0.5MPa蒸汽过剩原因分析及优化调整

2021-12-12 02:47张福亭
化肥设计 2021年3期
关键词:煤气管网甲醇

张福亭

(伊犁新天煤化工有限责任公司,新疆 伊宁 835000)

国内某大型煤制气项目中,热电站选用粉煤锅炉,空分装置采用杭州杭氧空气深冷分离技术,气头为鲁奇碎煤加压气化工艺,并设有处理气化废水的煤气水装置、酚氨回收装置、污水处理、回用水装置以及多效蒸发,而出气化炉的粗煤气则依次经钴钼耐硫变换、低温甲醇洗(配设混合制冷装置)、甲烷化合成装置、干燥及压缩装置将合格的天然气送至管网。

一般的煤化工企业均设有热电站,以水为介质、以煤为燃料生产不同压力等级的蒸汽,为化工生产提供动力,用于驱动大型压缩机组、发电、参与化学反应、换热、管线伴热、采暖等。而为保证蒸汽供给,项目热电站配备4台480t/h粉煤锅炉,3台50WM抽汽凝汽式汽轮发电机组,将全厂蒸汽管网根据压力的不同分为4个等级:9.8MPa、540℃高压蒸汽管网,5.2MPa、460℃中压蒸汽管网,1.5MPa、260℃和0.5MPa、158℃两个低压蒸汽管网,同时还配备2台9.8MPa至5.2MPa减温减压器、2台5.2MPa至1.5MPa减温减压器、2台1.5MPa至0.5MPa减温减压器,以满足全厂蒸汽需求及各管网蒸汽平衡。热电站虽设有4台锅炉,正常时3开1备,所以当化工装置低负荷运行或化工系统开停车副产蒸汽较少时,或3台运行锅炉负荷较高无法满足产生需求时,主要通过减少发电量来保证各蒸汽管网平稳运行,当蒸汽缺口较大时,则启动第4台锅炉。

1 0.5MPa蒸汽偏离、过剩原因分析

系统原始开车初期,因各种问题导致化工系统一直处于低负荷运行,副产0.5MPa蒸汽富裕状况还不明显,但随着各装置系统的不断完善,设备的可靠性不断提高,2018年初化工装置逐渐实现满负荷、稳定运行。随着化工系统负荷的不断增加,副产0.5MPa蒸汽逐渐增加,汽轮发电机组0.5MPa蒸汽抽汽与1.5MPa减至0.5MPa减温减压逐渐减少,系统副产0.5MPa蒸汽与使用趋向于自平衡,但伴随着春夏季的到来,环境温度不断升高,热电暖风器、全厂采暖与伴热等蒸汽的退出,导致0.5MPa蒸汽管网放空阀逐渐开至70%,管网出现季节性放空,造成0.5MPa蒸汽严重浪费,不利于系统的节能降耗,夏季0.5MPa蒸汽设计与实际生产过程中的产出与消耗见表1。

从表1可知,原设计系统满负荷生产时,0.5MPa蒸汽管网需要766t/h来保证管网的平稳运行,而这些蒸汽主要来源于加压气化废锅、变换废锅、煤气水分离废锅副产蒸汽及热电汽轮机抽汽、减温减压器。根据设计,汽轮发电机抽汽和1.5减0.5MPa减温减压器提供的蒸汽与热电暖风器和换热站用汽刚好相抵消,在夏季时管网可实现自平衡。而在实际满负荷生产(夏季)过程中,热电汽轮机和减温减压器均不提供0.5MPa蒸汽,系统副产蒸汽约543t/h,实际使用量仅453t/h,约有90t/h蒸汽现场放空,0.5MPa蒸汽管网出现了产出与使用的极度不平衡,具体原因分析如下。

1.1 加压气化废锅副产蒸汽偏小

化工装置气头选用碎煤加压气化炉生产粗煤气,出气化炉的粗煤气由洗涤冷却器洗涤后,经废热锅炉与锅炉水换热转移粗煤气热量,将粗煤气温度由225℃降至181℃,副产0.5MPa蒸汽。原设计系统满负荷时,气化耗氧量为125 000m3/h,汽氧比为7.5kg/Nm3,5.2MPa蒸汽消耗为938t/h,实际生产过程中气化耗氧量为102 000m3/h,汽氧比为7.3kg/Nm3,5.2MPa蒸汽消耗为745t/h,实际比原设计5.2MPa蒸汽消耗量减少了193t/h,而碎煤加压气化炉蒸汽分解率约为30%~40%,其余蒸汽随粗煤气出气化炉,经洗涤冷却器洗涤后,进入低压废锅与锅炉水换热,副产0.5MPa蒸汽,因5.2MPa蒸汽用量减少,导致0.5MPa副产蒸汽由原设计540t/h降至475t/h。

1.2 变换废锅副产蒸汽较多

为满足甲烷化装置的生产需求,保证天然气品质,需要控制变换气中H2与CO比值为3:1,原设计入变换装置粗煤气中CO含量为15.9%、H2含量为39.20%,入变换炉粗煤气量为30万Nm3/h,变换炉旁路气量为64万Nm3/h。实际运行过程中粗煤气中CO含量为17.7%、H2含量为37.7%,导致入变换炉粗煤气量增加为36万Nm3/h,变换炉旁路气量为58万Nm3/h。变换炉气量增加,变换反应(CO+H2OCO2+H2+41 kJ/mol)释放的反应热增加,粗煤气流经废锅时,副产0.5MPa蒸汽增多,进而导致废锅副产蒸汽由20t/h增至34t/h。

1.3 煤气水装置废锅副产蒸汽偏小

煤气水装置废锅与气化装置来的3.8MPa、199℃含尘煤气水换热,副产0.5MPa蒸汽。因实际生产过程中气化炉氧负荷和汽氧比低于设计值,导致入气化炉蒸汽用量比设计值少193t/h,按碎煤加压气化炉蒸汽分解率一般在30%~40%之间计算,含尘煤气水约减少135~115.8t/h,而在实际生产中含尘煤气水减少了110t/h,随着含尘煤气水的减少,向煤气水废锅提供的热量减少了1.66×107kJ(0.5MPa蒸汽热值约2 756kJ/kg),所以导致副产蒸汽减少了6t/h。

1.4 酚氨回收蒸汽用量偏差

酚氨回收装置0.5MPa蒸汽主要是为水塔提供热量,通过加热的方式除去萃取时留在稀酚水中二异丁基醚,向污水处理提供合格的酚水。因气化含尘煤气水减少110t/h,变换炉负荷增加,少产生含焦油煤气水10t/h,导致煤气水装置向酚氨回收装置输送的原料酚水比原设计少了110t/h,使酚氨回收装置负荷仅为设计负荷的86%,所以蒸汽用量由84t/h降至72t/h。

1.5 低温甲醇洗蒸汽用量偏差

低温甲醇洗装置分为主洗和预洗系统,预洗系统蒸汽用量与设计基本吻合约6t/h,主洗系统0.5MPa蒸汽主要为热再生塔提供热量,通过加热的方式除去甲醇中CO2、H2S、NH3,向系统提供合格的甲醇,因原设计变换气中H2S含量为0.1%,实际生产中约为0.14%,为保证甲醇再生后的品质维持系统正常运行,将热再生塔加热蒸汽用量由66t/h增加至84t/h。

1.6 混合制冷蒸汽用量偏小

混合制冷主要利用氨易溶于水的特点,通过氨的蒸发、吸收、精馏、冷凝、节流向低温甲醇洗氨冷器提供液氨,因原设计混合制冷向低温甲醇洗提供液氨177.8t/h,实际生产中仅需提供136t/h,即能满足生产需求,导致精馏塔热负荷降低,加热蒸汽用量由128t/h降至95t/h。

1.7 污水处理蒸汽用量偏差

因酚氨回收送至污水处理的稀酚水温度偏高,原设计用于一、二级生化池、回用水滤后水池的加热蒸汽一直未投用,母液干化装置原设计4套,实际仅运行2套,即满足生产需求,进而导致污水处理装置蒸汽消耗量由120t/h降至50t/h。

1.8 其他蒸汽用量减少说明

随着季节环境温度逐渐升高,换热站的采暖和热水伴热、热电暖风器退出蒸汽166t/h。煤气水装置用于初焦油分离器、最终油分离器、油分离器、多元烃槽、重芳烃罐等设备盘管及附属管线的伴热大量退出,减少蒸汽用量约37t/h。而其他用户及管损、甲烷化除氧器、气化除氧器蒸汽用量也随环境温度升高相对减少,约减少蒸汽15t/h,致使0.5MPa蒸汽明显过剩,出现大量放空。

2 对0.5MPa蒸汽过剩进行改造及调整

针对夏季0.5MPa蒸汽管网出现的产出与使用极度不平衡,从而造成0.5MPa蒸汽管网大量蒸汽放空的问题,对系统做了以下改造及调整,以求在解决问题的同时,也避免能源浪费,回收利用富余蒸汽,节约生产成本。

2.1 低温甲醇洗分离塔再沸器改造

甲醇/水/HCN分离塔主要是通过加热的方式,将甲醇、水、HCN一一分离,甲醇/水/HCN分离塔原设计使用1.5MPa、260℃过热蒸汽进行加热,正常操作压力为0.24MPa,塔釜温度为140℃,蒸汽用量32t/h,同时再沸器入口配入少量的中压锅炉给水(5.2MPa、160℃)。为了减少0.5MPa蒸汽放空,从而减少1.5MPa蒸汽用量,在再沸器入口新增0.5MPa低压蒸汽管线,新增管线投用后,甲醇洗水分离塔运行正常,各指标均在正常范围内,而1.5MPa蒸汽使用6t/h,0.5MPa蒸汽30t/h,中压锅炉水基本不用。所以改造后减少1.5MPa蒸汽用量约26t/h,回收利用0.5MPa蒸汽30t/h。

2.2 酚氨回收脱酸塔、脱氨塔再沸器改造

酚氨回收设有3个系列,主要是脱除原料酚水中的CO2、H2S、HCN及NH3,回收酚类物质,向污水处理提供合格的稀酚水,酚氨回收单系列设计处理酚水300m3/h,而脱酸塔主要利用酸性气挥发性大于氨的特点,通过蒸汽加热,将CO2、H2S、HCN从酚水中脱离出来。脱酸后的酚水进入脱氨塔,脱氨塔不仅通过蒸汽加热,同时还要向塔内加入适当的碱液,将酚水中的固定氨转化成游离氨进行脱除。脱酸塔正常操作压力为0.32~0.5MPa、塔釜温度为147℃、1.5MPa蒸汽用量为24.2t/h;脱酸塔操作压力为0.32~0.5MPa、塔釜温度为157℃、1.5MPa蒸汽用量为45.1t/h。

酚氨回收脱酸塔、脱氨塔再沸器入口蒸汽改造与甲醇/水/HCN分离塔思路一致,在酚氨回收A系列脱酸塔、脱氨塔再沸器入口新增0.5MPa蒸汽管线,但在投用的过程中发现,脱酸塔、脱氨塔单纯使用0.5MPa蒸汽时,脱酸塔、脱氨塔最大可处理原料酚水230m3/h,可消耗0.5MPa蒸汽80t/h,且装置运行稳定。因含尘煤气水比原设计减少110t/h,含焦油煤气水少了10t/h,导致原料酚水比原设计少了120t/h,所以当酚氨回收A系列酚水处理量在230m3/h时,仍可控制整个系统内煤气水与酚水的产出平衡且有操作弹性。故酚氨回收A系列脱酸塔、脱氨塔再沸器一直使用0.5MPa蒸汽,尚未与1.5MPa蒸汽同时使用。经此改造后,同等负荷下酚回收装置增加0.5MPa蒸汽60t/h,减少1.5MPa蒸汽54t/h。

2.3 提高0.5MPa蒸汽管网压力

根据饱和蒸汽压对应的饱和温度经验公式lgT=1.52+0.243lgP(适用于T在100~370℃之间,P为饱和蒸汽压,T为饱和温度)和饱和蒸汽热焓表可知,若将0.5MPa蒸汽管网压力提至0.55MPa,其对应的饱和蒸汽温度、热值都会相应提高,废锅换热温差变小,热量后移,副产蒸汽减小。压力提升后,气化废锅出口粗煤气与变换废锅出口的变换气混合后约提升2℃,混合气依次经锅炉给水换热器、脱盐水换热器1(换热后去热电除氧器)、脱盐水换热器2(换热后去气化除氧器)换热回收热量,进而使锅炉水与脱盐水换热后的温度均有所提升。调整后0.5MPa副产蒸汽虽有所减少,同时可增加高等级蒸汽副产,减少热电除氧器1.5MPa蒸汽消耗,也可提高甲醇/水/HCN分离塔及脱酸塔、脱氨塔的操作弹性及运行稳定性。

3 运行效果分析

通过对0.5MPa蒸汽管网的优化改造,甲醇/水/HCN分离塔与脱酸塔、脱氨塔再沸器使用蒸汽改造共减少1.5MPa蒸汽用量80t/h,增加0.5MPa蒸汽用量90t/h,夏季0.5MPa蒸汽管网放空阀处于关闭状态,达到了回收利用副产蒸汽的目的,而且投资较少,操作灵活度大,尤其是在冬季0.5MPa蒸汽管网不足时,还可随时进行切换操作。改造后1.5MPa蒸汽减少了80t/h,可使热电锅炉减少用煤16t/h,从而节约了生产成本。同时,低负荷下运行的热电锅炉更加稳定可靠,使各蒸汽管网的运行更加平稳。当锅炉异常蒸汽供量不足时,能减少化工装置局部停车范围,增强了系统的抗风险能力。

4 结语

系统原设计0.5MPa蒸汽管网副产与消耗和实际生产过程中不匹配,导致系统在夏季满负荷运行时,0.5MPa蒸汽管网出现季节性放空,造成能源浪费,无形中增加了生产成本。为了实现节能降耗、完全利用0.5MPa蒸汽,对甲醇/水/HCN分离塔与脱酸塔、脱氨塔再沸器使用蒸汽进行了改造,并提升了0.5MPa蒸汽管网压力。增加0.5MPa蒸汽用量,减少副产蒸汽产出,使0.5MPa蒸汽管网在夏季实现自平衡,降低了生产成本,起到了节能降耗的效果,也使整个装置运行更加稳定、安全、可靠。

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