煤矿工作面上覆采空区发火与有害气体综合防治技术

2022-04-14 03:49范康
煤炭与化工 2022年2期
关键词:风门漏风风量

范康

(晋神沙坪煤业有限公司,山西 忻州 036500)

1 概 况

沙坪煤业为生产矿井,核定生产能力400万t/年,采用综合开拓方式,其中主斜井、副平硐及进风斜井进风,回风立井回风。目前矿井开采水平标高为+790 m,开采13号煤层;矿井通风方式为中央分列式,通风方法为机械抽出式。

13103综放工作面为13号煤层首采工作面。井下位于13号煤主运大巷以南,井田南部边界距13 103切眼28.6~58.6 m。13103综放工作面推采长度为1 674 m,工作面长度为240 m,煤层可采面积为401 760 m2。13103综放工作面煤层厚度为8.4~21.4 m,平均厚度为13 m,平均倾角3°。13103工作面采用走向长壁后退式全部垮落综合机械化采煤法,日产出煤量为12121 t。

13103综采工作面上覆原火山煤矿8号、9号煤层采空区、南正沟煤矿8号煤层采空区,间距同层500 m范围内无其它小窑及采空区。

2 上覆采空区探测情况

沙坪矿开展自燃隐患区域的火源精确探测,进行了测温、测气和同位素测氡工作。氡值异常区均在13号煤层开采巷道和南正沟煤矿废弃巷道附近,氡值异常区主中心位置氡值均超过10 000 Bq/m3,远远大于发火氡值临界值,因此该区域为发火异常区,如图1所示。

图1 1 31 03工作面上覆采空区发火异常区示意Fig.1 13103 working face goaf fire anomaly area indication

通过井下向8号煤层采空区探查钻孔,分析钻孔内气体组份,显示存在较高浓度CO气体。探测结果表明沙坪矿煤层自燃危险性大、老窑采空区疑似火区较多、煤层埋藏浅、煤层数量多、层间距小,井下巷道走向、采空区分布状况掌握不够精确,矿井负压通风易将气体从漏风通道抽入井下。

3 煤层发火隐患治理

3.1 注氮治理技术

3.1.1 注氮管径

按经济流速采用下式计算:

式中:d为注氮管内径,mm;Q为管内混合氮气流量,取10 m3/min;V为管内混合氮气经济流速,m/s,一般为10~15 m/s,取12 m/s。

经计算,d=132.98 mm。

考虑到注氮管需要埋设在工作面采空区内,所以选择外径为150 mm,壁厚8 mm的无缝钢管。3.1.2 供氮管路压力计算

式中:P1为管路初端的绝对压力,MPa;P2为管路末端的绝对压力,取0.2 MPa;Qmax为最大输氮流量,取600 m3/h;D0为基准管径,取150 mm;Di为相同直径的输氮管径,mm;Li为相同直径管路的长度,考虑到最大的输氮压力,取2 km;λi为实际输氮管径的阻力损失系数,取0.025;λ0为基准管径的阻力损失系数,取0.026。

由于设备布置在大巷的端头,向工作面输氮要有一些拐弯,因此考虑20%的局部阻力,即0.25 MPa,因此,对于布置于采区的最远端工作面也有足够的输氮能力。

3.1.3 输氮管路铺设

①管路的铺设应尽量减少拐弯,要求平、直、稳、接头不漏气,每节钢管的支点不小于两点,不允许在管路上堆放他物。低洼处可设置放水阀;②输氮管路的分岔处应设置三通和截止阀及压力表;③输氮管路应进行防锈处理,表面涂黄色油漆;④定期对输氮管路进行试压检漏。

结合目前实际情况,注氮管路路线可以布置为:注氮机组(主斜井工业场地)—主斜井—13号煤主运大巷—13103胶运顺槽、13103辅运顺槽—10-2号钻孔—10-1号钻孔—17号钻孔—16号钻孔—18号钻孔—19号钻孔—20号钻孔—21号钻孔—22号钻孔,注氮管路如图2所示。

图2 注氮管路示意Fig.2 Nitrogen injection pipeline

3.2 均压通风技术

均压防灭火的实质是利用风门风窗、风机等调压设施,改变漏风区域的压力分布,降低漏风压差,减少漏风,从而实现控制遗煤自燃、惰化火区、熄灭火源的目的。

矿井采用负压通风,采空区漏风造成CO涌出。漏风通道一是邻近煤矿越界开采造成8号煤采空区与13103工作面导通漏风,二是工作面供风量最大时,造成采空区漏风量增大,使CO涌出。

均压采用风门—局扇联合降压调节。通风队必须在胶运顺槽设置好两道调节风门,在辅运顺槽安装好两台局部通风机(一用一备),按照风量分配方案进行风量调节,确保工作面风流的压能比原来有所降低,减少或杜绝风流涌向采空区。选用4台FBD№11.2(2×75 kW)局部通风机,“两两并联”起来使用,其中两台运行,两台备用。

13103回采工作面均压设施(风机、风门)全部安装完毕,工作面及顺槽人员全部撤出。风机使用前,必须经机电部检修完好后方可入井使用。试验“双风机双电源自动切换”及“两闭锁”功能完好。调风前及时汇报调度室,并清点当班井下人员人数,确定工作面及两个顺槽无人之后,关闭工作面所有电气设备电源。

启动均压风机,同时设专人关闭13103辅运顺槽的两道调节风门,工作面均压系统通过调整调节窗的面积应由大到小逐渐调控,掌握风量及压力变化情况,保证均压通风系统效果。通过调节13103辅运顺槽风门调节风窗的面积,调节均压工作面的风量和风压,且胶运顺槽与辅运顺槽风门压差差值均衡。待工作面风量风压稳定、且有害气体浓度得到控制后,确认工作面CH4浓度小于0.8%,CO2浓度小于1.2%,CO小于24×10-6,且O2大于18%时,方可给13103回采工作面送电。

4 低氧隐患治理

4.1 抽采治理技术

由于13号煤层为长焰煤,低温氧化现象非常明显,造成采空区氧气被消耗,同时上覆采空区有害气体涌入,在通风负压作用的影响下,易造成工作面上隅角低氧现象。

抽采泵选择2BEC72型水环式真空泵,额定抽气量为583 m3/min。机械效率50-80%,取60%,实际抽采量可以达到350 m3/min。采空区有害气体来源于上覆及本煤层采空区,在矿井负压作用下,沿上隅角涌出,造成低氧,采取治理瓦斯相同方法,在大流量条件下进行采空区抽采,形成上隅角呈微入风状态,解决上隅角低氧问题。

在胶运顺槽空间条件允许情况下,采取两排φ426 mm管路交替埋设,即在超前支护段接设两排φ426 mm,分管路加设阀门。第一排管路进入采空区5 m时,开始抽采,进入采空区10 m时,埋入第二排管路;第二排管路进入采空区5 m时,打开第二排抽采支管,断开第一排抽采支管,并回撤5 m管路;第二排抽采支管进入采空区10 m时,第一排管路继续埋入,进入采空区5 m时,断开第二排抽采支管,并回撤5 m管路。超前支护段接设两排管路350 m左右,在350 m位置设置三通,与巷道内支管路连接。管路沿巷道中下部接设,吊挂在巷道煤壁。13103工作面回采至管路三通位置,再根据采空区CO情况,重新接设三通及分管路。埋管抽采如图3所示。

图3 埋管抽采示意Fig.3 Schema of buried pipe drainage

4.2 控制漏风技术

4.2.1 设置挡风帘

在工作面上下隅角悬挂挡风帘,对工作面风流起到导风的作用。另外,对隅角进行喷浆处理,减少向采空区漏风。

4.2.2 打隔离墙

将水玻璃按一定比例在井下采用移动式注浆设备直接加入到灰水比1∶4~1∶5的粉煤灰浆后,形成混合溶液,经矿井防灭火注浆管路将其输送至充填地点,与放置于充填地点附近的充填泵所压入的促凝剂水溶液充分混合后,经预先布置的充填钻孔进入碎煤体中,发生化学反应形成含水量较大的胶体泥浆。

采用进风隅角封堵长度5 m,回风隅角封堵7.5 m。根据粉煤灰凝胶在破碎煤体中流动性进行布钻孔,进风隅角布置3个钻孔,回风隅角布置2个钻孔,孔间距1.5~2.5 m。根据采空区顶板冒落情况,向采空区施打钻孔应尽量靠近采空区顶板。

如果两道冒落不实,为减少压注材料泄漏,首先用沙土袋(或碎煤袋)封堵端头支架(或过渡支架)后部末冒落实的空洞,如图4所示,沙土袋的厚度(沿走向)为1~2 m,高度接顶,然后再通过钻孔压注材料。

图4 采空区两道沙袋充填示意Fig.4 Filling instructions of two sandbags in goaf

5 结 语

沙坪煤业采取注氮气、均压通风等治理措施后,通过施工钻孔探测观察到采空区内CO浓度下降,高温点消除;通过控制漏风、抽采治理等技术降低了上隅角CO浓度,改变了上隅角风流状态,增大上隅角氧气含量,CO、O2气体浓度均达到标准要求。

目前13号煤首采工作面已顺利推进700 m以上,后部上覆采空区内CO浓度普遍不高,工作面已经推过自然发火威胁区域,上述措施有效消除了采空区高温氧化点,控制上隅角低氧隐患,实现了13号煤层首采工作面的安全回采。

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