FH-98 催化剂在汽油加氢装置的应用

2021-11-02 11:15高连慧曹晓宇
设备管理与维修 2021年17期
关键词:原料油石脑油汽油

高连慧,王 昱,曹晓宇

(1.吉林石化公司高碳醇厂,吉林吉林 132022;2.吉林石化公司仓储中心,吉林吉林 132022)

1 装置概况

汽油加氢装置是重整装置的产氢匹配装置,设计于1972年,1975 年动工兴建,1981 年5 月竣工投产,目前已运行20 个周期。原设计加工能力为15×104t,经1984 年检修时的高压分离器扩建,使装置年加工能力达20×104t。

该装置以焦化汽油为原料,所产石脑油根据生产需要,可供给乙烯装置作裂解料,或供给重整装置作为原料,或加氢石脑油过剩时少量调入燃料汽油中。

该装置于1986 年8 月改用沈阳催化剂厂生产的钼钴镍加氢精制催化剂(481-3)。2012 年3 月更换为481-3 催化剂,4 月初投用至2015 年5 月,运转了3 年。2018 年5 月换剂检修时,催化剂更换为FH-98 催化剂,截至2020 年底已运行两年半。

2 FH-98 催化剂简介

FH-98 加氢精制催化剂具有低压加氢脱氮、脱胶等性能,其活性明显优于FH-5 催化剂,是新一代的加氢精制催化剂。

特点:低压加氢脱氮和脱除胶质等性能,选用1.2~1.4 mm 的三叶草外形,具有优化特性配比、适宜的孔结构。同时,具有优异的抗压耐磨强度。该催化剂适应性广,适用于在较高空速和较低的氢油比下加氢精制二次加工柴油,是扩容改造的理想催化剂。

3 FH-98 催化剂的技术指标

3.1 活性指标

活性评价以大庆焦化柴油为标样原料油,在氢分压6.0 MPa、反应温度350 ℃、体积空速2.0 h-1、氢油体积比500:1 等工艺条件下,生成油脱碱氮率不小于90%。FH-98(氧化态)理化性质见表1(注:反应器顶部可装大颗粒Φ3FH-98 催化剂)。

表1 FH-98(氧化态)理化性质

3.2 技术保证值

3.2.1 工艺条件

反应器入口压力≥3.2 MPa,体积空速≤2.0 h-1,氢油体积比300∶1,反应器入口温度(初期)200 ℃,

催化剂反应最高温度≤420 ℃。

3.2.2 原料油性质

原料油性质:符合焦化装置粗汽油标准(表2)。

表2 原料油性质

3.2.3 产品性质

生成油烯烃<2%,溴价<5.0 gBr/100 g,比色≥25,砷含量≤10-4,铅含量≤6×10-5。

3.2.4 催化剂寿命

第一个运转周期2~3 年,总寿命6 年。

4 实际应用中与481-3 催化剂的对比情况

由表3 可知,催化剂FH-98 反应初期,处理量为9.5 t/h,反应器入口温度为205 ℃;上一周期催化剂481-3 处理量相同条件下,初始反应温度为240 ℃。而两个周期的最大温升都反映在一反三层上,一反温升相差10 ℃左右,总温升也相差10 ℃。产品质量合格。催化剂FH-98 与催化剂481-3 相对比,同等加工量等条件下,初始反应温度低35 ℃。

表3 FH-98 催化剂与481-3 催化剂应用比较

第一次标定期间,反应器入口温度214 ℃,产品质量合格(比色均为+30,溴价均小于0.2 gBr/100 g)。在加工量和产品质量均相同的条件下,原481-3 的反应器入口温度为238 ℃,催化剂FH-98 与催化剂481-3 相对比,同等加工量、同产品质量等条件下,反应温度降低了24 ℃。

反应器入口温度降低,可以节省燃料,同时在催化剂使用后期,提温的空间比较大。从这一点来看,采用FH-98 催化剂比采用481-3 催化剂更经济。

5 长周期运行效果分析

FH-98 催化剂进入运行周期中期后,随着处理量的增加,以及由于入厂原油参炼俄油导致的原料硫含量的上升,入口反应温度逐渐提高。期间,由于汽油加氢装置石脑油作为化工轻油产品出厂,提高了对产品腐蚀和硫含量的质量要求,在现有反应条件下,出现腐蚀及硫含量不合格的现象,采取汽提塔底吹汽操作调整后,产品质量合格。

从表4、表5 数据可知,催化剂活性与初期相比,相同生产条件下,反应器入口提温16 ℃,原料性质发生变化,装置开停工,对其活性有一定的影响,在现有工况条件下,可以满足生产需求。

表4 反应器数据

表5 产品性质

在对产品硫含量和腐蚀指标提出更高要求后,需要增加装置汽提塔的塔底吹汽才能保证产品质量。这是在上一周期使用481-3 催化剂时不曾出现的问题,是FH-98 催化剂的一个缺点。

6 结论

(1)FH-98 催化剂可以降低反应器入口温度。反应器入口温度比较低,可以节省燃料,同时在催化剂使用后期,提温的空间比较大。从目前来看,FH-98 催化剂尚有部分提温空间,是FH-98 催化剂最大的优点。

(2)FH-98 催化剂在使用中表现出对原料变化有较强的适应性,在原料出现变化时不必做大范围调整,仍可以满足产品质量要求。

(3)FH-98 催化剂在稳定性方面的表现,从实际生产来看,与481-3 催化剂相比存在不足,使用一年半的时间,反应器入口温度提升较快,虽然期间有原料变化及开停工等因素的影响,但仍超过预期效果,有待改进。

(4)在初期催化剂技术交流时,厂家承诺可以提供硫化态催化剂,而在实际签订技术协议时,不能够提供硫化态催化剂。如果可以提供硫化态催化剂,可以减少环境污染和节省开工时间。

(5)在石脑油过剩的条件下,使用481-3 催化剂生产的石脑油,调合5%的石脑油入燃料汽油,燃料汽油腐蚀合格;目前采用FH-98 催化剂,使用5%的石脑油进行调合,燃料汽油腐蚀达不到指标要求。需要增加辅助操作是FH-98 催化剂目前最大的不足,希望厂家能尽快解决这一技术问题。

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