韩士华
(山西汾西矿业(集团)有限责任公司生产管理部,山西 介休 032000)
柳湾选煤厂位于孝义市阳泉曲镇吕居堡村,隶属于汾西矿业集团柳湾煤业公司,由选煤一车间、二车间两个车间组成,两车间均采用“脱泥有压三产品重介旋流器+粗煤泥TBS 煤泥分选机分选+煤泥水浮选”的联合生产工艺,主要设备均为同行业先进设备。其中一车间于2004 年投产,由澳大利亚约翰芬雷公司总承包设计及施工建设,设计入洗能力180 万t/年;二车间于2008 年投产,由山西汾西工程建设有限责任公司、煤炭工业太原设计研究院、山西中太设计工程公司三方组成的联合体总承建设,设计入洗能力为200 万t/年。
受脱泥筛筛分级效果的影响,出现粗精煤灰分超标和脱泥筛筛下灰分低于要求灰分的情况。为解决上述问题,二车间引入一台叠层高频振动细筛,以提高粗精煤泥的脱泥效果、解决精煤灰分超标和提高脱泥筛筛下水灰分[1-3]。
叠层高频振动细筛的主要组件包括料浆分料器、喂料器、顶部筛箱、底部筛箱、高频振动电机、筛下产品收集槽、筛上产品收集料斗、框架。料浆分料器是一个圆形的双壁罐,其接收浆体并均匀地分配给各层的喂料器,喂料器的作用是将来自分料器的浆料均匀地分布到筛床上,以保证筛网表面各部分流料量均匀,提高筛分效率[4]。
当浆体流出排出口时,均料块对其进行分配。浆体在筛箱上流动时,小于网孔的物料穿过每层筛网落入筛下弧形斗,随后通过排出管排入筛下产品收集槽[5-7]。之后筛下的物料通过筛下物排出法兰口流出。
筛上物料被引入每层筛网的末端,由此落下后被筛上产品收集料斗接住。随后,筛上的物料通过筛上物排出法兰口流出。
其垂直堆叠配置由5 层相同筛框组成,在实现生产率最大化的同时,最大限度地缩小了占地面积。多叠高频筛使用双振动电机,直接将振动传送至多层筛框组合[8-10]。筛网安装有弧度,有利于胀紧筛网并延长筛网的寿命。每层筛框有专用的喂料器,可让料浆均匀分布在筛面上,橡胶弹簧则让框架不受筛箱振动的影响,振动电机产生的振动力不会向外部传递。
选煤厂粗煤泥分选单元原使用脱泥筛为振动弧形筛,在脱泥筛更换之前,分级效果工艺评定如表1、表2、下页图1 和图2 所示。
图1 弧形筛分级粒度特性曲线
图2 弧形筛分级分配曲线
表1 弧形筛物料特性
表2 弧形筛评定指标
叠层高频振动细筛投入运行后,对其分级效果进行工艺效果评定,分级效果见下页表3、表4、图3 和图4。
图3 叠层高频振动细筛分级粒度特性曲线
图4 叠层高频振动细筛分级分配曲线
表3 叠层高频振动细筛物料特性
表4 叠层高频振动细筛评定指标
分别对弧形筛和叠层高频振动细筛进行工艺效果评定,并对两者的评定效果进行对比,分析如下:
1)更换叠层高频振动细筛后,筛下物的灰分出现明显升高趋势,由原来的23.46%增加至43.27%,但筛上物灰分未出现大幅波动。
2)筛上物产率增加,由原来的68.17%增加至88.09%,并且筛上物灰分未出现上升,筛上物产率增加19.92%。
3)叠层高频振动细筛的分级效率达到67.28%,而原弧形筛分级效率只有39.51%。
4)筛下跑粗情况出现大幅改善,原弧形筛筛下+0.25 mm 粒度级达到33.19%,现叠层高频振动细筛筛下+0.25 mm 粒度级降至9.00%,并且分级设备的通过粒度由原来的0.45 mm 降至0.31 mm。
5)平均分配误差由原来的2.09 降至1.11,这种数据上的变化可以通过对比两种设备分级的分配曲线得出。
使用叠层高频振动细筛替换弧形筛后,有效地解决了原粗煤泥分级中出现的粗精煤产品夹细问题,现叠层高频振动细筛筛上物经过离心机进一步脱水脱泥后,灰分基本稳定在9.5%左右,粗精煤泥要求的灰分为10.5%,因此可以进一步提升TBS 分选密度。
通过现场实际操作,目前TBS 分选密度可以控制在1.15~1.18 g/cm3(显示密度),较优化之前的1.12~1.15 g/cm3(显示密度)上升0.03 g/cm3,TBS 尾矿灰分较之前的40%左右上升至46%~50%,TBS精煤分选精煤产率也有所上升。