程星耀(江苏同瑞环保有限公司,江苏 南京 210006)
某园区综合水厂包含湖水处理系统。其中主要作用在于园区内湖水水质,此系统由取水泵房、曝气生物滤池、加砂高速沉淀池、重力式砂滤池、超滤以及清水池和湖水供水泵房等组成。其中重力式砂滤池是水质控制至关重要的工序之一。重力式砂滤池自投用以来,重力式砂滤池的处理水量及工作周期未能达到设计目标值。此后,虽然也采取调整药剂投加量及改变反洗参数等各种方式,但是效果甚微。尤其是夏季提升进水负荷后,部分重力式砂滤池工作周期甚至会低至5~6 h。故做此试验以便用于重力式砂滤池整改。
滤池的主要性能包括制水量、出水水质;评价采用3 项指标表征:水质、制水量、工作周期。影响这3 项指标的设备核心参数分为2 个方面:(1) 设备规格参数:包括滤料的规格选型;(2) 设备工艺参数:滤速、反洗水参数及步序[1]。
采用试验设备装置对核心参数测试进行测试,获得以下技术目标:(1)获得滤料参数:滤料选型(单层/双层),滤料粒径(砂料粒径2 选1)、滤层厚度(300~500 mm);(2) 获得运行参数:滤速、反洗水参数及反洗步序。
测试过程中性能评价指标的目标值选择如下:(1) 周期:有效工作周期≥14.5 h/d;(2) 水量:滤速≥9.6 m/h;(3) 出水水质:浊度≤2 NTU。
试验装置采用2 套并联的滤柱作为测试对象。
装置参数:(1) 2 套滤柱,滤柱直径500 mm,高3 m,每套滤柱配置滤板+7 个双速滤帽;(2) 垫层装填高度75 mm;(3) 滤帽规格:滤帽0.25 mm;(4) 滤速:<10 m/h。
运行终止条件:浊度>2NTU 或水头损失达到2.2 m。
(1) 台式浊度仪,仪表规格:2100 AN,测试指标:浊度NTU;(2) 手持式悬浮物测定仪,仪表规格:TSS Portable(测试),测试指标:TSS。
工况编号A:滤料种类:石英砂;有效粒径:0.5~0.6 mm;滤层厚度:800 mm;
工况编号B:滤料种类:无烟煤/ 石英砂;有效粒径:1.0~2.0/0.5~0.6 mm;滤层厚度:500/300 mm;
工况编号C:滤料种类:石英砂;有效粒径:0.9~1.0 mm;滤层厚度:800 mm;
工况编号D:滤料种类:无烟煤/ 石英砂;有效粒径:1.0~2.0/0.9~1.0 mm;滤层厚度:500/300 mm;
工况编号E:滤料种类:无烟煤/ 石英砂;有效粒径:1.0~2.0/0.5~0.6 mm;滤层厚度:400/400 mm;
注:测试中每次更新滤料后都需反洗后再投入下一轮测试。
工况编号A: 工作时间:4.5 h;滤速:9.7~8.5 m/h(逐步衰减);平均产水量:1.82 m3/h。平均滤速:9.1 m/h;进水水质2~4 NTU;出水水质:0.3~0.6 NTU;备注:中途调节水阀保持产水量。
工况编号B:工作时间:7.5 h;滤速:9.5~7.5 m/h(逐步衰减);平均产水量:1.808 m3/h。平均滤速:9 m/h;进水水质1~4 NTU;出水水质:0.4~0.6 NTU;注:中途调节水阀保持产水量。
工况编号C:工作时间:14.5 h;滤速:10~7 m/h(其中前13 个小时流速基本维持9~9.5);平均产水量:1.91 m3/h。平均滤速:9.56 m/h;进水水质1~10 NTU(多数1~4);出水水质:0.4~0.7 NTU。
工况编号D:工作时间:14.5 h;滤速:9.5~7 m/h((逐步衰减);平均产水量:1.73 m3/h。平均滤速:8.65 m/h;进水水质1~10 NTU(多数1~3);出水水质:0.4~0.5 NTU;备注:中途调节水阀保持产水量。
工况编号E:工作时间:9 h;滤速:10~5 m/h((逐步衰减);平均产水量:1.73 m3/h。平均滤速:8.65 m/h;进水水质1~10 NTU(多数1~3);出水水质:0.4~0.6 NTU;注:中途调节水阀保持产水量。
测试各工况时间效应的产水效率变化趋势图如图1 所示,测试各工况时间效应的产水压力(水头损失) 变化趋势图如图2 所示。
图1 测试各工况时间效应的产水效率变化趋势图
图2 测试各工况时间效应的产水压力(水头损失)变化趋势图
3.2.1 滤料配置对产水水质的影响
表1 显示,测试滤速8.5~9.5 m/h 工况下,出水水质基本稳定。未曾受到滤料形式,层高不同的影响。即无论是单层滤料、双层滤料、砂粒径0.5~0.6 mm 还是0.9~1.0 mm,出水水质在整个工作周期过程中,基本可以稳定在0.5 NTU 左右。故测试运行工况,水质对已选择的滤料组合不敏感[2]。
3.2.2 料配置对工作时间的影响
从图1 和图2 中可看出不同粒径的石英砂滤料与无烟煤组合的工作时间表现不同。测试结果显示:满足工作周期>12 h的工况有2 个,工况C 和工况D[3]。主体滤料为0.9~1.0 mm 石英砂。不同粒径滤料情况分述如下:
(1) 采用0.5~0.6 mm 的石英砂滤料:工况A(单层滤料0.5~0.6 mm 石英砂) 工作时间最短。工况运行结束后,现场可以观察到滤料表面覆盖了薄薄的1 层泥膜层。此滤料的主体过滤模式属于浅层过滤。因此虽然滤层高度L=800 mm,但多数滤层无法参与工作。
结合测试情况和图1 时间效应趋势图,说明工况A(单层0.5~0.6 mm 石英砂滤料) 属于浅层过滤,虽然滤层高度L=800 mm,但实际参与工作的滤层有限。故采用工况B(双层滤料,替换部分砂为无烟煤) 时,无烟煤具备一定的纳污工作容量,无烟煤加入增加了有效工作层高,表现出工作周期变长。
(2) 采用0.9~1.0 mm 的石英砂滤料:0.9~1.0 mm 的石英砂滤料工况表现与细0.5~0.6 mm 的石英砂滤料不同,随着无烟煤替换砂层高度增加(工况CDE),工作时间呈现下降趋势。
在以湖水为原水经过高速加砂斜板澄清池作为预处理工艺,进水浊度稳定1~4 NTU(短期<10 NTU) 的运行状况下。
粒径规格0.9~1.0 mm 的石英砂滤料的过滤模式是深层过滤,出水浊度稳定在(0.4~0.7 NTU),滤料层高与滤料截污能力成正比,同时也与运行周期时长成正比。当采用无烟煤的状态下具有一定的截污能力但截污能力比0.9~1.0 mm 的石英砂滤料差,将会造成运行周期减少。但是无烟煤对过滤液中其他的指标影响不在本文的讨论范围内[4]。
粒径规格0.5~0.6 mm 的石英砂滤料的过滤模式是浅层过滤,出水浊度稳定在(0.4~0.6 NTU),滤料层高与滤料截污能力无关联性,同时也与运行周期时长也无关联性。投运初期出水水质优秀,但是在滤料表层覆盖了薄薄的1 层泥膜层后水头损失急速上升。当采用无烟煤的状态下出水水质依旧稳定,且无烟煤的截污能力比0.5~0.6 mm 的石英砂滤料强,将会造成运行周期增长。