解决3 号高炉喷碱脱水塔问题的实践

2022-04-02 01:44杨天亮
山西冶金 2022年1期
关键词:碱液水封冷凝水

林 娜, 杨天亮

(首钢京唐钢铁联合有限责任公司, 河北 唐山 063200)

1 系统介绍

首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称京唐)采用高炉煤气全干法除尘工艺,相比湿法除尘提高了除尘效率,但是不能除去高炉煤气中的腐蚀性成分HCl、H2S、S02等酸性腐蚀性物质,因此专门设计了喷碱塔系统。在借鉴一期经验基础之上,二期3号高炉建设之初便设计了喷碱塔。

本系统使用双流体氮气雾化喷嘴向管道内喷射颗粒细小的水滴,与高温煤气直接、充分接触后,迅速蒸发并且带走热量,实现高温煤气的快速降温。降温后的高炉煤气煤气,再次与40%NaOH 溶液喷淋液接触,煤气中的高氯和硫化氢NaOH 反应,同时实现脱氯和降温的双重目的。如图1 装置由喷水装置、喷碱液装置、脱水塔、U 型水封和蝶阀(可靠切断)组成。

图1 喷碱塔系统图

喷水降温系统共分两组,每组6 支喷枪,共计12 支,每组内的喷枪均可实现6 只枪投入使用的任意选择。第一组喷水的主要功能为降温,所喷水为工业水。第二组所喷40%的NaOH 溶液,其主要功能为除Cl-,NaOH 溶液通过碱液泵站输送至每支喷枪接口处,在喷枪内混合后喷入管道。

脱水塔为一种新型高炉煤气脱硫清除装置,该装置外形为圆筒壳体,壳体内设置4 层装置,从下到上依次为气流分布栅、冷却水喷头、碱液喷头及除雾器[1]。通过该装置,含氯化物成分的高炉煤气与喷入装置内的冷却水、碱液及工业回用水发生传质和传热,将高炉煤气中的氯化物吸收到碱液中,脱硫后高炉煤气排出该装置送入综合管网供用户使用。

喷碱塔运行情况好坏可以通过高炉煤气冷凝水的pH 值进行检验,pH 值表示煤气冷凝液酸碱性的强弱,决定了煤气腐蚀能力,可以通过其控制后续管道设备的腐蚀情况,pH 值也反应喷碱液量的大小,直接影响生产成本。pH 值的检测可手动化验,也可通过在线pH 值测量设备,进行实时监测。

2 问题简述

由于二期施工时间短、3 号高炉喷碱脱水塔仓促投产,经检测3 号高炉煤气煤气管道冷凝水pH 长期在3 以下,属于强酸,对煤气管道造成一定腐蚀,易发生煤气泄漏、着火、中毒、爆炸等安全事故,存在对生产造成严重危害的隐患。能环部多次利用高炉短时休风对喷碱脱水塔外部进行检查,发现大小问题20 余项,但3 号高炉投产后一直调整炉况,未有长时间停炉机会可满足塔内检修需要。

高炉煤气含HCl、H2S、S02等酸性腐蚀性物质,长期在强酸环境下运行对生产造成严重危害,体现在以下几点:

1)腐蚀煤气管道,造成煤气泄漏、发生着火、中毒、爆炸等安全事故;

2)煤气加压机等转动设备的叶片腐蚀结垢,造成事故停机,增加检修频次;

3)高炉煤气柜密封油变质,缩短密封油使用寿命。

3 难题分析及分解

为了改变这个现状,能环部成立专门项目组,由汪国川副部长做主要负责人,能源运行中心、设备工程室、供风作业区、安全管理室相关专业参与其中,将6Σ 工具与专业技术相结合、明确责任,对流程进行梳理,通过因果矩阵、FMEA 确定重要因子,确定改善从喷碱注入量、喷枪布局、电机频率等六项开展。

图2 六西格玛方法查找问题途径

3.1 初步改善

由于喷枪布局、喷嘴清洁度等需结合高炉检修进行,本项目组先从喷碱量设定值、电机频率、出口氮气压力、出口水压、分组控制箱布局等因素进行改善。利用回归分析法,得到回归方程:

式中:Y为高炉煤气pH 值;X1为碱液注入量;X2为电机频率;X3为氮气压力。

可以看出,为节省物料成本,X1、X2越小越好,这就要求氮气压力设定为最小,由于氮气管网压力波动范围是0.75~0.91 MPa,调压稳压阀的设计稳压范围为30%,0.91×(1-0.3)=0.637 MPa,氮气压力设定为0.64 MPa。

根据回归方程可得到望目范围(6.7~7.7)的碱液注入量为0.02~0.06m3/min,电机调节频率为20~25Hz,将分析结果应用生产后,3 号高炉煤气冷凝水pH 仍在3 以下,加大喷碱量至最大流量0.48 m3/min 后,3号高炉煤气冷凝水pH 可达4~5,但是与要求仍有很大距离,本次改善再次确定喷嘴堵塞是造成喷碱效果不理想的最主要原因。

3.2 深入改善

9 月底环保现场,3 号高炉停炉检修XX小时,虽然检修时间略短,但能环人深知这是一次不可多得的机会,为了更好的把握本次计划,本项目组召开三次会议,确定三炉喷碱塔检修安全方案、备件材料需求清单、生产组织方案及应急预案,制定好详细的检修工作施工方案、安全措施,并将每项任务明确责任到个人。

为了缩短检修时长,供气作业区提前对2 号、3号煤气排水器卡盲板、关3.6 m 蝶阀、1 号煤气排水器卡盲板及封水封、氮气置换、开人孔。一切准备妥当,3 号高炉休风开始后,相关检修人员便马上按照计划开展检修。现场问题主要有以下四项:

3.2.1 脱水塔、水封和喷枪根部存在漏气点1)脱水塔、水封和喷枪根部存在6 处漏气点,造成周边区域煤气持续超标,煤气报警器连续报警,存在中毒、着火的隐患(见图3)。

图3 脱水塔漏气图

3.2.2 工程管理不到位

如图4 所示脱水塔内部有大量焊条、边角料等杂物,造成排水不畅,同时加剧内部腐蚀。

图4 内部杂物

3.2.3 脱水塔内部防腐不到位

图5 所示钢结构腐蚀严重,脱水结构损坏,影响脱水效果,缩短使用寿命。

图5 防腐漆脱落

3.2.4 喷头附近无进人孔

检修进人需要30 m 外人孔进入,检修维护不方便。

针对以上问题,能环部连夜调整检修方案,制定了以下措施:

1)结合1 号高炉、2 号高炉碱液喷头布置方式经验,对3 号碱液喷头进行位置优化,将喷水喷头全部改为大喷头,增大喷水量,将喷碱液喷头全部改为小喷头,加强雾化效果,提高与煤气的接触面积。

2)在喷碱塔炼铁DN3600 调节阀后加装人孔一个(见图6),便于检修期间进人,对管道内部喷头等进行维护检查。

图6 增加人孔

3)对内部喷头弯头进行加固,如图7 所示对喷头根部、管道焊缝和脱水塔重点部位进行了PRO15 防腐漆补涂,提高在高温酸性环境下的设备运行寿命。

图7 内部防腐

4)对脱水塔、水封和喷枪根部共6 处漏气点进行补焊。

4 效果及建议

目前高炉煤气冷凝水pH 值保持在7 左右,避免了对后续管道及附件的腐蚀,保证生产稳定。通过本次检修得出:

1)本次任务能在有限时间内保质保量完成,主要得益于专业事先对检修项目、材料备件等做了充分准备。

2)操作参数固话后班组长进行现场操作等培训,使之快速掌握操控要领,后期做好参数保持,严格制度执行。大力推进六西格玛管理文化,以数据说话,减少主观臆断,提高了工作水平提升管理水平的精神,以理论为基础,与生产现场实际相结合,深入优化喷碱站运行管理模式,做好pH 稳定工作,对流程能力进一步细致分析,以数据为导向,做好品质参数保持。参数固话后对班组长进行现场操作等培训,使之快速掌握操控要领,后期做好参数保持,严格制度执行,形成PDCA 循环改善。

3)改善是个持续的过程,永远没有终点。虽然本次检修解决了大部分问题,但部分问题没有得到根治。比如说高炉煤气具有高温强酸特性,应将喷碱脱水系统内防腐全部采用玻璃鳞片的形式,防腐效果好后期维护费用低。

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