350 MW间冷机组循环水系统除盐水回收利用

2022-11-08 01:58李晓鹏田平桂景海
冶金动力 2022年5期
关键词:塔内补水盐水

李晓鹏,田平,桂景海

(酒钢集团宏晟电热有限责任公司,甘肃嘉峪关,735100)

1 前言

某4×350 MW 间接空冷火电机组,位于西北地区的甘肃省内,属于西北、东北和华北地区的“三北”地区,据可靠统计,“三北”地区的淡水资源在国内占比为16%[1],该厂在设计期间,按照国务院《能源发展“十二五”规划纲要》要求,将“节能降耗”列为设计的主要约束性指标,研究了间接空冷技术对水资源的消耗,据统计,以空冷、间接空冷技术为冷却方式的大型火电机组,一年的水资源消耗仅为直接水塔冷却的机组15%至25%[2],水资源的保护效应十分明显,故该厂采用了间接空冷技术,配置为单机单塔,间接空冷设计见图1[3],布置方式见图2。

图1 间接空冷设计图

图2 布置方式

该厂采用的间接空冷系统属于表面式凝汽器、间接散热系统,配有大量铝管铝翅片、集装管束组成的散热器,主要构筑物仍为钢筋混凝土自然通风冷却塔。该系统的工作原理是:汽轮机的各级排汽进入凝汽器后,在凝汽器内部与循环冷却水进行热交换,循环冷却水带走凝汽器内部的蒸汽热量,使蒸汽凝结,然后循环水经过3 台循环泵进入到间接空冷塔的铝管铝翅片散热器内部的管束内,通过管束的管壁与自然空气进行相反的热交换,整个热交换的过程中,冷却水介质与自然空气不直接接触,在一个密闭循环的系统内,采用冷却水密闭循环的形式进行热传递,大大减少了水资源的自然蒸发,达到节水环保的目的[4]。其工作原理见图3。

图3 工作原理

2 间接空冷系统现状分析与系统梳理

2.1 间接空冷系统现状分析与存在问题

间接空冷系统存在2 个约束性问题:一是因其基本换热元件是铝管铝翅片管束组成的散热器,铝管铝翅的管束规格为φ25×1 mm,材质为Al铝,数量有107.75 万个,见图4,其管束管壁很薄,且Al 铝材质极易受水资源内部杂质的污染、腐蚀,故水资源必须采用除盐水,防止污染结垢,在运行过程中,必须时刻监护pH 值,pH 需控制在9.2~9.6 以内,若pH超标,则会造成管壁腐蚀;二是在冬季低温环境下,若停机检修,系统内必须将除盐水排放干净,以防止管道冻结、冻裂。针对以上问题,每次机组检修均执行系统内水介质排放工作,并且为了控制pH值,在停机期间执行排放-充水-冲洗-再排放工作,经计算,该厂4 台机组间接空冷系统内除盐水排放量为57 288 m³/a。因在基建期间,未设计中水系统,故该厂上述除盐水的排放为直排,造成了水资源浪费,必须对该系统进行研究,对直排的除盐水进行回收再利用。

图4 铝管铝翅片散热器

2.2 间接空冷系统除盐水管路梳理

查阅该厂间接空冷系统图纸以及除盐水制水、供水系统图纸,其水资源系统流程为:水源来水→水处理制水→除盐水补水至间冷塔地埋水箱→间冷塔内水泵打水至系统→循环泵将系统内水资源打循环,且管道布置均为直埋布置,系统图见图5。

图5 除盐水供水

由系统逻辑可看出,除盐水在补水管路中,与汽机厂房公用母管,属于公用系统,该厂4台机组除不可抗力因素下,无4台机组全停条件,不具备改造条件,若重新设计、安装一套回收系统,工程量较大、投资较大,但考虑除盐水的制水成本、该系统除盐水的直接排放量、与目前国家“节能降耗”的政策要求,必须进行研究、改造、实施,如何以最小的代价、结合现场实际管路布置进行改造。

3 间接空冷系统内除盐水回收研究与实施

3.1 系统改造方案制定

结合现场实际条件,决定在除盐水供水母管至汽机厂房支管路后管道上,采用现有技术“不停输、带压、单开、单封”技术应用,即在除盐水系统不停运、管道密闭状态下,以机械切削方式加工出圆形孔并进行封堵,然后在原管道上加装相应规格的阀门,此过程是在完全封闭的管道腔室内作业,可保证内部除盐水不外漏,系统正常运行不受影响,且系统不受损。在上述技术应用后,如图6所示,对系统改造。

(1)在带压开孔封堵技术应用后,在除盐水供水母管上增加隔离门,在隔离门后,增加一路管道至淡水箱,并加装隔离门,管道利用现场现有管架布置,安装完成后加装保温与外护板,防止冬季冻结。

(2)在间接空冷塔内部的补水管道隔离门前,自塔内水泵供水管路之间引一路回水管道,并加装隔离门,该泵在启停机及系统需补水时使用,正常运行期间停运,具备改造条件。管道铺设完成后,同样进行保温与外护板的安装。

(3)4 台塔改造方案一致。此方案仅仅需要采购足够数量的管道与阀门,改造投入极小,且该厂自备检修力量可承担,不改变原有系统,以极小的代价完成了方案实施。

3.2 系统改造后流程及操作说明

如图6 所示,系统改造后,以#1 机组为例,在机组停机期间,利用原有的间接空冷塔内的水泵提供动力,通过4 台阀门的开启、关闭操作,将新增管道疏通,原有管道封闭,将地埋水箱及系统内的除盐水,回收至淡水箱,或者直接送入需要补水的其他3台间接空冷系统内,在除盐水回收过程中,原有除盐水至汽机厂房管道系统不受影响。需要注意的是,此操作不影响汽机厂房内正常补水,但影响其他3台间接空冷系统的补水,故在操作前,需确认其他3台间接空冷系统的水位情况,应水位合适、无需补水,或需要补水时,直接向需要补水的间接空冷系统进行回收补水。

图6 改造系统

(1)除盐水回收至淡水箱流程:在单台机组停机检修,间冷循环水执行排放工作时,通过该厂SIS系统(实时监控系统),调取运行机组的间冷塔水箱水位页面,确认各间冷塔水箱水位在2 300 mm 以上,此时运行机组的间冷塔无需补水。关闭母管增加的隔离门与间冷塔原有的补水门,开启至淡水箱增加隔离门与间冷塔内增加的隔离门,启动间冷塔内的水泵,将系统内除盐水回收至淡水箱重复利用。

(2)各间冷塔内除盐水互补流程:在单台机组停机检修,间冷循环水执行排放工作时,通过该厂SIS 系统(实时监控系统),确认各间冷塔水箱水位在2 300 mm 以下时,此时运行机组的间冷塔需要补水。将母管增加的隔离门、至淡水箱的隔离门、间冷塔原有的补水门全部关闭,开启需要补水的间冷塔内的补水门,启动停运机组的间冷塔内的水泵,将系统内除盐水打至运行机组的间冷塔内,并实时监控,水位最高补至3 200 mm。

上述(1)、(2)两个除盐水回收流程可以互相穿插,例如:执行(2)流程时,间冷塔内水位已补至最高水位,但仍未回收完成,可将剩余的除盐水采用a流程回收,或者采用(1)流程回收时,淡水箱、除盐水箱已满,且主厂房内已无需补水,可将剩余的除盐水采用(2)流程进行回收。若(1)、(2)两个除盐水回收流程全部执行后仍未回收完成,可停止水处理的制水,在淡水箱、除盐水箱有空间时再进行回收。

4 实施效果与结束语

该厂在上述改造方案以极小的投入实施完成后,有效的将57 288 m³/a 的除盐水进行了回收再利用,避免了水资源的浪费,降低了发电成本,将国家节能减排产业政策要求落实到位,对中国内陆区域的“三北”地区水利资源短缺问题有一定的改善作用,对于同区域、同类型电厂有参考作用。

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