一起空分纯化器进水事故的原因分析及处理措施

2021-10-25 21:20杨建辉
装备维修技术 2021年36期
关键词:处理事故

杨建辉

摘 要:本文讨论分析了一起空分纯化器进水事故的原因,对循环水投加药剂、分子筛高温活化、空分装置大加温操作及系统设计方面提出了一些实用性建议。

关键词:空分;纯化器;事故;处理

某企业配套KDON-45000/30000空分装置,主要特点是常温分子筛净化、增压膨胀机制冷、精馏塔采用规整填料、全精馏提氩、DSC集散控制、液氧内压缩等。其中纯化器的作用是吸附空气中的水份、CO2、乙炔及CnHm,得到露点≤-65℃、CO2≤1ppm的合格空气,一部分用作仪表风,其余均全部进入精馏塔参与精馏。该单元由两台吸附器和蒸汽加热器组成,为卧式双层床结构,下层为活性氧化铝,上层为分子筛,两只吸附器切换工作。再生是由精馏塔来的污氮气,经蒸汽加热器加热后入纯化器,脱附掉吸附的水份及CO2等,然后用污氮气吹冷至常温备用。运行中纯化系统一旦出现问题,不能妥善解决,将影响空分装置安全运行,有可能导致冻堵、泄漏、爆炸等事故。

一、事情经过

2018年3月3日15时左右,某公司空分车间操作人员接调度通知,某水务公司开始对循环水系统投加黏泥剥离剂,岗位操作人员于15时47时发现空冷塔阻力开始上涨,立即汇报并调整工况,降低空压机出口压力,同时降低冷却水流量至500Nm?/h。岗位人员密切监控纯化器出口CO2含量及吸附后空气温度变化,通知水务公司停止投加黏泥剥离剂作业,并投加消泡剂。15时58分,纯化器后CO2迅速上涨至3.56ppm,立即对空分装置紧急停车。随后启动小空压站为全厂提供仪表风,启动事故氮泵提供中压氮气。现场人员打开纯化器进口导淋,发现有大量水排水。

二、原因分析

该公司立即成立由各专业人员组成的事故调查组,对此次事故进行详细调查,发现某水务公司投加黏泥剥离剂速度过快,消泡剂投加滞后,系统产生大量泡沫,造成空分空冷塔出口空气带液,导致纯化器进水,吸附剂效率下降,出口CO2超标。同时暴露出管理方面也存在一些问题:

1.该水务公司管理不严,未制定药剂投加计划,药剂投加无参考性,随意性大。此次投加黏泥剥离剂前,未制定详细的投加方案,未对循环水水质的实际情况进行分析,对循环水系统投加黏泥剥离产生的风险不清楚。此次投加的是新型药剂,未对新药剂的性能及药剂效果进行分析、实验论证。

2.该公司空分车间在循环水投加黏泥剥离剂后,岗位人员对预冷及纯化系统的相关参数变化不够敏感,未能第一时间发现异常情况并采取相应措施,导致大量循环水进入纯化器。

三、现场处理及生产恢复

纯化系统排水结束,启动机组向纯化器导气过程中,发现空冷塔压差仍出现上涨,现场打开纯化器进口导淋再次排出大量水,随即纯化器退气,并要求该水务公司继续投加消泡剂。2小时后再次向纯化器导气,现场导淋无水排出,做纯化器后空气露点为-70℃。考虑到纯化器下层部分吸附剂已被水浸泡过,为防止加热时水份急剧气化破坏分子筛内部结构,故采取先使再生气体经过冷吹通道吹出纯化器内的液体水,再打通纯化器加热流程,同时将纯化器再生蒸汽切换至2.5MPa蒸汽(正常为1.0MPa蒸汽),对1#罐进水分子筛进行高温再生,第一阶段再生气流量控制在10000Nm?/h加热20分钟,第二阶段再生气控制流量20000Nm?/h加热15分钟,第三阶段再生气流量控制在40000Nm?/h加热,直至再生出口温度达到100℃。冷吹时峰值为118℃,冷吹到30℃后备用。

启动膨胀机后,运行不久便发现膨胀机增压端压力与膨胀机进口压力压差大,最高达到400KPa(正常为30-40KPa)。启动液氧泵后高压板式换热器污氮气管线温差达到50℃,且无法调整,说明高压板式换热器部分空气通道也堵塞严重。从精馏塔下塔导气开始,下塔压差就出现不正常上涨,至液氧泵启动后,塔压差上涨至30KPa并满量程,说明精馏系统也出现冻堵情况,已无法维持正常运行,最后精馏系统退气,开始排液、导气,对空分装置进行大加温。

因1#罐进水严重,吸附末期CO2超标,大加温过程中经过了多次反复导气与退气操作,同时将2.5MPa蒸汽温度由170℃提高至205℃,减少了纯化器加温所需时间,也为2#罐缩短再生时间创造了条件。直至6日17时50分空分装置整体加温结束,开始启动膨胀机对精馏系统降温、冷却、积液,启动液氧泵外送氧气,至此装置基本恢复正常。

虽然空分装置恢复生产运行,基本能够满足当前生产需求,但发现1#罐吸附剂仅恢复部分吸附能力,吸附时间较正常时缩短约1小时,加工空气量仅控制在235000Nm?/h左右(正常为250000Nm?/h左右),且在吸附末期CO2仍呈上涨趋势,并有偶尔超标现象。从长远来看,对装置的安全运行带来威胁,公司决定采购新的吸附剂择机进行更换。

四、预防及操作措施

空分装置经历了一个多世纪的发展,技术逐渐成熟,规模逐渐扩大,纯化器进水事故时有发生,如何彻底杜绝此类事故,做到本质安全,提以下几点建议:

1.企业与空分空冷塔相连的循环水系统要投加药剂,必须制定专项加药方案,根据实际情况明确药剂投加方法、频率及剂量。

2.更换新药剂,要做好变更管理。首次投加新药剂,需对新药剂的性能及药剂效果进行分析、实验论证,建议首次使用时以最低浓度投加,并通知相關单位,密切监控控制指标,保证装置安全运行。

3.制定完善的空冷塔阻力升高应急处置预案,组织岗位员工学习,确保熟知应急处置要点,第一时间能正确处置,避免事故扩大。

4.与多家企业交流,发现现代进口装置空冷塔均设置了阻力高联锁,目的就是防止纯化器进水,因此须给空冷塔增加阻力三选二高高联锁测点。

若纯化器分子筛已经进水,在处置过程中还要注意以下方面:

1.吸附剂被水浸泡过后,不能立即加热,防止加热时水份急剧气化破坏分子筛内部结构,导致吸附剂彻底失效。应先使用常温气体把液体水分吹除掉,将分子筛吹干。

2.尽量提高再生气温度,缩短再生时间,对吸附剂进行高温活化处理,同时也减少运行纯化器的负荷。

3.此次发现若空分精馏系统堵塞严重,在大加温时,当加温到-80℃以上时,系统内CO2会大量升华,影响分子筛的再生。因此,在加温过程中建议精馏系统回温至-100℃以上时停用污氮气,切换至纯化器后空气,防止再生不彻底。

五、结束语

综上所述,纯化系统对空分装置运行发挥着至关重要的作用,除了加强日常管理,还应从本质安全方面入手,不断提高装置安全性。本文对于循环水系统药剂投加、分子筛进水的再生处置、装置大加温操作以及系统设计等提出了具体建议和措施,供同行业参考交流。

参考文献:

[1]韩云松.分子筛吸附器制造技术[J].杭氧科技,2009,(03)

[2]毛绍融,朱朔元,周智勇等.《现代空分设备技术与操作原理》杭州出版社,2005

[3]刘玉良,李玉辉.试车时分子筛纯化系统进水的原因分析及处理[J].深冷技术,2004,(5)

[4]开封空分集团提供的KDON-45000/30000空分装置使用说明书

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