篦冷机程控柜CPU 故障的原因分析及处理方法

2021-11-26 01:37唐全胜
设备管理与维修 2021年19期
关键词:冷机程控模拟量

唐全胜

(惠州市光大水泥企业有限公司,广东惠州 516840)

0 引言

电气自动控制系统,由于设计考虑不周所带来的电气隐患称之为隐性故障。这类隐性故障一旦发生,则危害较大,轻则使控制系统不能正常工作,重则导致重大设备安全事故,造成重大经济损失。现以公司篦冷机程控柜CPU 频繁出现死机的隐性故障及消除故障的查找方法为例,谈谈隐性故障的解决方法,因为在此类故障处理过程中没有什么经验,因此在故障查找过程中也走了不少弯路,现总结经验,吸取教训,供同行参考借鉴。

1 PLC 常见故障与处理步骤

当PLC 出现故障时,常用处理步骤如下:

(1)第一步看CPU 的指示状态。DC 5 V 灯为电源指示,SF红灯亮为系统错误,原因是内部CPU 故障或带诊断功能的模块发生故障,BF 红灯亮表示网络故障。

(2)第二步查看诊断缓冲区。CPU 停机可简单分为致命错误和非致命错误,无论是什么原因导致,都会在CPU 的诊断缓冲区留下痕迹。因此,需要在线查看CPU 的诊断缓冲区,来判断具体的停机情况。CPU 在运行中进入STOP 状态,大致原因如下:①PROFIBUS 网络通信错误;②I/O 模块损坏,导致寻址错误;③程序中有自停机程序;④存储卡或者CPU 有问题;⑤控制系统接地不好,高频干扰导致信号错误;⑥安装机架及背板总线连接器松动,或外界振动造成CPU 与以太网模块接触不良,导致通信不正常。

(3)解决方法:在日常维护中,可以根据故障现象及原因分析,按照以下步骤进行相应的处理:①检测PROFIBUS DP 接口,保证连接正常;②更换损坏的I/O 模块;③检查控制程序;④更换有问题的存储卡或者CPU;⑤控制系统重新做接地,接地统一连接到导轨接地端,然后接地端再连接到电气柜接地排上;⑥紧固CPU、以太网模块的背板总线。

2 篦冷机程控柜CPU 频繁出现的故障现象

公司现篦冷机程控柜及液压站如图1 所示。

图1 篦冷机程控柜及液压站

2019 年11 月6 日夜班凌晨1:00,公司A 线窑篦冷机系统跳停,值班电工接到通知立即赶到现场,发现篦冷机程控柜CPU 处于STOP 状态,同时报SF 故障。

为了尽快恢复生产,当班电工尝试对CPU 进行复位操作,复位步骤如下:①CPU 断电,待CPU 指示灯不亮,拨出内存卡;②CPU 上电,待故障灯不亮及STOP 不闪后,插入内存卡;③CPU 自检,待故障灯不亮及STOP 指示灯不闪后,将开关由运行位打至复位;④待STOP 不闪后再由复位打至STOP 位;⑤由STOP 位打至运行位。

CPU 自检运行灯正常后,电工通知开机,中控开启篦冷机液压传动系统工作正常。运行至6:30,篦冷机再次跳停,CPU 同样报SF 故障,电工又尝试用上述方法对CPU 进行复位操作,结果CPU 一直报SF 故障,同时STOP 灯一直闪烁,故障不能消除,A 线窑被迫止料。

7:40,动力部相关技术人员赶到现场,由于CPU 一直处于STOP 状态,此故障从来没有碰到过,因此技术人员对如何处理此类故障也没有头绪,只能摸索,采用逐一排除法来查找故障原因,查找方法如下:

首先,怀疑现场1~3 段的篦床位移传感器有问题,检查现场1~3 段位移传感器,发现二段位移传感器传输电缆有破损,存在短路现象,更换二段位移传感器及其传输电缆后,故障现象依然存在,因此,故障原因排除了位移传感器。

于是将查找对象放在程控柜的PLC 模块及通信电缆DP 上,对篦冷机程控柜PLC 模块(电源模块,CPU 模块、程序存储卡,DI、DO、AI,AO 模块)逐一进行更换,故障依然;排除程控柜的PLC 模块及存储卡之后,怀疑安装机架及背板总线连接器松动或接触不良,于是更换程控柜中PLC 模块底部的全部总线连接器,故障还是不能排除;因为CPU 在报了SF 系统故障的同时,也报过BF 通信故障,于是对DP 电缆头接线进行检查,同时更换一个新的DP 头,怀疑DP 电缆有问题或受电磁干扰影响,更换篦冷机程控柜DP 通信电缆并对其单独穿管敷设,故障仍然没有排除。

至此,从程控柜模块到通信DP 电缆及接头等已更换完毕,但PLC 故障依然存在,CPU 仍然报SF 系统故障,同时CPU 也一直处于STOP 状态,说明故障根源还未找到。

于是,维修人员拿来手提电脑,调用西门子SIMATIC S7-300 控制程序,解锁程序密码,使用STEP 7 软件在线查看CPU的诊断缓冲区,将相关的历史故障信息调出来,故障记录是“invalid analog signal”即“模拟量信号无效”,但模拟量模块已全部更换,说明故障原因不在模拟量模块上,而是在模拟量信号干扰上,至此锁定篦冷机程控柜故障出在电磁干扰上。

以上篦冷机程控柜PLC 故障的查找过程,故障查找过程说明维修人员在处理此类故障时没有经验,在故障查找过程中走了不少弯路。

3 原因分析

3.1 篦冷机程控柜PLC 系统电源受到污染

经查,由于设计时公司篦冷机程控柜电源没有取自单独的仪表柜,而是取自篦冷机液压传动系统的动力柜。篦冷机液压传动系统的动力柜取自市电,正是因为篦冷机程控柜的电源取自篦冷机液压传动系统的动力柜,从而导致篦冷机PLC 控制器系统的供电电源取自市电,由于市电电网覆盖范围广,会受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电流。尤其是电网内部的变化,如开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都会通过输电线路传到PLC电源原边。

虽然公司篦冷机程控柜PLC 的电源,设计院在设计时考虑到电磁干扰因素而采用了隔离电源,但隔离电源的机构及制造工艺因素使其隔离性能并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。尤其是PLC 电源与强干扰设备共用一组电源,则这种电源污染更为明显。

3.2 PLC 输入和输出信号受到干扰

PLC 的输入和输出信号一般为单端脉冲信号,如果现场有变频器、伺服电机、焊机或其他大功率设备,都可能对PLC 的信号产生干扰,从而改变信号的电平位,使其输入和输出波形由方波信号变为带有杂波的信号。

在调试之初和前几年运行过程中,公司篦冷机液压传动程控柜PLC 控制器从没有出现CPU 死机现象,进一步分析查找现在出现此现象的原因。

因为在2019 年7、8 月及9、10 月期间公司从节能降耗考虑,逐步对A 线篦冷机二段的143.22,143.23 风机(电机功率132 kW)和三段的143.24,143.25,143.26 风机(电机功率90 kW)分别进行变频改造,风量由电动阀门调节进风大小方式改为取消阀门,由变频调速控制进风风量方式,从而改变篦冷机程控柜的工作环境,大功率变频器对PLC 的输入输出信号产生电磁干扰。

4 处理措施

(1)临时紧急处理措施是:将取自篦冷机液压传动系统动力柜的交流220 V 电源在程控柜内加装型号为CW4N-10A-R 电源滤波器,PLC 电源加装滤波器(图2)。

图2 篦冷机液压系统动力柜的PLC 电源加装滤波器

(2)将篦冷机程控柜PLC 与现场的采集信号进行隔离。其中,数字信号通过中间继电器的方式进行隔离,模拟量信号通过隔离器连接进行隔离。可以防止干扰信号直接进入PLC,以保证PLC 能够正常工作。

(3)将所有信号屏蔽电缆的屏蔽层重新梳理一遍,重新进行接地。

通过以上措施,篦冷机程控柜PLC 死机现象消除。为了更好地消除PLC 电源污染,2020 年3 月,利用大修停窑机会,将篦冷机程控柜PLC 的电源重新进行更改,由于篦冷机程控柜PLC的负荷不大,将其电源由原来的篦冷机液压传动系统动力柜提供,改为由窑头DCS 控制站6 kVA 的UPS 电源提供。

5 结束语

以上故障的处理过程,证明维修人员处理故障的经验不足,在故障处理过程中走了弯路,同时视野还不够开扩,对全局掌控不够全面,因此仍需要加强理论与技术的学习,只有理论与实践相结合,做到熟能生巧,才能在难点问题出现时亦能应对自如,及时解决问题,保证生产的正常运行。

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