45万吨合成氨一段转化炉辐射段、过渡段保温衬里更换总结

2022-07-14 03:45孙中华
四川化工 2022年3期
关键词:衬里炉顶外壁

孙中华 陈 波

(四川泸天化股份公司,四川泸州, 646300)

1 概述

一段炉是合成氨装置中的关键设备之一,用以将天然气和蒸汽在催化剂的作用下进行转化反应,以制备合成氨生产中所需的氢气,某公司合成车间新系统合成氨装置一段炉的炉型为顶部烧咀型,外部成方箱形炉体,炉膛内有9排转化管,每排42根,一共378根;炉顶烧咀10排,每排16个,一共160个;烧咀火焰垂直平行转化管,燃烧天然气和普里森系统的非渗透气,产生的热量以辐射热传递给转化管。

一段转化炉辐射段和过渡段保温衬里于2007年大修更换,采用的保温材料为传统叠砌复合衬里和陶瓷纤维毯,由于其使用时间都较长,随着使用时间的增加,一段炉膛辐射段保温耐火衬里损坏也在加剧,虽然每年大修都在不断地修复,但是简单地处理解决不了根本问题,由于炉墙体保温裂缝和部分膨胀缝的损坏,辐射段炉墙温度偏高,特别是上部炉墙板靠近烧咀的燃烧区,炉墙板的温度较高;根据测量数据显示,辐射段炉墙温度一般在70—135℃;尤其是在窥孔周围,局部温度高达160℃;炉墙东面和西面由于长时间高温气流冲蚀,西南面炉墙出现保温泡沫化分层现象,同时外壁炉墙温度也较高,东面炉墙上部粉化严重,炉墙表面出现保温剥蚀;南面炉墙部分出现内部变色的情况;生产运行中转化管和上升管壁上面附着较多的保温纤维,可能影响转化管传热;粉化的保温材料可能随着烟气带入对流段附着于盘管上面,盘管换热能力下降,烟气温度上升,增大了热量损失[1]。

2014年1月大修更换101-B竖琴管时,整体更换一段炉辐射段炉顶保温衬里;生产运行中炉顶保温折叠块出现松动现象,折叠块高低不平,折叠块之间出现一定间隙,偶尔转化管纤维毯出现脱落现象,每年大修中都要对炉顶进行局部修复,但效果不明显,通过数据测量,炉顶温度高达170—210℃,给生产中巡检和调整顶烧带来不便。为保证更换前后进行数据对比,车间在一段炉外壁确定了测量点,并用黑色的油漆喷涂好测量点,在更换前对101-B壁面温度数据进行测量,2020年10月26日101-B炉墙温度测量数据如下:

(1)辐射段炉墙表面平均温度(东、西、北面)如表1。

表1 101-B辐射段炉墙表面温度(东、西、北面)测量记录(磁性温度计)

(2)辐射段炉墙表面平均温度(南面)温度如表2。

表2 101-B辐射段炉墙表面温度(南面)测量记录(磁性温度计)

(3)过渡段表面平均温度(顶部、侧墙)如表3。

表3 101-B过渡段表面温度(顶部、侧墙)测量记录(磁性温度计)

2 衬里更换方案

2020年底大修中更换了一段转化炉辐射段炉顶、炉墙、看火孔,辐射段炉顶:东西向净空16.20m、南北向13.00m,更换厚度为180mm;辐射段炉墙:东西向净空16.20m、南北向13.00m,高约8.80mm,为烟道顶到炉顶部分,更换厚度为250mm;其中炉墙北面有20个看火孔、南面有10个看火孔,采用真空成型高铝陶瓷纤维。过渡段顶为梯形:北面长16.20m、南面长14.60m,南北宽2.75m,更换厚度为200mm;过渡段侧墙:长2.9m、高1.5m,更换厚度为250mm,与对流段炉墙连接。

2.1 一段转化炉辐射段炉顶、炉墙需要更换的耐火纤维衬里材料

2.1.1 炉顶衬里材料

炉顶部位采用叠砌复合衬里,总厚度180mm,衬里从冷面到热面依次为:炉顶钢板焊钉后表面涂刷防露点腐蚀涂料,-20mm;1260级陶瓷纤维毯(25mm压缩),-0.1mm;阻气铝箔,-160mm;28级威盾整体模块,模块配套锚固钉材质为06Cr25Ni20。(注:炉顶尺寸:东西向净空16.20m、南北向13.00m。)

2.1.2 炉墙衬里材料

炉墙部位采用叠砌复合衬里,总厚度250mm,衬里从冷面到热面依次为:炉墙钢板焊钉后表面涂刷防露点腐蚀涂料,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-0.1mm;阻气铝箔,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-200mm;26级威盾整体模块,模块配套锚固钉材质为06Cr25Ni20。(注:四面炉墙尺寸:东西向净空16.20m、南北向13.00m,高约8.80m。)

2.1.3 一段转化炉过渡段炉顶、炉墙需要更换的耐火纤维衬里材料

炉顶、炉墙均采用下列衬里材料:炉顶、炉墙部位采用叠砌复合衬里,总厚度均为200mm,衬里从冷面到热面依次为:炉顶、炉墙钢板焊钉后表面涂刷防露点腐蚀涂料,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-0.1mm;阻气铝箔,-25mm;1260级陶瓷纤维毯(30mm压缩),-150mm;26级威盾整体模块,模块配套锚固钉材质为06Cr25Ni20。(注:过渡段顶,为梯形:北面长16.20m、南面长14.60m,南北宽2.75m。过渡段侧墙:长2.9m,高1.5m,与对流段炉墙连接。)

3 保温衬里更换后运行数据对比

装置开车正常平稳运行一个月后(负荷达到95%以上),车间对辐射段、过渡段炉体外壁温度进行考核,考核条件为:在辐射段、过渡段热面温度:≯1150℃,当地气象温度:18—22℃,风速:0m/s(不超过一级)的设计条件下,达到以下保证值,如表4。

表4 辐射段炉墙、过渡段炉墙表面温度性能考核数据表

3.1 考核情况

装置自2021年2月15日开车后已平稳运行1个月,经生产管理部、设备管理部组织于2021年3月17上午8:30-10:30,气温18-19℃,天气晴、微风,装置系统负荷97%,具备101-B辐射段、过渡段炉墙表面温度测试条件,现场通过磁性温度计及红外温度计测试记录如下:

3.1.1 辐射段炉墙表面平均温度(东、西、北面)

辐射段炉墙表面平均温度(东、西、北面)如表5。

表5 101-B辐射段炉墙表面温度(东、西、北面)测量记录(磁性温度计)

3.1.2 辐射段炉墙表面平均温度(南面)温度

辐射段炉墙表面平均温度(南面)温度如表6。

表6 101-B辐射段炉墙表面温度(南面)测量记录(磁性温度计)

3.1.3 过渡段表面平均温度(顶部、侧墙)

过渡段表面平均温度(顶部、侧墙)如表7。

表7 101-B过渡段表面温度(顶部、侧墙)测量记录(磁性温度计)

3.2 保温衬里更换前后测量温度对比情况

系统大修开车正常1个月,环境温度符合考核要求的18-22℃,负荷达到95%以上,满足考核条件,考核结果为:

(1)东西北炉墙外壁30点平均温度为≤76℃。

(2)南面炉墙外壁5点平均温度为≤84℃。

(3)过渡段顶10点、侧外壁各2点,合计14点平均温度为≤63℃。比较技术附件,均满足要求。

保温衬里更换前后对比数据如表8。

表8 辐射段、过渡段炉墙表面温度更换前后对比数据

3.3 节能分析

对比2020年10月26日测温:

(1)东西北炉墙外壁30点平均温度差为:118-76=42℃。

(2)南面炉墙外壁5点平均温度差为124-84=40℃。

(3)过渡段顶10点、侧外壁各2点,合计14点平均温度差为102-63=39℃。

平均温差为40℃,明显提高了炉墙保温能力。

辐射段、过渡段炉墙节能计算数据如表9。

表9 辐射段、过渡段炉墙节能计算数据

4 结语

装置开车后,转化炉整体运转情况良好,根据前期考核方案,现场通过磁性温度计测试,东西北炉墙外壁30点平均温度为≤76℃;南面炉墙外壁5点平均温度为≤84℃;过渡段顶10点、侧外壁各2点,合计14点平均温度为≤63℃;更换后明显提高了炉墙保温能力[2]。根据2009年12月8日《中国环境报》报道的数据,在节能方面:外壁温度每降低1℃,每年每平方节能折合天然气18立方,折合电110度,折合煤13kg;在减排方面:每节约1度电=每年每平方减排二氧化碳0.997kg,可以在运行中减少运行热量损失,达到节能降碳的目的。

猜你喜欢
衬里炉顶外壁
国内某高炉炉顶系统设计特点
化工非金属衬里管道设计探讨
《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》修订研究
高炉炉顶降温打水系统设计探讨
液体火箭发动机推力室身部外壁快速电铸成型技术
高炉炉顶摇臂式料流调节阀的设计
重油催化裂化装置双动滑阀及防冲刷短节衬里脱落原因分析及改进措施
厚玻璃杯预热更容易炸裂
高炉比肖夫煤气洗涤环缝控制炉顶压力的探究
MTO/FCC反应器高温高压设备隔热衬里对金属壳体温度分布的影响