盘螺轧裂堆钢原因分析及改善

2022-04-02 01:44王际桂
山西冶金 2022年1期
关键词:高线谱分析水口

王际桂

(唐山钢铁集团有限责任公司, 河北 唐山 063000)

盘螺是唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称唐钢)高线1 号产线主要产品,按设计规划高线由3号小方坯连铸机(165 mm×165 mm 和150 mm×150 mm 两个断面)供坯,由于3 号机交工、热试相对高线晚,因此高线也由2 号连铸机(165 mm×165 mm)供坯。5 月底,3 号连铸热试成功,6 月高线2 号线发生3 起HRB400S 盘螺轧裂堆钢事故(2 炉次为3 号连铸供坯,1 炉次为2 号连铸供坯),给生产带来很大困扰,亟需找出轧裂、堆钢原因,寻求解决措施,以避免类似事故再次发生。

1 轧裂裂纹处检验

1.1 轧裂形貌

2 号高线轧裂堆钢处于中间道次,轧裂轧材直径约20 mm,取样观察轧裂处形貌,轧裂类似劈裂状,裂纹开裂位置较平整,某些开裂位置附近有白色异物(见图1、图2、图3)。

图1 轧裂附近白色异物

图2 轧裂断面相对平整

图3 轧裂劈裂状

1.2 金相显微检验

把开裂试样横向切开,对横断面进行金相组织和扫描电镜分析。

观察轧裂位置金相组织,轧裂附近没有脱碳现象,且轧裂附近珠光体组织相对较多(见图4)。在横断面基体有脱碳的微小裂纹(见图5)。判断没有脱碳的轧裂位置是由轧钢过程轧制造成。而脱碳的小裂纹是由连铸坯裂纹在加热炉加热时造成脱碳,在轧制时没有焊合。

图4 轧裂位置无脱碳图

5 基体有脱碳裂纹

1.3 扫描电镜分析

用扫描电镜对金相试样进行观察和能谱分析,通过扫描电镜扫描发现轧裂位置有聚集的夹杂物,在夹杂物聚集处照相,并打点进行能谱分析。如图6、图7 所示。由电镜检验可以看到轧裂部位的夹杂物一般含有Ca、Si、Na、F、O、Mn 等。通过图7 可以看出Ca、Si 含量,由其比值及含Na、F 成分可断定其是由保护渣夹渣造成的。也有少量夹杂物能谱分析Al、Mg 峰值很高,其它很低。Al 是浸入式水口(铝碳质)和滑块(铝碳质)的组成元素,Mg 是耐火材料组成元素。所以,由以上这些可以断定轧裂位置的夹杂主要来自保护渣夹渣,也有劣质水口和包衬耐火材料在浇注过程中的熔损。

图6 裂纹处夹杂物

图7 裂纹处夹杂物能谱分析

2 工艺记录查询

发生轧裂堆钢的三个炉次有2 炉次的连铸坯是新热试成功的3 号连铸机生产。查询连铸主控室生产记录,3 号机两炉次连铸坯生产日期分别为6 月6日和6 月17 日,连铸浇序分别为中间包第4 包(中包钢水过热度19 ℃)和第2 包(中包钢水过热度50 ℃),生产备注浇钢过程都有换滑块和拉速波动。轧裂堆钢1 个炉次为2 号连铸机供坯,生产备注中包钢水过热度17 ℃,拉速2.7~3.3m/min,有拉速波动,本炉浇钢过程虽然没有换滑块,但下一炉次更换了5 个流的滑块和水口,表明滑块水口已接近寿命期限,观察更换下来的水口侵蚀较严重。

图8 浇钢过程液面波动

图9 水口侵蚀严重

3 工艺分析及改善

按连铸浇钢操作要点,浸入式水口插入深度50~100 mm,浇钢实际操作深度为50 mm,分析认为水口插入深度太浅,在更换水口、滑块操作中常伴随着拉速波动较大,会导致保护渣卷渣现象。在浸入式水口、滑块寿命末期,或中包前期过热度较高时,由于侵蚀较严重,可能导致劣质水口、滑块和包衬耐材残渣进入钢水。在针对上述分析提出如下改善措施:

1)对滑块水口质量进行检验,对其使用寿命等进行统计,制定来样检验和定时更换措施;

2)细化更换水口、滑块操作工艺,优化浸入式水口插入深度目标为55 mm,降低更换时拉速波动幅度;

3)优化钢水温度范围,保证中包过热度20~35 ℃,减少耐材侵蚀,使保护渣熔化良好的情况下并尽量保持恒拉速操作。

实行如上改善措施后,截止目前没有发生类似轧裂堆钢事故。

4 结论

通过对高线2 号线轧裂堆钢事故试样检验结果和理论分析,得出如下结论:

1)高线轧裂堆钢事故主要是由连铸坯卷渣造成的。

2)连铸坯本身也存在有裂纹,在轧制过程没有完全焊合。

3)浸入式水口插入深度太浅,在更换水口、滑块操作中易引起结晶器液面波动造成卷渣。

4)需进一步优化连铸工序钢水温度,避免温度过高,减少耐材侵蚀。

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