热电厂循环水系统缓蚀阻垢剂配方的筛选试验研究*

2022-06-29 03:01彭一胜柯伟良莫才颂李月明
云南化工 2022年6期
关键词:药剂配方动态

彭一胜,柯伟良,莫才颂,李月明

(1.广东能源茂名热电厂有限公司,广东 茂名 525000;2.广东石油化工学院,广东 茂名 525000)

缓蚀阻垢剂是电厂循环水使用和处理过程中必需的一种化学药剂,可使循环水达到一定的质量要求。由于各企业所用循环水水质不同,循环水系统运行情况也有较大差异。因此,各发电厂需根据自身实际情况,开发适用的缓蚀阻垢剂,以保证循环水系统经济高效运行。本文结合某电厂循环水系统实际情况,进行了缓蚀阻垢剂开发研究。

1 仪器与方法

1.1 试验仪器

METTLER TOLEDO AB204-N电子天平(深圳市怡华新电子有限公司);PHS-2C精密酸度计(上海仪电科学仪器股份有限公司);HYA型恒温摇床(常州国宇仪器制造有限公司);RCC-Ⅰ型旋转挂片腐蚀试验仪(北京恒奥德仪器仪表有限公司)。

1.2 试验材料

碳素钢试片,为符合HG5-1526规定的标准Ⅰ型20号碳钢试片,规格:50 mm×25 mm×2 mm(上海化科实验器材有限公司);铜试片,系HSn70-1A铜管,从管口沿纵向平均剖切成四块,然后依弧状切成的长方形试片,规格:38 mm×16 mm×1 mm(深圳市信义诚金属材料有限公司);水磨砂纸(东莞市中鸿研磨有限公司);金相砂纸(深圳蔚仪金相试验仪器有限公司);无水乙醇;稀盐酸;H2SO4;NaOH。

根据经验,配制了3个系列5个配方的药剂,见表1。

表1 试验用药剂

1.3 试验方法

依次使用规格为220目、400目、600目的水磨砂纸,规格为100目、200目的金相砂纸进行打磨处理,直至试片表面光亮,无点蚀坑为止。再用软刷清除表面的机械杂质,然后用易挥发且不留残物的无水乙醇洗净试片。用游标卡尺精确测量其尺寸,干净滤纸包裹,放入干燥器中干燥 24 h 后取出备用。

挂片完毕,取出试片,先用自来水冲去试片表面的腐蚀产物,然后使用软橡皮擦除附着的腐蚀产物,最后用加有缓蚀剂的稀盐酸溶液清洗表面。经过处理后的试片使用无水乙醇清洗表面,干燥恒重。

根据试片挂片前后质量的变化和挂片时间,按式(1)计算试片的腐蚀速度:

(1)

式中:UCorr为腐蚀速度,mm/a;W0为挂片前试片的质量,g;W为挂片后试片的质量,g;A为试片的表面积,cm2;ρ为试片材料的密度,g/cm3,碳钢为 7.86 g/cm3;t为挂片时间,h。

1.4 试验用水

试验用水有两种:一是从某热电厂取回的实际循环水,以下简称实际水;二是参照该电厂2015—2016年循环冷却水水质配制成的模拟循环冷却水,以下简称模拟水。

模拟水是根据实际水的几项主要水质指标配制而成的(总硬度、钙硬度、碱度和氯离子)。配制水采用的是分析纯的无水CaCl2、MgSO4-7H2O和NaHCO3试剂。模拟循环水的水质为:钙硬度为50~55 mg/L,总硬度为80~85 mg/L,碱度为 40 mg/L(均以 CaCO3计),氯离子为 33.5 mg/L。在配方筛选试验过程中,模拟循环水在加入药剂后,用H2SO4和NaOH将pH调节到8.0。

实际循环水于2019年1月19日取自电厂的冷却塔水池,主要水质指标为:钙硬度为 98.23 mg/L,总硬度为 113.52 mg/L,碱度为 40.15 mg/L(均以CaCO3计),氯离子为 71 mg/L。试验前将其pH调节为8.0。

2 试验结果分析

2.1 配方初步筛选结果

动态挂片试验数据见表2。表2中Dn表示总加药量,D表示对应的EA、M、S、SA和HB药剂的加药量。

表2 初选方案动态挂片试验结果

表2数据表明:

1)磷系配方EA即使加药量提高到 40 mg/L,试片的腐蚀速度仍高达 0.2248 mm/a,因此不符合要求。

2)硅系配方S在不加入钼酸盐时,腐蚀速度约为规定值的3倍;随着钼酸盐的加入,缓蚀效果有所提高,但即使加入了 10 mg/L 的钼酸盐,腐蚀速度仍然高达 0.1454 mm/a;若欲再增加钼酸盐,降低腐蚀速度,则成本太高。含有锌盐的另一硅系配方SA,因加入了 4 mg/L 的锌盐,腐蚀速度可以降低到 0.1161 mm/a,说明通过加入锌盐或少量其它缓蚀药剂、亦或调整配方中各组分的比例,SA可望满足碳钢防腐要求。

3)钼系配方M在钼酸盐用量为 8 mg/L 时,不能起到预定防腐作用,当钼酸盐用量提高到 24 mg/L 后,缓蚀效果则有质的飞跃,腐蚀速度只有 0.0006 mm/a,说明钼酸盐在此强腐蚀性循环水中,能够起到很好的保护作用。另外,一种钼系配方HB,在不加入钼酸盐和锌盐的情况下,也不能达到防腐要求,而加入了钼酸盐和锌盐,并提高了膦羧酸含量后,性能有明显的改善,所以HB经过调整,也可望满足碳钢防腐要求。

2.2 配方调整结果

经过初步筛选,决定对SA和HB组分进行调整,以改善防腐性能。

1)SA的调整效果

调整SA后的动态挂片结果见表3。

表3 SA在模拟水中的动态挂片试验结果

比较表3中的编号227与255、212与239的数据,可以计算出:当硅酸盐的含量由 40 mg/L 提高到 60 mg/L 时,腐蚀速度降低了65.92%和78.70%,平均值为72.32%;比较编号227与212、255与239、231与224的数据,可以计算出:加入了 4 mg/L 锌盐,腐蚀速度分别降低了43.21%、64.52%和49.34%,平均值为52.36%;比较编号227与231、212与224、224与225的数据,可以计算出:当膦羧酸含量提高 10 mg/L 时,腐蚀速度分别降低了68.50%、71.90%和89.55%,平均值为76.65%。

因此,提高SA配方中硅酸盐、膦羧酸的比例,或者是添加锌盐,都能改善缓蚀效果。其中,膦羧酸最为显著,其次硅酸盐和锌盐。但是从成本的角度考虑,以 4 mg/L 的锌盐最为经济。所以,实际应用时可以同时提高瞵羧酸和锌盐比例,改善防腐性能。

虽然通过提高膦羧酸和锌盐的比例可以使SA的腐蚀速度降低到 0.125 mm/a 以下。但是从挂片后试片的表面状况来看,还是避免不了点蚀的发生。由于点蚀的危害较大,所以,SA不是首先配方。

2)HB的调整效果

调整HB后的动态挂片试验结果见表4。

表4 HB配方在模拟水中的动态挂片试验结果

比较编号204、205和202号试片,可知:当钼酸盐含量由0增加到5、10 mg/L 时,则腐蚀速度从 0.2818 mm/a 降低到0.1744、0.0687 mm/a,分别降低了38.11%和75.62%;当不加钼酸盐时(见203号片),即使膦羧酸和锌盐含量分别达到 20 mg/L 和 4 mg/L,但腐蚀速度仍然高达 0.2641 mm/a。这说明钼酸盐在HB中是必不可少的。

比较编号211与257、232与259数据可知:加入 4 mg/L 锌盐,腐蚀速度分别降低了54.55%和97.76%;比较257、202和259号试片,当有 10 mg/L 的钼酸盐和 4 mg/L 的锌盐存在时,如果不用膦羧酸(见257号片),则腐蚀速度为 0.1791 mm/a,若使用 10 mg/L(见202号片)或 20 mg/L(见259号片)的膦羧酸,则腐蚀速度可下降到 0.0687 mm/a 或 0.0022 mm/a,下降幅度分别高达61.64%和96.80%。

另外,从试片腐蚀后的表面状况观察,在HB配方试验中,试片均只发生了均匀腐蚀,而没有点蚀。尤其在总加药量Dn=62.67 mg/L 的条件下(其中:HB为 28.67 mg/L、钼酸盐为 10 mg/L、膦羧酸为 20 mg/L、锌盐为 4 mg/L),试片表面状况最好,表现为试片表面光亮,腐蚀速度仅为 0.0022 mm/a。因此,选用HB作为配方的基础。

3)动态模拟实验

配方中选用了钼酸盐、有机膦羧酸、二元共聚物、无机磷酸盐、BTA作为阻垢分散剂,辅以锌盐作为缓蚀剂的药剂。在室内缓蚀实验基础上,选取02(100×10-6)进行动态模拟实验。

经过系列实验表明,所选取的药剂体系满足某电厂循环水水质要求,所选药剂缓蚀阻垢性能优良。最后,在现场对使用药剂按配方进行了优化,运行一个月后检测,各项水质指标均在控制范围内,循环水监测运行情况良好,试管和挂片的腐蚀速率均处于较低水平。

3 结语

通过对循环水系统药剂配方初选、在模拟水中的动态挂片试验条件下得到了最优配方。该药剂配方中单剂的有效区间广,现场复配药剂的调整灵活性大、适应性强,是一类经济实用型,环保友好型的新型环保配方产品。

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