C12A7对水泥结合铁沟浇注料性能的影响

2021-10-23 02:44邵荣丹何见林魏建修
工业炉 2021年4期
关键词:铝粉脱模水化

邵荣丹,何见林,魏建修

(中冶武汉冶金建筑研究院有限公司,湖北 武汉430081)

目前国内高炉出铁场铁沟主要采用超低水泥结合Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料作为工作衬。水泥结合Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料施工后需要一定时间硬化才能脱模,还要经过几个小时烘烤,脱除水分并产生一定的烧结强度后才能出铁。有些高炉现场修沟施工时间较短,施工工序较多,时间非常紧凑,因此希望铁沟浇注料能够尽快硬化脱模,快速烘烤,烘烤不爆裂。徐吉龙等人[1]认为采用金属铝粉作为防爆剂有较好的防爆效果,而C12A7是一种速凝的水泥物相,少量添加能够促进浇注料快速硬化。因此,笔者在含金属铝粉的铁沟浇注料中添加了C12A7,在实验室考察了其对铁沟浇注料硬化时间、早期强度及中高温强度、抗渣侵蚀性及现场施工性能等方面的影响。

1 试验

1.1 原料及配方

本试验以棕刚玉(Al2O394.5 wt%)、97碳化硅(SiC 97.85 wt%)及球状沥青(C 50 wt%)为主要原料,采用氧化铝微粉和硅微粉复合超微粉及铝酸钙水泥为结合剂,同时添加铝粉(Al 98.5 wt%)、促凝剂C12A7及减水剂等制备铁沟浇注料试样。试验方案见表1。

表1 试验配比 (wt%)

按配方准确称量配料,将配置好的物料干混60 s,加入物料质量分数4%的洁净水后再湿混120 s,物料混合均匀后,采用跳桌法测定其流动性,留一部分搅拌好的物料分别在25℃温度条件下放置1 h后,再次检测流动性。其余物料在振动台上振动成型,分别制得40 mm×40 mm×160 mm的长条试样和70 mm×70 mm×70 mm的立方体试样(中心有直径20 mm,深度30 mm的圆柱形空芯)。成型试样经常温养护24 h后脱模,然后于110℃×24 h条件下干燥。干燥后的长条形试样一部分用于检测110℃×24 h干燥后的常温耐压强度、常温抗折强度及体积密度。另一部分试样分别经815℃×3 h以及1 450℃×3 h热处理后再检测各试样的常温耐压强度及常温抗折强度。干燥后的立方体试样用于做静态抗渣试验,将20 g高炉炉渣装入空芯中,经1 500℃×6 h热处理后,将立方体试样沿纵向中心线切开,观察其抗渣侵蚀情况。所用高炉铁沟渣成分为:SiO228.38%、Fe2O32.29%、Al2O319.87%、CaO 34.94%、MgO 9.32%、TiO20.65%、R2O 0.36%、V2O50.98%、S 1.73%。

2 结果与分析

各组浇注料搅拌好后的流动值和搅拌好放置1 h后的流动值如图1所示。在加水量相同的情况下,搅拌好立刻检测,其流动值相差不大。但是放置1 h再次检测,发现不添加C12A7的物料,流动值轻微降低;随着C12A7加入量的增加,流动值逐渐减少,5#试样和6#试样已经基本失去流动性。搅拌后立刻成型的试样放在25℃的室内养护1 h后,开始陆续观察到试样表面有细小气泡冒出,其中6#试样表面最早出现气泡,且随着养护时间延长,气泡越来越密集。而1#试样在5 h后表面才开始出现零星气泡。即随着C12A7加入量的增加,浇注料硬化速度加快,表面气泡出现的更早更多。原因可能是因为一方面C12A7本身的多孔结构[2],吸收大量水分促凝;另一方面C12A7促进了金属铝粉的水化反应,C12A7加入量越大,金属铝粉水化时间越早,而铝粉水化反应放出热量也加速浇注料硬化。各浇注料试样110℃×24 h干燥后,815℃×3 h及1 450℃×3 h热处理后的体积密度如图2所示。从图2可知,在各温度段,不加C12A7的试样体积密度最高,而随着C12A7加入量的增加,试样的体积密度总体呈现下降趋势。

图1 各组试样的流动值对比图

图2 各试样不同温度处理后的体积密度对比图

各组浇注料试样110℃×24 h干燥后,815℃×3 h及1 450℃×3 h热处理后的常温耐压强度和常温抗折强度如图3所示。总体来说,随着C12A7加入量的增加,在不同温度段热处理的试样的强度呈下降趋势。

6组试样800℃×3 h热处理后断面的抗氧化情况如图4所示。添加C12A7超过0.02%的4#、5#及6#试样氧化严重,氧化层明显增厚,原因可能是由于C12A7加入量增大,金属铝粉水化时间提前,水化程度增加,造成试样气孔率增多;同时金属铝粉被水化消耗,试样中抗氧化剂总量减少,造成大量球沥青被氧化,氧化层明显增厚。

图4 800℃×3 h热处理后,不同C12A7加入量试样的氧化情况对比图

6组试样经1 500℃×6 h抗渣试验的截面图片如图5所示。少量添加C12A7的试样2#和3#抗渣侵蚀情况与1#试样区别不明显,而C12A7加入量为0.1%的6#试样,抗渣侵蚀明显恶化。原因可能是因为随着C12A7加入量的增加,浇注料中的金属铝粉水化反应越剧烈,水化反应造成大量气孔,气孔增多;金属铝粉被大量水化,抗氧化剂总量减少,造成球沥青高温被氧化;C12A7也增加了浇注料中CaO的含量,以上几个方面综合因素共同导致了抗渣侵蚀性能的恶化。

图5 1 500℃×6 h热处理后,不同C12A7加入量试样的抗渣侵蚀情况对比图

3 实际应用

根据现场的气温条件和施工时间要求,在室温为0℃左右的河北某铁厂高炉铁沟进行冬季基建施工,在其中一条沟的铁沟浇注料中添加了0.02%的C12A7,在另一条铁沟的浇注料中未添加C12A7。添加了C12A7的铁沟浇注料24 h后即完全硬化,脱模不粘模,烘烤未见炸裂;而未添加C12A7的铁沟浇注料24 h后表面还很软,带模具大火烘烤6 h后才能脱模,延长了施工工期。两条沟后期使用寿命未见明显差别。

在室温为15℃左右的山西某铁厂高炉铁沟进行定修施工,C12A7加入量为0.015%,撇渣器部位浇注2 h后即硬化达到脱模要求,脱模后烘烤未炸裂,使用周期未见明显缩短。

4 结论

(1)C12A7能够使金属铝粉的水化反应时间提前,提高浇注料的透气性,有利于现场快速大火烘烤而不爆裂。

(2)C12A7能够缩短水泥结合浇注料的硬化时间,有利于现场施工的快速脱模,缩短施工时间。

(3)C12A7加入量应根据当地气温条件和施工要求严格限制加入量,加入量过多有可能造成现场施工硬化过快,影响施工,恶化材料性能。

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