涪陵页岩气井“套中固套”机械封隔重复压裂技术

2022-06-24 10:21刘尧文张旭东卞晓冰王海涛
石油钻探技术 2022年3期
关键词:投球射孔产气

刘尧文, 明 月, 张旭东, 卞晓冰, 张 驰, 王海涛

(1.中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司,重庆 408100;2.中国石化石油工程技术研究院,北京 102206)

页岩气储层具有低孔隙度、低渗透率的特点,需通过大规模水力压裂形成人工缝网提供渗流通道进行生产,但压裂改造后普遍存在产量递减速率快、稳产期短的问题[1]。研究表明,重复压裂技术是低渗油气田开发中后期增产稳产的重要技术措施[2-4]。通过多年探索,北美目前已形成较为成熟的重复压裂技术体系,多个区块多口页岩气井重复压裂后的EUR平均提高180%以上,增产效果明显[5];国内页岩气井重复压裂技术仍处于起步探索阶段,缺少在长水平段水平井成功应用的案例[6]。

涪陵页岩气田前期3口页岩气井进行了投球暂堵重复压裂先导试验,均出现施工难度大、重复压裂后稳产时间短和可采储量提高不明显等问题。为此,笔者在深入分析投球暂堵重复压裂工艺所存在问题的基础上,借鉴北美重复压裂的成功经验,转变技术思路,进行了气井压裂前剩余气分布评价、压裂改造方案优化[7],形成了涪陵页岩气田“套中固套”机械封隔重复压裂技术,为页岩气老井提高采收率提供了一种可靠的技术方法。

1 投球暂堵重复压裂存在的问题

投球暂堵重复压裂工艺是针对改造不充分的段簇,采用“挤注提压+转向压裂”分阶段挖潜的方式提升气井产能[8](见图1)。首先,采用减阻水循环挤注补充老缝能量;然后,在主压阶段先投加可溶暂堵球封堵全井段的优势进液通道,再进行大规模水力压裂,迫使初次压裂未开启簇形成新缝,或再次改造初次压裂改造不充分的老缝[9-10]。初次压裂生产一段时间后,老缝周围地层压力降低,井周地应力场随之变得更为复杂,重复压裂时液体会优先进入低压力区的优势通道,由于暂堵球封堵位置及封堵次序的随机性强,为后期增产带来较大的不确定性。

图1 投球暂堵重复压裂工艺Fig.1 Temporary plugging and diverting refracturing technology

北美Haynesville气田实施暂堵转向重复压裂的15口井中,11口井压后初期日产气量约为初次压裂后的14%~46%,仅4口井达到70%~76%,13 口井预计最终可采储量增加(0.1~0.5)×108m3不等,多数井改造效果不明显,且增产效果不稳定[11]。涪陵页岩气田3口页岩气井前期采用投球暂堵工艺进行了重复压裂施工,施工过程中均出现压力逐级升高的现象,反映出近井地带滤失严重;压后初期日产气量为(0~4.2)×104m3,可采储量增加(0~0.1)×108m3,产气剖面显示产气贡献集中在跟部,反映出多级循环反复改造跟端压裂段,采用投球暂堵不能实现全井段有效动用,现阶段投球暂堵重复压裂局限性较强。

2 “套中固套”机械封隔重复压裂技术

2.1 技术原理

“套中固套”机械封隔重复压裂技术是在原井筒内下入小尺寸套管固井,机械封隔初次压裂射孔孔眼,在井筒内形成新通道后,再次进行和初次改造步骤相同的分段射孔压裂[12](见图2)。该技术虽然成本高,工艺复杂,但能完全封堵已有射孔孔眼,且能精准控制起裂位置及压裂液走向,可大幅降低滤失引起的施工风险[13-14],提高重复压裂的针对性。

图2 “套中固套”机械封隔重复压裂工艺Fig.2 “Casing in casing” mechanical isolation refracturing technology

2016年,“套中固套”机械封隔重复压裂技术在北美Haynesville气田成功应用,压后平均初期日产气量达到初次压裂后的72%;随着技术日渐成熟,初期日产气量恢复率逐年提高,甚至超过初次压裂后日产气量的111%[15],目前该技术已在北美Haynesville、Eagle Ford 等多个气田推广应用,但受技术、材料的制约,国内尚无应用井例。综合国内外调研及涪陵页岩气田早期先导试验结果,选JYAHF井进行“套中固套”机械封隔重复压裂技术现场试验。

2.2 改造潜力评价

JYAHF井水平段长 1 200 m,一类优质页岩气层钻遇率90.8%,水平段平均孔隙度5.1%,总有机碳含量3.1%。该井初次压裂15段,以单段3簇射孔为主,平均簇间距 25.30 m,平均段间距 30.00 m,具有簇间补孔潜力。初次压裂用液强度20.4 m3/m,加砂强度0.6 m3/m,第2段、第6段、第10段和第14段加砂困难,加砂量仅0~1.4 m3,缝内无有效支撑,改造不充分。初次压裂后放喷测试,井口压力21.6 MPa,测试产气量20.9×104m3/d,重复压裂前该井累计产量0.75×108m3,采用 RTA 方法预测可采储量 1.19×108m3,剩余可采储量为0.44×108m3。周缘邻井同期累计采出页岩气(1.14~1.64)×108m3,JYAHF 井累计产气量大幅低于邻井,具有较好的重复压裂潜力。

JYAHF井于2013年12月投产,至2020年12 月重复压裂前,平均日产气量 1.1×104m3,套管压力 2.0 MPa,已低于集气站外输压力(5.6 MPa)。该井生产期间2次产气剖面测试结果显示,各簇不同时间、不同制度下各段产气量占总产气量的百分比大致相同,簇间产气量差异大,56%射孔簇不产气或微产气(见图3)。分析认为,1~24簇(前半段)为初次压裂低动用簇,剩余气分布在原簇和簇间;25~43簇(后半段)储量动用程度较高,剩余气分布以簇间为主[16]。

图3 JYAHF井不同生产时间的各簇产气剖面Fig.3 Gas production profile of each cluster in Well JYAHF at different production stages

2.3 压裂方案设计

重复压裂共设计21段,其中1~2段分3簇射孔,采用常规压裂工艺,确保施工安全性;3~12段改造对象为初次压裂的5~24簇,以挖潜簇间剩余资源为主,提高老缝导流能力为辅,采用单段2簇新孔加2簇老孔的射孔模式。为降低老缝亏空影响,每段设计注入100~150 m3减阻水补充地层能量,段内分2级开展缝内暂堵转向重复压裂[17]:第一级以改造老缝为目的设计短携砂循环,中途低排量高质量分数投加4/200目暂堵剂,封堵老簇后进行第二级压裂改造新射孔簇,单段施工规模1 750 m3;13~21段采用密切割+限流压裂工艺改造井筒后半段,在老孔簇间补射新孔,提高储量动用程度。为避免裂缝延伸沟通老缝,经过模拟优化,新缝与老缝的簇间距缩小为 8.60 m,控制压裂规模为 1 175 m3。针对小套管施工摩阻大、井筒内流速快和地层滤失量大等问题[18],进行了以下3个方面的优化:

1)重建井筒套管内径变小,导致管柱摩阻增大;双层套管射孔的外层套管射孔孔径变小为5 mm左右,孔眼摩阻亦有所升高,因此对排量进行优化。冻胶阶段,受施工限压影响,前半段排量为6.0~7.0 m3/min,后半段排量为 10.0~11.0 m3/min;减阻水阶段,前半段排量为9.0~10.0 m3/min,后半段排量为 11.0~12.5 m3/min。

2)现场通过优化工艺流程,新增了液体添加系统,可实现压裂液一体化配制,施工过程中根据工况在线变黏,砂比提升后减阻水质量分数从0.1%阶梯提至0.2%,保障高流速下液体携砂性能的同时,提升铺砂剖面的同步性和均质性。

3)为解决因初次压裂产生的近井多裂缝发育导致的滤失问题,确保后续加砂施工顺利,前置液阶段采用高黏冻胶阶梯提升排量,控制近井形成多裂缝及进液,使其在压裂初期在近井地带形成主缝。

2.4 “套中固套”施工工艺

2.4.1 井筒处理

考虑初次压裂及生产对井筒的影响,确保固井作业能够顺利施工,要求井筒可通过直径大于112.0 mm的工具串,井筒漏失速度小于25 L/min。首先,工具串进行通过性验证,在原内径115.0 mm井筒下入多臂井径仪,测井显示5个井段结垢较严重,地层漏失速度高达160 L/min。为满足下入φ88.9 mm套管固井要求,需对原井筒进行回注增能和裂缝堵漏处理。采用外径108.0~112.0 mm的铣锥磨鞋通井,上下划眼正常,确保工具串正常通过。在此基础上,对井筒进行堵漏处理,首先回注2% 氯化钾溶液 1 000 m3,井底压力由 9.4 MPa 提至22.0 MPa以上,增能的同时,堵漏剂能在近井地带形成支撑,保障堵漏效果;随后加入28.9 m3碳酸钙颗粒和固化水封堵老射孔孔眼,漏失速度降至16.4 L/min,分析认为井底稳定,满足固井施工条件。

2.4.2 下套管固井

在内径 为 115.0 mm 的井筒下入φ88.9 mm 套管固井,环空间隙小于15.0 mm,套管居中难度大,为使固井质量优良率大于90%,对水泥浆性能要求高。经过多轮次井筒通过性模拟试验,最终选择黏贴稳定性好、居中度高、摩阻低和射孔弹穿透性好的树脂带状扶正器,每根套管圆周上按90°分布,间距 2.40 m 螺旋形安装 4 片。JYAHF 井 2 281~3 978 m井段共下入154组扶正器,试验测得平均居中度大于80%。优选与固化水兼容性、稳定性好的水泥浆进行固井,在井深2 240 m处设置脱节器,代替北美常用的套管切割,降低泵送射孔施工难度。重建井筒候凝48 h后,测得固井质量优良率99%,井筒试压85 MPa合格,满足下一步压裂施工要求。

3 现场施工与效果评价

3.1 重复压裂施工

JYAHF井全部21段平均施工压力52.7 MPa,平均施工排量 9.3 m3/min,压裂施工总液量 31 037 m3,用液强度26.5 m3/m,设计液量完成率100.3%,加砂总量 1 187.3 m3,加砂强度 1.1 m3/m,设计加砂量完成率103.5%,高效完成了该井的重复压裂施工。2种压裂工艺的施工参数见表1。

表1 JYAHF井重复压裂施工参数Table 1 Refracturing parameters of Well JYAHF

新老缝协同改造的3~12段施工难度较大,因老缝存在不同程度亏空,施工第一级压力对排量极其敏感,低黏液体滤失量大,多次出现压力尖峰。在保障设计思路不变的情况下,现场对粉砂、暂堵剂用量以及液体组合模式进行了调整,调整后压力波动幅度明显减小(见图4)。

图4 JYAHF井调整前后压裂施工曲线Fig.4 Fracturing curve of Well JYAHF before and after adjustment

1)第一级粉砂占比提高到45%以上,减小低排量下支撑剂在射孔孔眼和裂缝内的沉降率,增强老孔复射位置次级裂缝、微裂缝对产量的提升作用[19]。

2)页岩气井压裂暂堵剂加量按经验设计为4~7 kg/孔,经 3 段施工摸索,暂堵剂加量由 50 kg 优化为 250 kg,投加后起压幅度由 1.8 MPa 提升至9.6 MPa,调整后第二级新缝改造时压力尖峰由2~3个减至1个以下,第二级排量由6~8 m3/min提高至10 m3/min,后期按照设计要求施工顺利,调整后封堵效果好。

3)前置液阶段液体组合由“线性胶—交联胶—0.1%减阻水”调整为“交联胶—线性胶—0.2%减阻水”,并保持交联胶和线性胶的黏度(分别为800 和 25 mPa·s)不变,将减阻水的黏度由 4 mPa·s增至10 mPa·s,这样有效降低各阶段流体之间的黏度差,可以减缓造缝后的液体滤失速度。

3.2 施工效果评价

JYAHF井压裂后放喷测试,井口压力16.4 MPa,测试产气量18.4×104m3/d,分别恢复到初次压裂的76.0%和88.0%。重复压裂前该井已进入增压间歇开采阶段,重复压裂后重新投产日均产气量6.1×104m3,初期日产气量较重复压裂前提高5.5倍。初次压裂后累计产气量达到 1 200×104m3时的弹性产率为71.2×104m3/MPa,重复压裂后累计产气量达到1 200×104m3时的弹性产率为 54.6×104m3/MPa,恢复率达76.7%(见图5)。考虑重复压裂前该井和周缘加密井生产情况,预计该井可采储量由1.19×108m3增加至 1.55×108m3,采收率提高 4.8%,增产效果明显,表明“套中固套”机械封隔重复压裂技术在国内页岩气水平井试验取得成功。

图5 JYAHF井初次和重复压裂后弹性产率对比Fig.5 Elastic yield comparison between initial fracturing and refracturing in Well JYAHF

投产5个月后,该井产气剖面测试分析结果表明,前半段产气贡献率(平均75.3%)明显高于后半段(平均24.7%),表明剩余资源储量高是获得高产的基础。就段间差异而言,即使剩余资源量大致相当的段,不论产气贡献率还是段内各簇开启程度,暂堵工艺改均优于限流工艺。对射孔方式进行分析,3~12段老孔复射簇共20簇,初次压裂后平均产气量 749 m3/d,重复压裂后 764 m3/d,未达到增产目的。其中,老孔复射簇总产气量 1.53×104m3/d,簇间补孔的 20簇总产气量 2.54×104m3/d,前半段62.4%产气贡献来自簇间补孔簇。

产气剖面数值模拟结果表明,压裂裂缝生产一段时间后,裂缝周围泄气区内的压力降低,导致泄气区内的地层应力场发生改变,老缝之间的区域应力差降低[20],补射新簇后有利于裂缝复杂化,可最大限度地挖潜剩余储量。但在新老裂缝并存的情况下,液体优先进入老缝,且由于老缝周围应力场发生变化,老缝延伸的同时会相互沟通,造成液体效率和改造体积效果有限[21],增大了施工难度,导致出现压力尖峰(见图6)。

图6 JYAHF井重复压裂裂缝延伸轨迹及压力场模拟结果Fig.6 Simulation of fracture extension and pressure field of Well JYAHF after refracturing

4 结论与建议

1)与投球暂堵重复压裂技术相比,“套中固套”机械封隔重复压裂技术可以完全封堵初次压裂射孔炮眼,实现页岩气水平井剩余气精准动用,技术有效性更强。

2)针对施工中前后半段均出现滤失严重导致排量提高困难的现象,建议开展减少射孔簇数、提高液体黏度、提高粉砂占比等试验,研究降低重复压裂近井地带滤失量的有效手段。

3)未进行缝内暂堵的段改造均匀程度低,老孔复射簇一定程度上增大了施工难度,且最终产气贡献率较低,建议围绕重复压裂簇间补孔、缝内暂堵工艺继续开展研究。

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