改善低氧TC4-LC及重熔TC4钛合金性能的热处理工艺

2022-04-19 09:14王绍灼樊海卫
金属热处理 2022年4期
关键词:低氧晶粒钛合金

王绍灼, 孟 晗, 王 芬, 樊海卫, 李 燕, 唐 超

(中航钛业有限公司, 山东 淄博 255000)

TC4钛合金具有密度小、比强度高、耐蚀性好、抗疲劳等优点,尤其是其优异的耐酸碱盐、耐海水腐蚀性能,使其在海洋石油工业中获得越来越广泛的应用[1-2]。我公司前期针对某石油管产品需求,设计并生产了一种低氧TC4-LC钛合金φ125 mm棒材。由于客户需求变更,导致近20 t库存棒材积压。该TC4-LC钛合金氧含量仅0.08%~0.09%,Al、V含量也相对偏低,对该材料组织与性能的研究鲜有报道,使用领域也相对较窄。鉴于此,现拟对该低氧TC4-LC合金棒材进行不同热处理试验,再通过优化合金成分重熔、改锻后,进行不同热处理工艺对比试验,对重熔TC4合金材料显微组织和力学性能进行综合分析,以期在一定范围内改善该合金材料力学性能,并尽快将该批库存棒材处理。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

试验材料为低氧TC4-LC钛合金φ125 mm锻态棒材,重新下料改锻以得到细小均匀等轴组织,金相法测得其相变点Tβ=965 ℃。为改善性能,通过优化合金成分,添加TiO2真空自耗重熔,提高氧含量,并通过铸锭开坯和镦拔锻造,得到高氧TC4钛合金φ150 mm棒材,金相法测得其相变点Tβ=1005 ℃。低氧TC4-LC及重熔TC4合金的化学成分见表1。

表1 低氧TC4-LC及重熔TC4合金的化学成分(质量分数,%)

1.2 试验方法

取改锻TC4-LC合金棒材和重熔TC4合金棒材理化料,分别进行如表2所示的退火、固溶、固溶+时效和β热处理,然后采用NikonMA100光学显微镜观察试样显微组织,采用CMT5205拉伸试验机测定试样室温拉伸性能。

表2 低氧TC4-LC和重熔TC4钛合金的热处理工艺

2 试验结果与分析

2.1 低氧TC4-LC钛合金的显微组织

低氧TC4-LC钛合金棒材改锻后,分别经退火、固溶、固溶+时效以及β热处理后的显微组织如图1所示。由图1可以看出,退火后的显微组织为等轴组织,初生α相细小均匀,晶粒度8.5级;固溶处理的显微组织为等轴组织,晶粒稍粗,晶粒度8.0级;固溶+时效处理后的显微组织为细小均匀等轴α相+晶间β相,晶粒度9.0级;β热处理后的显微组织为细小均匀的等轴β晶粒,晶粒度8.5级,平均晶粒尺寸约15 μm。综上,在低氧TC4-LC钛合金棒材锻态组织形态一定的情况下,不同热处理工艺得到的显微组织不同。但固溶处理后的显微组织与退火时相比,除晶粒稍粗一些外未发生明显变化。固溶+时效热处理和β热处理后的显微组织较退火时变化明显,尤其是β热处理后的组织已为等轴β晶粒。

图1 不同热处理制度下低氧TC4-LC合金显微组织(a)退火;(b)固溶;(c)固溶+时效;(d)β热处理Fig.1 Microstructure of the hypoxic TC4 alloy under different heat treatment processes (a) annealing; (b) solid solution treatment; (c) solution treatment+aging; (d) β heat treatment

2.2 低氧TC4-LC合金的力学性能

低氧TC4-LC钛合金棒材改锻后,分别经退火、固溶、固溶+时效以及β热处理后的力学性能如表3所示。另外,表3还列出了GB/T 2965—2007《钛及钛合金棒材》中规定的TC4-ELI和TC4钛合金材料的力学性能。由表3可以看出,低氧TC4-LC钛合金退火后的抗拉强度为816 MPa,屈服强度为745 MPa,断后伸长率为10.0%,断面收缩率为32%,其中抗拉强度、屈服强度均未达到TC4-ELI钛合金的要求。经固溶处理后的抗拉强度为838 MPa,屈服强度为764 MPa,断后伸长率为11.0%,断面收缩率为39%,均较退火态略有升高,已达到TC4-ELI钛合金的要求。经固溶+时效处理后的抗拉强度为872 MPa,屈服强度为773 MPa,断后伸长率为11.5%,断面收缩率为54%,综合性能进一步提高,尤其是断面收缩率,较退火态增加了50%以上,这主要与固溶+时效处理后的晶粒较细有关(晶粒度9.0级)。等轴初生α相晶粒大小对材料塑性有直接影响,晶粒越细小,材料塑性越优异[3]。然而固溶+时效处理试样仍未达到TC4钛合金的要求。经β热处理后的抗拉强度进一步提高至894 MPa,已接近GB/T 2965—2007对TC4钛合金要求的895 MPa,但屈服强度为753 MPa,断后伸长率略降低至10.0%,断面收缩率急剧降低至23%,这是因为经β热处理后,显微组织为等轴β晶粒,片层组织的拉伸性能,特别是塑性比较低,因此综合性能未达到GB/T 2965—2007对TC4ELI 合金(屈服强度≥760 MPa)和TC4合金(断面收缩率≥25%)的要求。

表3 不同制度热处理后低氧TC4-LC合金的力学性能

出现以上结果的主要原因是该TC4-LC钛合金氧含量相对比较低,GB/T 3620.1—2016《钛及钛合金牌号和化学成分》中规定TC4-ELI合金的氧含量≤0.13%,工业生产中基本按0.10%~0.13%控制,而该TC4-LC合金中氧含量为0.08%~0.09%,已经小于0.10%。

另外,合金中Al、V含量均未达要求中间值,相对偏低一些,也是导致综合力学性能偏低的因素之一。除此以外,根据图1所示的显微组织形貌和表3所示的力学性能数据还可看出,在化学成分一定的前提下,显微组织在很大程度上决定了材料的力学性能。氧含量偏低时,通过不同的热处理仅能在一定程度上改善其力学性能,但无法达到GB/T 2965—2007规定的TC4钛合金棒材性能要求。

2.3 重熔TC4合金的显微组织

重熔改锻后的TC4钛合金棒材经退火、固溶、固溶+时效以及β热处理后的显微组织如图2所示。可以看出经退火后的显微组织为等轴组织,含球状α相 及少量晶间β相,无原始β晶界,晶粒度9.0级;经固溶处理后的显微组织为在转变的β基体上含有少量的等轴初生α相晶粒;经固溶+时效后的显微组织呈双态组织,在转变的β基体上含有细针状α相及不连续的等轴初生α相晶粒;经β热处理后的显微组织呈片层组织,即针状完全β转变组织,原始β晶界清晰完整。由此可以看出,重熔TC4钛合金经不同工艺热处理得到的显微组织差异较大,不同显微组织会直接决定该重熔TC4钛合金的力学性能。

图2 不同热处理制度下重熔TC4合金的显微组织(a)退火;(b)固溶;(c)固溶+时效;(d)β热处理Fig.2 Microstructure of the remelted TC4 alloy under different heat treatment processes(a) annealing; (b) solid solution treatment; (c) solution treatment+aging; (d) β heat treatment

2.4 重熔TC4合金的力学性能

重熔改锻后的TC4钛合金棒材经退火、固溶、固溶+时效以及β热处理后的力学性能数据如表4所示。可以看出,经退火后的抗拉强度为989 MPa,屈服强度为920 MPa,较低氧TC4-LC改锻棒材提升了20%以上,主要原因是经配料真空自耗重熔后,合金中氧含量升至0.2%,更多的氧原子进入合金内,导致金属晶体的晶格发生扭曲,产生更加严重的畸变,使位错运动阻力大大增加,从而使该重熔TC4合金的室温强度显著提高[4]。该热处理制度下,材料综合性能已满足GB/T 2965—2007规定的TC4合金性能要求。经固溶处理后,抗拉强度为1075 MPa,屈服强度为1043 MPa,均大幅度提高,但断面收缩率略有降低,为38%,断后伸长率则明显降低,为7.5%,已不满足TC4钛合金的要求。经固溶+时效处理后的抗拉强度进一步提高至1092 MPa,屈服强度为975 MPa,有一定程度降低,断后伸长率为11.5%,断面收缩率为35%,可以满足TC4合金的要求,主要原因是固溶处理后入水快速水冷得到的组织为α′+α″+β亚稳相,在后续时效过程中亚稳相分解为弥散的α和β相,从而使该合金的强度和塑性匹配进一步优化[5]。经β热处理后的抗拉强度为1051 MPa,屈服强度为903 MPa,均有一定程度降低,而断后伸长率为4.0%,断面收缩率为11%,均急剧降低,此时的塑性已经不能满足TC4钛合金的要求,主要原因是经β热处理,显微组织出现明显的沿晶界分布的片层组织(如图2(d)所示),导致合金力学性能大幅度降低。因此,在实际工业化生产过程中,应当避免出现片层组织[6]。

表4 重熔TC4合金经不同制度热处理后的力学性能

综上所述,重熔TC4钛合金在化学成分确定的情况下,不同热处理工艺得到的显微组织对力学性能有重要影响。合金中的氧含量增加后,强度大幅度提高,塑性在退火处理后略有提高,β热处理后急剧降低,固溶+时效处理后断面收缩率也明显降低,固溶处理后断后伸长率降低30%左右。β热处理和固溶处理后力学性能已不满足GB/T 2965—2007对TC4钛合金的要求,而退火和固溶+时效处理后力学性能可以满足。表明通过优化合金成分重熔来改善TC4-LC合金材料性能的方法可行,后续为落实客户需求,进一步优化设计合金成分和热处理工艺,尽快将库存积压TC4-LC合金棒材处理。

3 结论

1) 由于氧含量较低,通过调整热处理制度只能在一定程度上提高低氧TC4-LC合金的力学性能,经固溶、固溶+时效处理后可以满足GB/T 2965—2007《钛及钛合金棒材》规定的TC4-ELI钛合金的力学性能要求,但均不能满足其对TC4钛合金的力学性能要求。

2) 重熔TC4钛合金因氧含量提高,强度大幅度提高,塑性除退火处理一定程度提高,其它热处理不同程度降低。其中,β热处理和固溶处理后力学性能不满足GB/T 2965—2007对TC4钛合金的要求,而退火和固溶+时效处理后的力学性能可以满足。

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