井下远程通风控制系统研究与应用

2021-11-19 11:51霍斌杰
矿山机械 2021年11期
关键词:控制柜上位变频器

黎 钊,朱 帅,霍斌杰

安徽开发矿业有限公司 安徽六安 237000

安徽开发矿业有限公司共有李楼和吴集 2 个矿区,采用两翼对角式通风系统,由副井和斜坡道进风,南、北两翼的风井回风。-425 m 水平作为主要入风平巷,-250 m 平巷为专用回风巷。-250 m 和-425 m 水平间,每 25 m 有 1 个采矿平巷,分布风井通风。根据国家安全监管总局确定三年“机械化换人、自动化减人”的目标,借助智慧化矿山的建设趋势,对矿山井下通风系统进行了井下远程通风控制系统的研究与应用,从根本上增强了设备的安全性。

1 自动控制系统

1.1 控制方式 1

集中式 CPU+分布式 I/O 系统+双冗余现场总线+上位机[1],如图 1 所示。采用一对冗余的 CPU 来完成对整个风机系统的远程控制。各风机附近设控制分站,分站内装分布式 I/O 系统,不设单独的 CPU。CPU 与分布式 I/O 系统之间通过双冗余现场总线进行通信。

图1 控制方式 1Fig.1 Control mode 1

现场变频器控制信号、风速风压及其他传感器信号接入风机附近控制分站,完成现场数据采集,通过现场总线传递给 CPU,CPU 结合上位机 HMI 人工操作指令和现场数据采集信号进行程序处理,处理完毕后通过现场总线向分布式 I/O 系统发出控制指令,分布式 I/O 系统对变频柜进行相应的启、停、正反转和调速[2]。

SIMATIC ET200 系统、模块化系统和分布式 I/O系统可以安装在控制柜里、设备上或者爆炸危险场所。此范围内的所有产品都可以通过 PROFIBUS 或PROFINET 集成到现有的自动化系统中。

控制方式 1 缺点在于:①一旦分站通信中断,可能会导致风机保护功能失效或造成部分风机停机;② 对系统运维人员技术水平要求较高,操作不当可能导致系统停机;③无法逐台风机分步调试,且调试过程较为复杂。

1.2 控制方式 2

独立中小型 PLC 控制柜+冗余现场总线+上位机,如图 2 所示。

图2 控制方式 2Fig.2 Control mode 2

控制方式 2 为每台风机独立配置 1 套中小型 PLC控制柜,PLC 柜现场采集风机变频器数据和附近的风速、风压、温度等传感器数据,并通过光纤网络与地表上位机进行通信,完成程序处理后,直接向变频器发出控制指令进行相应操作。

控制方式 2 优点在于:①风机控制程序就地存储和运行,通信中断不影响风机运行;② 对系统运维人员技术水平要求一般,操作不当只会影响单台风机运行;③可以逐台风机调试,随时可接入通信网络。

控制方式 2 缺点在于:①每台风机 1 套程序,不便于程序归档管理;② 无法直接通过 CPU 完成高级过程控制,二期智能通风时需要增加额外的高级控制器;③没有冗余现场总线功能,现场级通信可靠性较低。

1.3 对比分析

(1)井下环境条件复杂,通信光缆被砸断的问题时有发生,控制方式 1 虽采用了冗余现场总线,但仍可能因通信中断而造成风机停机,不符合矿井通风故障安全要求。而控制方式 2 的 PLC 控制柜就在机旁,通信中断只会造成无法远程操控,风机会保持通信中断前的原状态持续运行,且保护功能仍然有效,这符合矿井通风故障安全状态要求。

(2)将原有 1 个 CPU 完成的任务分解为若干个中小型 CPU 来完成,虽然管理起来复杂一些,但程序可读性和系统容错能力提高,整个系统对技术人员的技术水平要求降低,后期维护难度下降。

(3)采用标准化的以太网通信接口协议,各控制分站可在该协议中作为智能化设备来进行管理,日后智能通风技术实现时可利用该协议来进行对接,从而解决现有 CPU 不具备高级过程控制功能的问题[3]。

资产规模在一定程度上决定了银行的市场竞争能力、盈利能力和抗风险能力,而银行的盈利能力也是其资产规模扩张的关键。2007年底,银行业总资产只有53万亿元,但到了2011年末,这一数字已快速增长到113万亿元,短短4年翻了一番还多[2]。目前,中国银行的发展主要是依靠规模的扩张,而规模的扩张有利于银行业实现规模经济,降低成本。而且,在我国当前利差相对稳定的情况下,银行收入水平与存贷款规模高度相关,所以,有理由认为,高的规模扩张为银行业高利润提供了有利保障。

通过以上对比,针对安徽开发矿业通风系统现状,选择控制方式 2 作为风机远控实现的自动控制技术方案。

2 工业控制通信

2.1 通信标准

选择基于工业以太网的 TCP/IP 或 PROFINET 作为整个风机控制系统的通信标准,原因如下:

(1)原有的四级风机远控系统控制柜采用西门子S7-300 CP343-1EX30-0XE0 作为通信网卡,为避免重复投资,新系统应与之兼容。

(2)与现场总线技术(PROFIBUS-DP、MODBUS-485)相比,工业以太网技术(TCP/IP、PROFINET、ETHERNET/IP)具有传输速率高、拓扑结构灵活、故障诊断简便等诸多优点。

(3)使用 PROFINET 协议时,新增加的各 PLC 分站可作为智能化设备来进行集中控制和诊断,为后期系统集成和功能扩展提供更好的支撑。

2.2 网络拓扑

网络拓扑方案主要有 3 种:①主干环形+分支环形拓扑;② 主干环形拓扑+分支线型拓扑;③主干环形拓扑+分支星型拓扑。网络拓扑对比如表 1 所列。

表1 网络拓扑对比Tab.1 Comparison of network topology

“环形+环形”拓扑网络系统可靠性最高,但投资高、工程量大、运维难度高;“环形+线型”拓扑网络系统投资低、工程量小,但系统可靠性偏低[4];“环形+星型”拓扑网络系统投资费用和工程量中等,系统可靠性也较好。因此,综合对比后选择环形+星型拓扑作为现场工业控制通信网络方案,网络拓扑示意如图 3 所示。

图3 网络拓扑示意Fig.3 Sketch of network topology

3 操作控制

系统整体功能包括所有风机的统一管理,在远程模式下,可以实现所有接入自动化系统内风机的集中控制及远程监控。可视化的图形界面可以实时展示所有风机的状态;其设置的分级子画面可以展示单台风机的详细信息及启停调速控制。配合视频监视系统,可以实现风机无人值守。其控制功能设置如下:

(1)系统设置就地控制、远程集控 2 种操作模式,操作模式切换由风机启动柜原盘面转换开关实现。如果单区域 PLC 集中控制站与调度中心中央监控站通信中断,则可转换为就地控制模式。

(2)风机就地启停及调速操作由风机启动柜盘面上的按钮和电位计实现,通过启动柜盘面指示灯及仪表可以显示风机状态及电流转速等参数。此种模式可脱离 PLC 自控系统,就地操作单台风机;

(3)远程集控模式负责所有风机状态监视及管理。当某台风机或者系统出现异常情况时,在操作界面上会出现报警信号,并显示相关的故障信息。

(4)利用光纤介质与工业以太网,调度中心与各风机站点实现了互联互通。在完成所有风机监控的同时,实现设备启停运行、数据存储、故障报警等功能。

4 设备选型

4.1 控制器

考虑到远控的一级和四级风机之间距离远,因此每台风机采用每台风机 1 个 PLC 控制柜。PLC 集中控制站负责区域内所有风机的控制,控制柜 PLC 采用西门子或 ABB 中端级以上 PLC 控制器,如图 4 所示。

图4 PLC 控制器Fig.4 PLC controller

4.2 传感器

目前市场上的风速、风压等传感器种类繁多,利用此次项目,通过对比试验,安装不同类型符合要求的传感器,选择出性能优越适合矿井环境的产品。

风速测量传感器[5]有很多种分类,主要可以分为皮托管式风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍耳效应电磁风速传感器、热线式风速传感器以及超声波式风速传感器等。由于风速测量传感器产品性能参差不齐,拟使用以下 4 种不同风速传感器,如:FC-2A三杯式风速传感器(霍耳效应)、KGF2 矿用风量传感器(超声波)、GFY15(B)型矿用双向风速传感器(皮托管)、GTx108-F Ebtron 热线式风速风量传感器(热线式)。

矿用负(风)压传感器,拟使用以下 3 种不同风压传感器,如:GPD5000F 负压传感器、KG3033 矿用负压传感器、KGY3A 型矿用负压传感器。

5 最终实现的功能

(1)集中操作 在控制室上位机上完成。操作员在操作站的工控组态软件运行窗口,选择处于远控待命状态的风机,然后按“启动”按钮,即可启动此风机,按“停止”按钮,此风机就会停止运行。停机后系统禁止马上按“反转”按钮(对电动机的一种保护)。设备进行反转时,整个启停过程由自动运行程序控制。

(2)就地操作 此方式用于设备检修或设备调试,防止风机意外自启动,同样也可作为紧急停机使用。如果对风机运行工况有充分的了解,可以直接就地操控风机,上位机界面如图 5 所示。

图5 上位机界面Fig.5 Interface of master computer

(3)重要功能 ①实现对风机变频器的启停、正反转、急停控制,并监测其运行状态、故障等信号,能通过 I/O 模块实现对风机变频器的启停、正反转、急停控制,并设置以通信控制为第一优先级的控制转换功能;② 能对变电所或变频柜内烟雾传感器信号实时监测,事故情形下能自动报警,并能实时调取相关配电室视频监控;③对电动机绕组温度、电动机两端轴承温度进行监测、采集,能采集变频器工作电流、频率等运行参数并能远程监控;④ 具有传感器信号断线、网络信号断线、PLC 及其 I/O 模块故障的监测、报警功能,如图 6 所示;⑤ 可设置风机变频器最大允许调节频率;⑥ 上位机监控系统与PLC 进行数据通信,具备人机对话及显示功能;⑦上位机监控系统控制风机变频器柜的分合闸,并监视其故障保护状况,持续监测风机电动机的轴承温度、定子绕组温度、变压器每相绕组温度信号,在超温时能可靠地发出报警;显示、记录所监测的各个温度,提供历史数据的查询;⑧ 上位机监控系统实时快速响应,对设备运行状态、故障做到准确显示和实时报警。

图6 风机参数监控Fig.6 Monitoring of fan parameters

6 结语

(1)井下远程通风控制系统从井下通风系统的远程控制需求出发。综合控制系统和网络拓扑的优点,稳定可靠。在通信中断、无法远程操控的极端情况下,风机仍会保持通信中断前的原状态持续运行,且保护功能仍然有效,这符合矿井通风故障安全状态的要求。

(2)完善系统的监控保护功能,同时引进了风速、风压等传感器,如皮托管式、螺旋桨式、霍耳效应电磁式、热线式及超声波式等。

(3)随着产业的不断进步,本质安全的理念已经成为矿山企业的共识和硬性要求。借助智慧化矿山的系统建设趋势,矿山井下通风系统成为矿山企业自动化、信息化和智慧化建设的重要组成部分,从根本上增强了设备的安全性能,达到了设计的预期效果。

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