低7"尾管下入难度和固井循环及顶替过程中的环空压耗,结合压裂水泥环厚度评价优选,首次在东海引进了水平段随钻扩眼技术,整个水平段将8-3/8"井眼扩展至了9.2"井眼。随钻扩眼结束后,有效解决了后期作业过程中的复杂情况,下7"尾管安全顺利,保证了后期压裂作业的顺利实施。

1 A4 H井基本数据

A4H井设计完钻井深5367m,实际完钻深度5281m,水平段长1053m,水平段最大垂深3961.93 m,温度162℃,目的层地漏失压力1.76 sg,作业窗口窄,实际井身结构见表1。

表1 A4H井井身结构与套管程序

2 水力分析

两个井眼完钻与固井井底ECD对比,9.2"井眼能保证井底ECD不超过漏失压力,保证作业安全(见表2)。

表2 模拟ECD对比

3 水平井钻具震动分析

钻具正弦弯曲是钻具受压横向位移达到极限的一种状态,A4H井钻具达到正弦弯曲的有效应力如图1所示。

图1 钻具正弦弯曲模拟

3.1 起钻具震动原因分析

(1)大段钻具在井内时,我们将其视为有一定刚性的线性物体,因为是大段,其抗弯刚性特别小。

(2)在井口钻具是受悬吊系统控制的,在井口钻具承受整个钻具轴向总作用力,向下力逐渐减小,钻压作用于钻头,向下托举钻具,这就形成了一个轴向作用力为0的中和点位置,中和点以下,钻具轴向作用力为受压状态,即轴向作用力为负值;同时还受扭矩影响,钻具在受压、受扭时会变成“S”形曲线。

(3)钻具弯曲会让钻具有横向活动空间(见图2),在转速带动下“S”形钻具呈现波浪状“爬坡”效果,钻具爬至高点向下运动时,会向两个低点位释放轴向张力,钻具弯曲角会形成横向垂直井壁向上作用力,这个力够大时就会使钻具短暂脱离井壁。

图2 钻具在井眼内中和点下部呈现“S”形状

(4)钻具因为刚性影响,其与下井壁接触点都是钻具直径较大的位置,井眼间隙大,且当两点跨度较长时,就会极大降低钻具刚性系数,钻具旋转时发生甩动,特别底部钻具存在固定位移时(就像螺杆造斜角),就产生了横向弯曲振动。

(5)底部钻具钻进过程,岩屑会无规律参与钻具与井壁之间接触,会破坏钻具的“S”形弯曲旋转平衡,引起震动扰动,这个扰动更多表现为轴向震动。

钻具与井眼尺寸差距较大时(见图3),钻具有较大空间运动,相同钻具转速产生的爬坡力的力矩较短,爬坡速度更慢,所以产生震动频率较低,钻具中心点在井眼内右侧摆动,钻具产生较小的横向与轴向力。

图3 钻具与井眼尺寸差距较大时钻具重心运动轨迹

钻具与井眼尺寸差距较小时(见图4),钻具有较小空间运动,相同钻具转速产生的爬坡力力矩较长,爬坡速度更快,所以产生震动频率较高,钻具中心点运动轨迹接近圆形,钻具产生较大的横向与轴向力,这也是BHA部分与小尺寸井眼更容易发生钻具震动的原因。

图4 钻具与井眼尺寸差距较小时钻具重心运动轨迹

3.2 减小钻具震动方法

(1)保证轨迹平滑,避免“S”弯加剧。

(2)加强钻井液润滑,减少钻具侧向爬坡力的力矩与钻具承受扭矩。

(3)使用大尺寸井眼,保证钻具侧向活动空间。

(4)控制钻压、转速,以减少“爬坡”现象。

(5)使用刚性较强的钻具,减少钻具横向位移。

4 Rhino-XS8000 系列扩眼器

常规的扩眼技术是先钻至常规尺寸井眼,再单独下一趟扩眼钻具扩眼至设计尺寸,而斯伦贝谢推荐使用的Rhino-XS8000系列扩眼器为全机械设计,抗拉抗扭能力强,寿命满足常温井井下循环200小时,高温井(202℃)160小时的循环时间,适应多情况的复杂井,能一趟钻完成扩眼作业,提高作业时效。

5 随钻扩眼技术措施

(1)在设计之初,钻具结构上钻头与扩眼器之间增加扶正器,减少钻具跨度上避免钻具弯曲应力,扩眼器上使用刚性较强的三根钻铤衔接上部钻具,减少弯曲应力峰值。

(2)扩眼器刀翼为120°圆周对称而非左右对称,经钻井动态模拟分析进行的刀翼设计和钻具组合的选定,兼顾了力学稳定,降低扩眼过程中的震动。

(3)根据每趟钻的实际情况,合理调整钻头及扩眼器水眼。

(4)钻进关注扭矩,加强摩擦系数反演,扭矩过大时增加钻井液润滑效果。

(5)控制钻压,保证钻具不发生过大弯曲。

(6)勤测斜,保证井眼轨迹平滑。

同深度扭矩对比见图5。

图5 本井与同区块相同井型相同深度的另一口震动较大的邻井扭矩对比

6 结论

通过一系列优化措施顺利完成本井施工,作业经验总结如下:

(1)Rhino-XS8000扩眼器首次在东海应用成功,在该区块与定向和随钻测量工具配合使用效果很好,扩眼过程中扭矩波动非常小,钻具震动控制较好。

(2)钻具震动主要发生在BHA部位,通过钻具优化、钻进参数控制、轨迹控制和摩阻控制等方面能减少钻具震动的发生。

(3)本区块扩眼速度较该区块正常机械钻速慢,平均扩眼速度为该区块正常不扩眼机械钻速的30%-50%。

(4)本井作业中监测与模拟水力摩阻扭矩变化,及时发现并应对钻井风险,实现7"尾管带9.2"扶正器顺利到位、顺利固井。

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