控压固井技术在J102井的应用实践

2022-01-16 10:36冯兵兵陈凯贺永杰辽河油田储气库公司辽宁盘锦124000
化工管理 2021年36期
关键词:环空固井钻井液

冯兵兵,陈凯,贺永杰(辽河油田储气库公司,辽宁 盘锦 124000)

0 引言

控压固井,主要用于解决窄安全密度窗口等压力敏感性地层固井,防止固井中井漏与溢流的发生[1]。在保证顶替效率条件下的施工排量模拟,保证压稳和防漏的浆柱结构优化和井口压力控制的前提下[2],以动态当量密度(ECD)控制为核心,通过施工前降低钻井液密度,减小静液柱压力,同时在井口实施精细回压控制,防止固井过程井漏,以及停泵或静液柱压力小于地层孔隙压力时溢流,主要目的是保持井底环空压力在孔隙压力与破裂压力之间,最终实现压力平衡固井,该方法能够提高复杂超深气井尾管固井质量[3]。

1 应用背景

J102井是辽河油田公司部署的重点探井,位于辽河东部凹陷桃园构造,钻探主要目的层为沙三中下亚段火山岩,完钻井深5 530 m,其裸眼段长达1 959 m,创辽河油区三开φ215.9 mm裸眼段钻进最长记录。完井采用139.7 mm尾管固井封固三开裸眼井段,封固长2 109 m,完井钻井液密度1.68 g/cm3。

2 固井施工难点

(1)垂深5 340 m,井底静止温度高达171 ℃,悬顶位置3 411 m,封固段内温差74 ℃(97~171 ℃)的特点,水泥浆体系设计难度大,要求具有抗高温防强度衰退、防气窜、封固段顶部强度发展快等性能。(2)井底温度高171 ℃,井底压力高90 MPa,对固井工具在高温高压下的可靠性要求高。(3)高密度钻井液与水泥浆之间污染较严重,施工中如果出现两者之间的接触污染,将严重影响施工安全及固井质量。(4)井深、尾管段长,套管及送入钻具尺寸大,顶替量大,顶替液密度高,对计量精确性要求很高,由于计量误差,存在留塞和替空的风险。(5)钻进至4 600 m以后持续渗漏,油气显示层位多且活跃,钻进过程多次点火放喷,地层压力系数、漏失压力系数不明确,固井施工及候凝期间井漏、气窜与井控风险共存。

3 应对措施

(1)明确该井的地层压力及漏失压力系数,通过上提密度大排量循环,动态压稳油气层,求得地层压力系数;通过堵漏承压试验,尽可能探索地层承压能力上限,为固井施工提供更大安全密度窗口,为浆柱结构设计提供更大空间。测得的地层压力系数为1.76,按照承压值计算,漏失压力系数为1.82。(2)采用抗高温、防窜、大温差水泥浆体系,做到防漏、零游离液、低失水(小于50 mL/Q30)、近直角稠化(过渡时间小于10 min)、防气窜,抗高温,确保施工安全和封固质量。领浆采用缓凝水泥浆体系,如表1所示。尾浆与领浆拉开稠化时间差,保障主力油层的封固效果。

表1 水泥浆性能

(3)悬挂器采用耐高温内嵌式液压悬挂器,钻杆胶塞、套管胶塞、浮箍耐高温级别为200 ℃,配合耐高温浮箍,保障工具在高温下的可靠性。(4)设计配制抗污染冲洗隔离液,有效量至少21 m3,冲洗液采用3 m3缓凝药水,避免接触污染。采用水泥车顶替,批混橇作为计量罐,每次按照7 m3计量倒罐,提升计量的准确性。替过程中,悬顶上、下隔清水,用量9 m3缓凝药水,保障冲洗喇叭口时,泥浆与水泥不接触,避免相互污染。(5)根据测压接头的测试结果,拟合软件模拟的流变参数,精确计算施工各环节ECD的实时变化,对控压固井提供科学依据固井过程中进行动态压力控制,确保整个过程的当量密度在1.76~1.82 g/cm3之间,压稳油气层的同时,不压漏地层。

4 J102井固井施工

4.1 控压下套管

(1)下套管至2 500 m,接转换接头,开泵循环钻井液,用五寸半钻具送至井深3 500 m。(2)下至预定井深时,安装旋转总成,开泵排量50冲循环,排除重浆后,控压2.5~4.9 MPa,循环2周以上,排除后效,停泵控压4.7~7.3 MPa。(3)用5寸半钻杆下送套管至5 530 m,采用地面循环方式泵冲80~90冲,控压4.7~7.3 MPa,中途每下500 m开泵正常排量循环1.66 m3/min(100冲)当 量1.77 g/cm3,4 000 m,4 500 m,5 000 m,5 530 m,井口控压0~0.6 MPa。(4)下完套管后,小排量顶通,顶通后采用逐渐提排量至1.8~2.0 m3/min循环,循环排气,充分循环后,测试循环周钻井液的密度差±0.01 g/cm3,并做好记录,调整好钻井液性能,漏斗黏度小于60 s,屈服值应小于12 Pa,塑性黏度应在15~30 mPa·s之间。(5)钻井液性能达到要求后,进行倒扣,验证丢手后,开泵至停泵前排量循环,循环至少一周,测量进出口密度,密度差±0.01 g/cm3,进行固井施工。

4.2 控压固井

J102井注水泥施工流程如表2所示。

表2 J102井固井施工流程

(1) 为保障顶替效率固井前注入20 m3密度为1.60 g/cm3的钻井液,漏斗黏度小于原钻井液黏度。(2)冲洗液密度1.10 g/cm3,前置液密度1.75 g/cm3,领浆1.83 g/cm3,尾浆1.88 g/cm3,形成梯级匹配浆柱结构,施工排量1.8~2.0 m3/min,套管环空施加3~6 MPa压力控制,达到全过程动态压稳与防漏的目的。环空浆柱结构如图1所示。(3)控压分析:①循环满足固井施工条件后,需要停泵,倒闸门,预计3 min。按照1.76的地层压力计算,需要环空加压4.2 MPa。按照1.82的承压值计算,最高不能超过7 MPa,建议加压5~6 MPa。②投胶塞过程,需要卸扣,冲管线,上扣,预计10 min。此时井底当量密度为1.67。按照1.76的地层压力计算,需要环空加压4.7 MPa。按照1.82的承压值计算,最高不能超过8.4 MPa,建议加压5~7 MPa。③憋压上提中心管。此时井底当量密度为1.71。按照1.77的地层压力计算,需要环空加压3 MPa。按照1.82的承压值计算,最高不能超过5.7 MPa,建议加压4~5 MPa。④循环稀水泥。上提中心管冲洗,循环洗水泥过程,排量始终保持在2.0 m3/min,悬顶处ECD最小为1.70 g/cm3,最大为1.80 g/cm3,此时作用与井底的ECD最小为1.76 g/cm3,最大为1.817 g/cm3,保障尾浆在失重前,不会发生气窜,不会压漏地层。(4)尾浆失重后,此时3 421 m处的ECD为1.79 g/cm3,下部环空水泥浆液柱压力由35.5 MPa,降低至29 MPa,环空需要控压3~4 MPa,保障井底的ECD在1.77 g/cm3以上。起钻前停泵,测后效,确定无气体上窜,起出全部钻具。

5 固井质量

(1)固井结束后,循环洗水泥及循环候凝期间,全烃值在1%以内,较好的压稳地层。(2)采用CBL-VDL固井质量综合评价测井,测井解释结果显示:返高3 415 m,返至悬顶,裸眼段水泥胶结优良井段为63%,水泥胶结中等井段为30%,水泥胶结差井段为6%。全井段固井水泥胶结合格率为93%,测井评价为合格。

6 结语

(1)控压固井需要探明地层压力,确定安全压力窗口。(2)裸眼段长,压力层系多的井,宜采用动态探漏,确定地层的漏失压力,降低承压堵漏带来的风险。(3)控压固井能有效解决窄密度窗口下的井漏、油气水侵给带来的井控风险。(4)控压固井能够有效解决候凝期间发生油气水窜影响固井质量的难题,提升固井质量合格率。

猜你喜欢
环空固井钻井液
纳米材料在水基钻井液中的应用
深水油气井全生命周期环空圈闭压力预测模型*
基于热传递作用的环空圈闭压力预测与分析
流动式海上水基钻井液EPS处理技术研究及应用
海洋深水高温高压气井环空带压管理
贝克休斯SealBond固井隔离液
固井数据实时采集系统及运用
固井施工质量控制措施
高密度钻井液技术的现状与发展趋势
国外钻井液技术研究综述