输水系统混凝土衬砌防渗灌浆施工及效果分析

2022-03-25 07:08徐守刚罗延辉
水电站机电技术 2022年3期
关键词:变幅隧洞主管

徐守刚,罗延辉

(江苏沙河抽水蓄能发电有限公司,江苏 溧阳 213333)

1 输水系统概况

沙河抽水蓄能电站(以下简称沙河电站)输水系统沿水竹沟山到龙兴亭山脊由东南向布置,主要基岩为弱风化安山玢岩和熔结凝灰岩局部沉凝灰岩,总体为Ⅱ~Ⅲ类围岩。沙河电站由上进出水口、引水隧洞上平段、上游检修闸门井、竖井、引水隧洞下平段、压力钢管(钢主管、钢岔管、钢支管)、尾水隧洞、下游检修闸门井、下进出水口等组成。输水道平均长度890.0 m,上、下游正常蓄水位差117.0 m,上游输水系统采用一洞两机布置,隧洞内径6.5 m,钢筋混凝土衬砌;进入厂房前一段为钢管,钢主管内径5.0 m,钢管在厂房竖井井壁上游侧约20 m处经钢岔管分为两支管,内径3.4 m,靠近厂房变为2.8 m,与主阀延伸段相接;尾水隧洞长度较短,地质条件也较差,采用一洞一机布置,两洞轴线距离20 m,隧洞内径4.8 m;上、下进出水口采用侧式布置,下进出水口通过长459 m的尾水渠与下水库相接。

为防止隧洞内水通过混凝土衬砌段向钢衬段围岩渗透,在钢衬主管首部进行了3排帷幕灌浆。

图1 输水系统断面图

2 输水系统监测布置

输水系统共设4个监测断面,仪器总数28支(组或套)。其中,钢筋混凝土衬砌段有1个监测断面,钢衬段有2个监测断面,岔管段有1个监测断面。监测项目有压力管道及钢岔管的应力观测,压力钢管及钢岔管与回填混凝土之间的缝隙观测,隧洞外水压力观测,混凝土内衬砌钢筋应力观测,隧洞衬砌混凝土与围岩之间的缝隙观测,尾水渠水位观测。监测仪器统计见表1,具体安装位置见图2。

图2 输水系统监测仪器布置图

表1 输水系统监测仪器统计表

3 外水压力测值分析

上水库2002年4月16日首次蓄至正常蓄水位,7月进入运行期后,库水位基本在正常蓄水位136 m与正常消落水位120 m之间运行。下库水位在18 m左右,变化相对较为平缓,上库正常蓄水位与尾水位的水位差102 m左右。

在输水系统放空检修时,6只渗压计的测值均明显减小,外水压力迅速下降,系统充水正常运行后,外水压力又急剧上升,随后的变化基本受温度影响,呈明显的年周期性,与温度呈负相关。

下平段A断面(0+465.38)围岩渗压大于其他部位,渗压最大降幅1.16 MPa。2007年7月前,顶拱围岩渗压测值大多在1 MPa以内,变化较为稳定,渗压变幅在0.5 MPa以内;2011年系统改造恢复测值后,渗压升高,最大超过2 MPa,远高于最高静水压力136.64 m,年变幅超过1 MPa,不可信。衬砌底部TWP2在2015年之前年变幅在1.2~1.7 MPa左右,最大渗压2.7 MPa,远高于最高静水压力147.5 m,不可信。

钢主管B断面(0+581.68)2002年和2005年引水隧洞放空检修时外水压力最大降幅0.33 MPa,2009年降幅为0.25 MPa,2015年降幅为0.16 MPa。顶拱渗压最大为0.90 MPa,底部渗压最大为0.65 MPa,渗压变幅在0.9 MPa以内。与钢筋混凝土衬砌段相比,钢主管外水压力测值和变幅均明显较小,说明钢主管首部的防渗帷幕起到一定的阻渗作用。

钢岔管D断面(0+598.38)顶拱最大渗压0.25 MPa,自2007年有缓慢增长趋势,年增幅接近0.01 MPa,但其与温度呈正相关,与其他测点相反,年变幅0.07 MPa左右。底部最大渗压0.28 MPa,年变幅0.1 MPa。2015年引水隧洞放空,拱顶的TWP5降幅0.02 MPa,底部TWP6降幅0.03 MPa。与钢主管段相比,渗压和变幅均较小。

2012年对输水系统渗压加密观测,频次由每天一次改为每小时一次,结果显示,下平段渗压测值与上库水位相关性高,钢主管段与钢岔管渗压变化曲线与上库水位相关性稍低。其中下平段混凝土衬砌TWP1和TWP2渗压变幅最大,超过0.3 MPa,大于上库水位16 m变幅,测值不可信,仅作参考。钢主管段渗压变幅0.06 MPa,钢岔管段渗压变幅0.02 MPa。

由以上分析可以判断,输水隧洞下平洞钢筋混凝土衬砌段有内水外渗现象,存在渗漏通道。

图3 渗压变化过程线

4 化学灌浆防渗施工

4.1 2015年引水隧洞化学灌浆

2015年4月13日至4月20日对输水系统进行了全面检查,对引水隧洞混凝土裂缝进行了化学灌浆,共完成183.6 m。

4.1.1 检查情况

用钢管搭好可移动活动架,从上游至下游,检查混凝土衬砌的裂缝情况、渗水情况。发现下平段的混凝土衬砌出现多条纵向和不规则温度裂缝、塑性裂缝和接茬裂缝,长度在0.2~7.5 m之间不等,宽度为2.0~3.5 mm,发现有渗水现象和不同程度的钙化物,并发现有多处伸缩缝和蜂窝麻面渗漏水,冲砂眼较多。尤其是在距离下平段混凝土衬砌与压力钢管钢主管连接处5~20 m处,混凝土衬砌顶上部位发现几处较大的蜂窝,并有喷射状水流柱。

4.1.2 处理工艺

(1)基面清理:对有裂缝的部位用钢丝刷反复清理干净。需要施工的区域,如裂缝处有钙质析出的,用电镐凿除混凝土表面析出物,分暴露裂缝以便下一道工序的合理进行。

(2)钻孔:灌浆孔布孔采用斜孔形式,斜孔沿裂缝两边交错排列,灌浆孔的孔距视缝隙宽度而异,一般为0.2~0.3 m,缝细则小,缝宽则大;孔径10~14 mm,孔口位置距裂缝约20 cm,钻孔角度宜≤45°,钻孔深度需距表面25 cm以上,以确保钻孔穿过裂缝。

(3)埋嘴:选用14 mm的合金灌浆嘴在裂缝两侧交替埋设,用专用扳手拧紧。

(4)灌浆:本部位的灌浆采用高压灌浆工艺,使用高压灌浆泵向灌浆孔内灌注HW水溶性聚氨酯材料,灌浆时根据进浆量调节灌浆时间与压力。灌浆压力一般控制在0.3~0.5 Mpa之间;当所在灌浆孔附近的裂缝出浆且出浆浓度与进浆浓度相当时,结束灌浆。灌浆顺序一般由下而上、两侧灌浆孔交替顺序进行。

(5)表面处理:待灌浆材料固结后把灌浆管露出部分凿除,用防水宝胶泥刮平裂缝,封堵灌浆孔。

4.1.3 引水隧洞拱顶漏水处理

搭设5 m×6 m(高×宽)的钢管架,在距离下平段混凝土衬砌与压力钢管钢主管连接处12 m的正顶上部位钻孔(孔径35 mm),孔内喷射状水流出,水流明显减小呈线状流出后,把出水孔四周表面松动的混凝土凿除,露出坚固的混凝土面,再用清水冲洗干净,四周用塑料布胶带封闭,再将已拌制好的水泥浆和特殊防水宝混合搅拌后,填充到混凝土低凹处,待其表面彻底干燥后,其后进行的第2、3次压实整平。待其表面彻底干燥后,进行化学灌浆处理。

4.2 2020年输水系统防渗处理

2020年4月15日至2020年4月27日对引水隧洞,1号、2号尾水隧洞维护,进行裂缝渗漏处理、拱顶灌浆处理、混凝土空蚀处理。

4.2.1 裂缝渗漏处理

对裂缝渗漏进行化学灌浆处理,采用LW和HW聚氨酯灌浆材料按7∶3的配合比进行灌浆,共完成349.5 m。处理工艺为基面清理→钻孔→埋嘴→灌浆→灌浆记录→表面处理,具体施工方法与

2015年相同。

4.2.2 拱顶灌浆处理

(1)布孔:桩号输0+537、输0+535断面拱顶120°范围,各布置3个灌浆孔。

(2)钻孔:选用35~40 mm的钻杆用风钻按标识钻孔,孔深入围岩10 cm。

(3)灌浆:采用LW和HW聚氨酯灌浆材料进行化学灌浆,配合比为LW:HW=4∶6。灌浆时根据进浆量调节灌浆时间与压力。灌浆压力一般控制在0.3 ~3 MPa;当所在灌浆孔附近的灌浆孔出浆且出浆浓度与进浆浓度相当时,结束灌浆。

(4)表面处理:待灌浆材料固结后把灌浆管露出部分凿除,用防水宝胶泥刮平裂缝,封堵灌浆孔。

4.2.3 混凝土空蚀处理

引水隧洞混凝土空蚀情况较轻微,每处面积小于0.3 m2,深度大都在10 cm以内。空蚀部位修补采用环氧砂浆,深度大于3 cm时,凿除坑深度应大于15 cm,并布设插筋和钢筋网,施工时基面混凝土需干燥。

混凝土空蚀处理工艺流程为:划定处理范围→切割开槽→基面清理→钢筋处理→环氧砂浆修补→现场验收。

5 灌浆效果分析

引水隧洞化学灌浆施工后,通过渗压监测数据可发现衬砌下平段和钢主段最大渗压有明显降低,引水隧洞放空后下平段的渗压降幅也明显减小。下平段混凝土衬砌段的最大渗压下降27%,隧洞放空渗压降幅减小49%。其中下平段拱底最大渗压从2015年灌浆前的2.75 MPa下降到1.98 MPa,2020年灌浆施工后又下降到1.18 MPa;钢主管段最大渗压下降35%,隧洞放空渗压降幅减小56%。钢主管拱底最大渗压从2015年灌浆前的0.65 MPa下降到0.42 MPa,2020年灌浆施工后又下降到0.31 MPa;钢岔管段受下平段混凝土衬砌渗漏影响较小,渗压测值无明显变化。从渗压监测数据可以看出,两次引水隧洞进行化学灌浆防渗施工后,对渗漏通道的封堵起到了明显效果。

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