小型污泥好氧发酵工程实例

2022-02-28 02:01于淑玉张琦白文龙
节能与环保 2022年1期
关键词:泥质输送机滚筒

文_于淑玉 张琦 白文龙

1 内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院 2 内蒙古鑫水源科技有限公司

1 工程概况

2017年3月,经过2年前期建设的污泥处理厂建成,现处于正常运行状态,建设规模为日处理污泥20t,工程规模见表1。本项目的位于达拉特旗树林召镇新建日处理3万t污水处理厂东墙外,负责处理污水厂每日所产的脱水污泥,污泥产量为17.4t/d。脱水污泥泥饼含水率约为80%,重金属含量、多环芳烃等所有有害物低于GB24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》标准中规定的限值,其中有机质含量37.4%,含量相对较高。工程稳定运行后,发酵产品符合《GB/T-23486-2009-城镇污水处理厂污泥处置-园林绿化用泥质》,可进行资源化利用。

表1 工程规模

2 污泥检测分析

2015年11月23日对达拉特旗水厂的污泥进行了检测,结果见表2。从检测结果可以看出污泥中的重金属及其他有害物质含量均远低于(GB24188-2009)中的限值,且有机物含量很高,有资源化利用的泥质条件。

表2 污泥泥质检测结果

3 污泥处理工程

3.1 好氧发酵工艺

污泥处理工程采用“滚筒动态好氧高温发酵”工艺进行污泥处理,物料在滚筒内50℃以上可维持5~7d,污泥中的病原体、杂草种子等被灭杀,污泥含水率降到45%左右。出料在堆置区经历15d的二次发酵,含水率降至40%左右,经筛分后颗粒小于10mm,达到污泥减量化、无害化的目的。根据项目建设单位与当地园林绿化管理局达成的“污泥处理产品接收协议书”,污泥处理后的发酵产物将由园林绿化管理局进行污泥最终处置,发酵产物将用于园林绿化。该工艺不仅符合“最佳可行技术指南”所指导的污泥处理技术;更重要的是结合当地园林绿化需求,实现了污泥的资源化利用。发酵工艺流程如图1所示。

图1 污泥处理工艺流程图

3.2 除臭工艺

本工程除臭主体部分采用一体化生物滤池,它分为预洗池和生物滤池两部分。好氧发酵阶段产生的臭气经由通风管道,通过机械抽风,自然补风方式进入一体化生物滤池。预洗池位于生物滤池的前端,用于去除气体中的固体污染物、调节空气温度和湿度,作为有效的缓冲器,可降低污染负荷的峰值。除臭工艺流程如图2所示。

图2 除臭工艺

生物滤池将臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,利用微生物的代谢作用对恶臭物质进行吸附、吸收和降解,净化后气体由顶部排出。两个池内配有循环喷淋系统保持填料湿度。

3.3 尾水处理

污泥处理过程中产生的废水、废液可以排到达拉特旗树林召镇新建日处理3万t污水处理厂进行处理,不再另行建设污水处理系统。

4 主要构筑物及处理系统设计

该污泥处理项目以滚筒发酵为核心,可分为前处理系统、滚筒发酵系统、后处理系统和除臭系统四个部分。

4.1 前处理系统

前处理系统是指通过添加截断压实的玉米秸秆等辅料,与污泥充分混合,用以调节进泥的含水率由80%降至60%~65%、提高C/N至25以上防止氮素以氨的形式挥发、增加污泥的膨胀度改善通风效率等,营造适宜微生物生长的环境。

该工程中的污泥物料含水率80%左右,碳氮比例偏低12:1~15:1,不利于好氧发酵的进行。因此,采用回流腐熟料(含水率40%)和截短压实玉米秸秆秸秆(含水率 5%)作为调理剂。将污泥的含水率控制在60%~65%,碳氮比控制在 20:1~30:1,并使混合物料具有一定的孔隙度。为了达到上述参数要求,脱水污泥:回流腐熟料:破碎秸秆=10:5:1.5。调理剂调理污泥的过程构成了该项目的前处理系统。

新建污泥料仓、辅料料仓、返料料仓各1个,有效容积均为5m3;主要设备:事故电动闸板阀1台,N=5.5kW;进泥螺旋输送机6台,Q=3t/h,2台N=1.1kW,2台N=1.5kW,1台N=2.2kW,1台N=3kW,用于将脱水机房污泥输送至污泥料仓存储;辅料仓进料皮带输送机2台,Q=5m3/h,1台N=4kW,1台N=2.2kW;污泥下料计量螺旋输送机1台,有轴双螺旋,可变频控制,N=7.5kW,Q=3t/h;辅料下料计量螺旋输送机1台,有轴四螺旋,可变频控制,N=15kW,Q=3m3/h;返料计量螺旋输送机1台,安装在返料仓底部,有轴四螺旋,变频控制,N=15kW,Q=6m3/h;污泥仓出泥螺旋输送机1台,Q=3t/h,N=3kW;辅料仓出料和返料仓出料皮带输送机各1台,N=1.5kW,分别为3Q=m3/h和Q=6m3/h;污泥仓、辅料仓、返料仓内物料汇合至另一皮带输送机,输送能力Q=10m3/h,N=5.5kW,一用一备,输送至混料设备;双轴混料机1台,混合能力Q=10m3/h,N=11kW;混合后物料经皮带输送机输送至下一工艺单元,Q=10m3/h,N=4kW,一用一备。

4.2 滚筒发酵系统

滚筒发酵系统是该工程的核心系统,在此阶段实现污泥的无害化、减量化和稳定化。经前处理系统调理后的物料,在通风条件下,好氧微生物的强分解代谢作用一是实现了有机物的降解,二是产生大量热量,促使物料升温。高温可以灭杀物料中的病原微生物,同时利于蒸发水分降低含水率,出料含水率降低至45%。

主要设备:双轴推料螺旋输送机1台,设计输送能力Q=10m3/h,N=5.5kW,强物料输送至发酵滚筒内部;发酵滚筒1台,污泥好氧发酵核心设备,Q=20t/d(污泥含水率80%),N=45kW;滚筒内设置7个温度探测仪,1个氧浓度探测仪,实时监控物料内温度和氧气浓度,便于掌握发酵进程、调控发酵过程;皮带输送机1台,安装于发酵滚筒后端,用于出料输送,设计输送能力Q=10m3/h,N=7.5kW;供风风机2台,一用一备,Q=5000m3/h,N=15kW,风压5000Pa,曝气头分布在曝气主管和支管上,位于发酵滚筒后部,管道布有12个电动阀门,2个手动阀门,可实现分段、局部等多方式气体供给,便于调节发酵过程。

4.3 除臭系统

除臭系统位于滚筒前段,引风机将废气和水蒸气抽离筒体,经生物滤层,又经循环水喷淋,净化后气体高空排放。

主要设备:除臭系统1套,Q=7000m3/h,N=13.5kW;轴流风机1台,风量Q=3000m3/h,N=7.5kW;设有喷淋塔2套;循环水泵2台。

4.4 后处理系统

后处理系统是指滚筒发酵出料进行二次发酵后,出料经过筛分、返料的过程及发酵终产物的造粒。筛上物主要为降解不完全的辅料,可作为返料返回进料系统再利用,筛下物为发酵最终产物。

主要设备:皮带输送机1台,Q=7m3/h,N=3kW;筛分机Q=7m3/h,N=7.5kW,孔径10mm;筛上物经皮带输机1台送至返料仓,Q=6m3/h,N=4kW;筛下物经皮带输机1台送至成品储料仓。造粒部分设备中盘式混合器1台Q=2t/h,N=7.5kW;挤压式造粒机一台N=30kW;计量与包装机1台N=3kW;皮带输送机4台。

5 工程调试与运行效果

2017年3月该污泥处理工程进行调试运行,调试前期遇到了一些问题。例如,由于没有腐熟料的返料,发酵滚筒中降解秸秆类的微生物种类和数量少,致使秸秆分解不彻底,筛上物过多;调理剂与污泥掺混不够均匀,导致部分物料含水率高,随转筒旋转,形成大小不一、致密的圆形球。目前这些问题都已得到有效解决,处于稳定运行状态,发酵终产物检测结果如表3所示。

由表3可见,发酵终产物有机质含量高达75.5%,各重金属含量均低于《城镇污水处理厂污泥处置-园林绿化用泥质》(GB/T-23486-2009)中最大限制。pH数值为6.36,低于酸性土壤应用范围,鉴于达拉特旗所处区域土壤属于碱性土壤,不会影响发酵终产物的资源化利用。目前该工程的最大问题是单位污泥的处理成本偏高约合500元/t(80%含水率),其中玉米秸秆所占的费用约占一半左右,包括玉米秸秆的收购、运输、存储、压实截短等环节费用。因此,制约了污泥好氧发酵工程在呼、包、鄂等区域其他污水处理厂的推广与应用。

表3 发酵终产物检测结果

6 结语

工程实践证明,采用“滚筒动态好氧高温发酵”工艺处理市政污泥效果良好,发酵终产物可以稳定达到《城镇污水处理厂污泥处置-园林绿化用泥质》(GB/T-23486-2009)的泥质标准,实现了减量化、稳定化、无害化和资源化。

运行过程中必须保证进入滚筒的物料掺混均匀,含水率低于65%,防止形成大量致密圆形球体,影响发酵效果。

小型污泥好氧发酵工程中,处理单位污泥的成本偏高,制约了此工艺的推广与应用。

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