南京长江漫滩地区深基坑施工地下水风险管理

2022-02-28 07:42
技术与市场 2022年2期
关键词:井点洗井承压水

薛 松

(上海隧道工程有限公司,上海 200032)

0 引言

随着城市地下空间开发的快速发展,深基坑工程不仅数量和规模快速提升,而且工程水文地质条件日趋复杂,环境保护要求日益提高,承压水已成为基坑工程险情高发领域。南京长江漫滩地区因其复杂的岩土构造,具有含水层厚度大、地下水位高、土层透水量大的特点,在长江漫滩地区进行深基坑施工,地下承压水极易产生基坑突涌破坏、降水引发过量沉降、围护结构开裂、孔洞引起的流砂等危害。

1 工程概况

某隧道位于南京长江漫滩地区,距离长江约2 km,隧道采用明挖顺做法施工,全长490 m,其中暗埋段长140 m,两侧敞开段分别长170 m和180 m,基坑最大开挖深度约14.7 m,隧道平面布置如图1所示。基坑由深至浅围护形式分别采用钻孔灌注桩、SMW工法桩围护、水泥土重力式挡墙。

图1 某隧道平面布置图

根据勘察,揭示本工程地质由上到下依次为填土、粉质黏土、粉质黏土夹粉土、细粉砂、粉砂等(见图2),地下水有浅层潜水和下部微承压水两类,地质断面与围护结构关系如图2所示。勘察期间,测得承压水水位埋深为3.20~4.10 m,标高4.42~4.55 m。基坑开挖过程中需要对浅层潜水进行疏干、下部承压水进行降压。由于承压水补给来源为上部孔隙水下渗和长江水的侧向渗流,水量大。

图2 某隧道典型地质剖面图

2 地下水风险分析及针对性措施

2.1 地下水风险分析

根据工程场地工程地质条件与水文地质条件分析,本工程地下水风险主要体现在以下几个方面。

1)软弱土:如图2所示,②-2层粉质黏土为软塑,局部流塑状态;②-3层粉质黏土夹粉土为软塑,局部流塑状态,夹粉土薄层土质不均匀,软弱土层具有高含水率、低渗透率的特点,不利于土层疏干。同时软弱土层力学强度低、开挖面土层稳定性较差,不便于挖掘机和工人在坑内施工作业,土方开挖及支撑形成效率相对不高,对控制基坑变形不利。

2)承压水:如图2所示,②-4层粉土层为微承压含水层,存在承压性。承压水主要补给来源为长江水的侧向渗流,水量大。基坑开挖过程中如不及时减压降水或降压能力不足,基坑会存在突涌的风险[1]。

2.2 应对措施

2.2.1 高含水率、低渗透率软弱土的疏干措施

本工程针对软弱土渗透率底、疏干难度大的特点,从以下3个方面入手,来达到疏干效果。

1)增大疏干井滤管与土体总接触面积:通过增加井点数量和延长单井滤管长度增大与土体总接触面积。本工程基坑内的降水井的单井有效抽水面积a井取200 m2。同时考虑到基坑较窄且存在不均匀夹粉土薄层土质的因素,在理论计算井点数量上增加10%。

本工程3 m以下软弱土层尽可能布置滤管,因微承压含水层层顶埋深较浅,为防止疏干井和下部微承压含水层连通,疏干井深度距离微承压含水层层顶考虑3 m,故疏干井最深控制在14 m,扣除沉淀段,单井滤管长度为10 m,滤管占有率超70%。

2)提升疏干效率:采用真空泵抽气、潜水泵抽水的方法降低潜水位,预抽水期间真空管路的真空度大于-0.06 MPa,降水期间潜水泵和真空泵同时开启。滤料柱顶面以上用黏性土填实,保证预降水期间真空负压的有效性。

3)增加疏干时间:合理施工筹划,正式开挖前至少预留20 d以上预抽水时间。

2.2.2 减压降水施工及运行管理措施

本工程承压水层厚,补给水量大,降压井质量及降压能力是管理重点[2]。

1)检测井管材质、壁厚,并进行耐压试验。降压井既要靠承受反复洗井的荷载,设在基坑内时又要确保开挖阶段井壁完好,必须采用钢制井壁。钢管壁厚小于6 mm,易被挖掘机械损伤,焊接时经常会融穿,造成漏水。

2)过滤系统。选用合理配比的滤料,滤料的质量直接关系到出水量的大小。回填滤料上部采用黏土球隔断承压水层。滤水管采用桥式过滤器,外包30~40目的尼龙网。滤水管底部设置长度为1.00 m的沉淀管,防止井内沉砂堵塞而影响进水,沉淀管底口用铁板封死。

3)抽水试验。抽水试验分前期验证、中期验证、最终验证。前期验证为单井试验,主要目的是验证单井施工质量,确定单井出水量;在降水井数量施工约一半时,进行中期验证,确定含水层的初始水位,确定各区域减压降水控制水位及相应降深,并与降水方案比对,验证降水设计的合理性,以确定是否需要优化井点构造,增减井点数量;在井点全部施工完成后,进行最终验证检验降水效果,得出是否能够满足设计最大降深的要求[3]。

4)降水运行中应保证一路工业用电停电后,另一路电源能及时使用(见图3),保证停电短时间内能将确保降压井的电源得到及时更换,确保在基坑开挖过程中降水不得长时间中断,否则造成的后果无法估量,影响基坑的安全。

①—常用电源;②—备用电源;③—抽水设备。

3 施工中出现的问题及其原因

本工程在盖板区至底板准备浇筑时发现坑底涌水,增大单井水泵功率和增开降压井仍无法控制,后经回水反压和补井措施后,事故得到控制,如图4所示。

图4 涌水点及补井平面布置

降水井无法满足现场降压要求是事故的直接原因,经分析可能的原因如下。

1)降水井成孔作业的钻头φ 500 mm。其一,造成土体与过滤系统的接触面不足,出水能力不高;其二,过滤管与土体之间回填滤料厚度偏低,降水井运行后,滤料泥沙淤积而使降压井失效的可能性增大[4]。

2)井点回填滤料质量不稳定,配比偏细,滤料容易泥沙淤积而使降压井出水效果降低。

3)现场所有井点仅采用了空压机洗井,未进行过活塞洗井,导致回填滤料及井点护壁未完全洗净,试验期间能满足需求,但长期运行后,降水效果逐步减弱。

4)虽进行了降水验证,但未选择工程最不利位置,从而未能及时发现盖板段降压能力不足的问题。

4 结语

本文结合南京长江漫滩地区某隧道施工案例,探讨了该地区地下水风险控制要点和应对措施,并结合施工过程中遇到的风险,形成了以下几点经验,为后续类似工程提供参考。

1)多数施工单位在降水控制时,对降水井数量、井深有较高重视,而忽视了成井直径、回填滤料质量、洗井等关键项目,造成了成井质量缺陷,致使群井降水逐步失效。

2)降水井成孔直径不应小于650 mm;滤料应检测配比后使用。

3)建议采用活塞和空压机联合洗井的方式,即活塞洗井完成后,采用空压机洗井,以确保成井质量。

4)降水验证应选择工程最不利位置或多处不利位置,从而最准确地验证能够满足设计最大降深的要求。

5)降压井施工时应设置应急备用井,应急备用井井数不少于设计计算井数的20%,在风险发生时,能及时选择启用备用井控制险情。

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