某15 MW背压式汽机调试期间振动问题分析及处理

2022-11-08 01:58彭珍左兴堂李泉张梦哲
冶金动力 2022年5期
关键词:轴封汽机汽缸

彭珍,左兴堂,李泉,张梦哲

(北京首钢股份有限公司,河北迁安 064404)

引言

某钢厂为提高采暖季供热能力,对两台分轴式CCPP 机组进行供热改造,新建一台背压式汽机,在采暖季替代原有两台凝汽式汽机,采用“二拖一”方式运行,余热锅炉产出蒸汽做功后全部供入低压蒸汽热网,提高供热经济性,解决供热能力瓶颈。

该工程选用LB15-5.5/0.981/525 型高温、次高压、单缸、单轴、背压式汽轮机,汽机外缸内装有持环、汽封体等静子部件,为保证缸体均匀膨胀,外缸与持环间设计有夹层加热系统;发电机为QF-15-2型汽轮发电机。机组在调试不同阶段均出现振动超标问题,调试组准确判断问题不同根源,通过针对性调整优化,实现机组顺利投产。

1 启动过程振动问题分析处理

机组轴系由汽机转子、发电机转子和4 个轴承组成,转子间采用刚性联轴器连接,其中1#轴承为推力/支撑复合轴承,其余为支撑轴承,各轴承在轴径斜45°处配有两个轴振探头,用以监控机组振动。机组轴系结构如图1所示:

图1 机组轴系结构图

1.1 暖机转速与临界区重合问题

汽机厂为机组整体供货商,汽机、发电机转子出厂前均单独进行过高速动平衡,其中汽机转子一阶临界转速2 149 r/min,二阶临界转速>4 000 r/min,发电机转子一阶临界转速1 391 r/min,二阶临界转速>3 900 r/min,运行说明要求中/高速暖机转速分别为1 200 r/min/2 550 r/min。

机组首次启动冲转至1 200 r/min,定速后各瓦振动均普遍快速升高,超出报警值,降速500 r/min暖机振动可逐渐恢复,再次定速1 200 r/min 时各瓦振动仍普遍升高,无法进行中速暖机,机组打闸投入盘车。在启动过程中,主汽参数、润滑油温稳定,缸体温升膨胀正常,结合各瓦振动普遍呈快速升高的现象,考虑暖机转速与机组临界区重合。

每一个转子,连同支持它的轴承组成的系统,都有若干阶横向振动的固有频率,系统的固有频率只与系统本身的质量、刚度和阻尼有关;在一定转速下,某一阶固有频率可以被转子上的不平衡力激起,这个与固有频率一致的转速就成为临界转速[1]。调试组经分析讨论,将中速暖机转速调整为1000 r/min,机组再次启动定速1 000 r/min,各瓦轴振正常平稳,机组进行中速暖机。各转速下轴瓦振动情况如表1所示。

表1 各转速轴瓦振动情况 单位:um

为确定发电机、汽机实际一阶临界转速,调试过程中结合惰走曲线进行复核,发电机侧轴瓦振动峰值在1 204 r/min,汽机侧轴瓦振动峰值在2 264 r/min,较各转子单独测试时的临界转速均发生一定变化。汽机厂虽为整套供货商,但并未进行轴系整体测试,在实际安装过程中,随轴系的质量、刚度等不同,其固有频率较各转子出厂单独测试时发生改变,轴系的临界转速也同步发生变化,机组首次启动过程中,需结合实际情况摸索调整暖机转速以避开临界区。

1.2 暖机疏水不畅问题

机组1 000 r/min 中速暖机过程中,各瓦振动初始稳定,随暖机时间增长,汽机上下缸温差开始增大,调整增大夹层加热蒸汽,无明显改善;同时机组各瓦振动开始逐渐增大,降速至800 r/min 后振动仍持续上升,机组打闸投入盘车。

投入盘车后,对机组结构特性及运行数据进行分析。该型汽机为内外缸设计,为保证缸体均匀膨胀,内外缸间设计有夹层加热系统系统,加热蒸汽为锅炉主汽,通过汽缸下半夹层疏水管道,进入汽缸中部内外缸之间,提高汽缸膨胀速度及均匀性。汽机本体疏水及汽缸夹层加热系统如图2所示。

图2 汽机本体疏水及汽缸夹层加热系统图

启动过程中主汽参数、润滑油温均保持稳定,但上下缸温差随暖机时间增长而异常增大,且增大加热蒸汽调整无效,进一步分析发现下缸温升速度逐渐减缓,甚至出现下降拐点,期间各瓦振动开始逐渐升高,判断为典型缸体积水现象。

进一步分析缸体积水原因,冲转期间为加快汽缸膨胀,夹层加热蒸汽持续投入,因加热蒸汽为锅炉主汽,参数较高,其通过汽缸下半夹层疏水管道进入汽缸时,会在疏水管道处形成“汽塞”,造成汽缸下半夹层疏水失效。在冷态启机过程中,缸体温度低,疏水量大,仅通过汽缸下半汽室无法充分疏水,缸体逐渐积水后,造成下缸温升减缓,缸温差大,机组振动普遍升高等问题。

查明原因后,在启动过程中,采用间断性投入夹层加热蒸汽的方式,平衡汽缸加热与缸体疏水间的矛盾,机组顺利定速3 000 r/min。机组启动过程中上下缸温升曲线如图3所示。

图3 启动过程中上下缸温升曲线

2 试验过程振动问题分析处理

机组定速进行调速系统动态试验,在调门严密性试验后合格重新挂闸冲转,此时各瓦振动快速升高,以汽机侧尤为突出,触发振动大保护跳闸。惰走期间通过前箱视窗,目视可见机头转子转动偏心;投入盘车后,偏心值达190 μm,远超转子正常偏心量(10~15 μm),连续盘车约6 h 后,偏心恢复正常,判断试验过程中转子发生临时热弯曲。

在进行调门阀门严密性过程中,转子为何会发生临时热弯曲是此次振动异常的焦点问题,因汽机侧轴瓦振动远大于发电机侧,调试组把排查重点集中到汽机轴封系统上。

背压式汽机轴封在启动过程中不需外部辅助蒸汽,机组前轴封有三段撤汽,后轴封有两段撤汽,其中,前轴封一段撤汽接入排汽管道,前轴封二段与后轴封一段撤汽排入疏水扩容罐,前轴封三段与后轴封二段撤汽经由轴加风机进入轴封蒸汽加热器。汽机轴封系统如图4所示。

图4 汽机轴封系统图

机组定速试验期间,未与热网合汽,轴加风机运行,排汽止回阀、排汽速关阀关闭,汽机排汽通过排汽电动门直排大气。在进行调速汽门严密性试验时,单独关闭调速汽门后机组惰走,此时汽机进汽被切断,前后轴封失去汽源,前轴封一段撤汽通过排汽电动门与大气接通,前轴封二段与后轴封一段撤汽通过疏水扩容罐排汽管与大气接通;因轴加风机运行,前轴封三段与后轴封二段处持续处于负压状态,冷空气被抽入轴封腔室,造成转子局部冷却。严密性试验持续约12 min,因时间较短仅形成临时热弯曲,通过连续盘车可以恢复正常。

分析判断原因后,机组重新启动,观察前后轴封漏汽较小未启动轴加风机,继续进行调速系统动态试验,主汽门严密性试验合格后重新挂闸冲转,此次机组一次升速成功,未再发生振动超标问题,说明原因判断准确,措施得当。

3 试运期间振动问题分析处理

机组并网试运期间,各瓦振动均比较稳定,但发电机四瓦振动较大,其中4Y 振动80~85 μm,4X振动125~130 μm,超出报警值。借助在线频谱分析设备,对发电机轴瓦振动进行专题分析,以确定振动原因,发电机振动分析图谱如图5所示。

图5 发电机振动分析图谱

分析趋势图,转速>2 000 r/min 后,四瓦振动随转速增加而快速上升,定速3 000 r/min后,振动值大于临界区振动,但基本稳定;分析波德图,过临界后四瓦X/Y 振动相位角发生较大改变,定速3 000 r/min 后,三/四瓦X 向相位差152°;分析四瓦振动频谱图,X/Y 振动均以一倍频分量为主,在通频中占比>95%;分析四瓦轴心轨迹图,呈椭圆形正进动趋势。通过图谱分析,机组四瓦振动大主要原因为发电机转子不平衡[2],采取现场动平衡的方法解决四瓦振动超标。

从现场动平衡实践来看,采用双面平衡法具有较好的效果[3],经一次试重调整,最终在在发电机转子三瓦侧端面240°处加重75 g,在四瓦侧端面30°处加重100 g,并网运行后机组振动恢复正常,达到优良区间,动平衡前后机组振动数据见表2。

表2 动平衡前后机组振动数据 单位:μm∠°

4 结语

汽轮发电机组振动的大小,是评价机组安装运行水平的重要依据,在实际运行中引起振动的原因各不相同,与装备制造、安装配合、运行调整均紧密相关。借助振动频谱在线分析工具,分析解决机组调试各阶段的振动超标问题,为同类问题的处理提供参考及建议。

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