垃圾焚烧发电锅炉爆管分析及对策

2022-11-18 01:41周建富贝邦兰光大环保能源苏州有限公司
节能与环保 2022年10期
关键词:过热器水冷壁堆焊

文_周建富 贝邦兰 光大环保能源(苏州)有限公司

近10年来,垃圾焚烧发电如雨后春笋般在国内快速建设投产,但是对垃圾焚烧发电锅炉运行与维护方面缺乏系统的经验借鉴,各公司都是在传统燃煤发电锅炉行业经验上的沿用。基于此,对实际运行中垃圾焚烧发电锅炉爆管原因进行分析并制定对策,减少因爆管造成非计划停炉、延长锅炉运行周期显得更有意义。

1 锅炉爆管情况

1.1 锅炉爆管频次

垃圾焚烧发电的余热锅炉与燃煤电厂的锅炉原理相同,但是由于运行工况的不同,烟气成分不同,造成的爆管导致的非计划停炉的频次却完全不具备可比性。以某垃圾焚烧发电项目为例,分别抽取不同年代投产的350t/d、500t/d的3台炉子为研究对象,统计自2017~2020年间非计划停炉的发生频次,统计水冷壁、蒸发器、过热器、省煤器爆管频次,见表1所示。

表1 3台不同规模锅炉爆管发生的频次统计

通过表1可以看出,垃圾焚烧发电锅炉各个换热面在连续四年内都出现了爆管现象,甚至个别锅炉泄漏频次达到了6次之多,而传统行业的燃煤电厂,每台锅炉出现爆管的频率每年最多1~2次,因此需分析锅炉爆管的原因,并采取相应对策,减少爆管引发的非计划停运。

1.2 锅炉爆管影响

表1统计了4年内随机抽选的三台炉的停炉次数,通过统计,每台炉全年因设备故障非计划停运约7~9次,但是受热面爆管次数就达到了3~5次,占了总故障率的近50%。爆管一次,抢修最快需要48~72h,以500t/d锅炉计算,1d的直接经济损失约20万元。

2 锅炉爆管原因分析

2.1 化学腐蚀

化学腐蚀指锅炉管壁与内外部介质发生的物理-化学反应造成管壁金属成分发生变化从而表现出麻点、变色、减薄等现象。内部腐蚀即水汽侧腐蚀,主要从内部溶解氧腐蚀、碱腐蚀和结垢电化学腐蚀进行反应。通过调研该项目的水质指标,水质指标未曾出现一段时间的溶氧超标,符合国家规范和电厂行业要求。通过锅炉内检,检查锅筒内未发现盐类结晶等现象,锅筒内壁金属色分布均匀,表面光滑。通过爆管的管壁断面检查,内壁光滑均匀,无结晶结垢,主要表现在外壁减薄、外壁呈现层状脱落。由此可以判断,锅炉的腐蚀主要还是发生在外部腐蚀。

2.2 管材组分不当

锅炉主流为中温中压参数,主蒸汽压力3.8~4.2MPa,过热器温度在400~420℃之间,配套的汽包压力在4.6MPa左右,对应的饱和蒸汽温度约260℃,对应的该参数的水冷壁和省煤器选用的材质为20G钢,过热器选用15CrMoG合金钢。随着垃圾焚烧锅炉的容量增大,为了追求更高的经济性,目前出现了中温高压和中温超高压参数的锅炉,主蒸汽压力13MPa,过热器温度420~435℃之间,配套汽包压力14.2MPa,对应的饱和蒸汽温度338℃。对应该参数的水冷壁和省煤器选用的材质为20G钢,过热器选用了12Cr1MoVG合金钢。上述三种钢材的成分通过查GB/5310-2017得知,C元素和Si元素含量基本相同,区别主要体现在Mn、Cr、Mo和V的含量上。

锰元素Mn,增加钢的强度和硬度,具有良好的强度和硬度,主要性能体现在耐磨性。铬元素Cr,主要性能体现在抗腐蚀性。钼元素Mo,在高温时能保持抗蠕变性能,主要体现在抗高温性能上。矾元素V,是良好的脱氧剂,体现在抗高温抗腐蚀性能。可以看出,锅炉管排的寿命与材质中所含的元素有重大关系。另外,在上述元素相同的条件下,杂质元素越多,钢材的性能也越弱,因此通过对金属材质进行监督检验,选择各牌号内各成分含量相对较高的更能提高寿命。

2.3 运行工况不良

三种不同的牌号的钢材物理性质:①20G钢用于工质温度在450℃以下的换热面管子,如水冷壁或省煤器。②15CrMoG是GB5310-95钢号,在500~550℃具有较高的耐热性。当温度超过550℃时,其耐热性显著降低,在450℃时抗松驰性能好。③12Cr1MoVG较15CrMoG加入了V元素,抗热性能较之增强,主要用于金属主要用于壁温不超过580℃的锅炉过热器、再热器等高温高压部位,经过查询HGJ15-89曾发布的钢材允许使用温度对照如表2所示。

表2 钢材使用温度范围

以锅炉参数为例,蒸汽侧中温中压锅炉水冷壁内温度260℃,过热器温度内410℃,中温超高压锅炉水冷壁温度内340℃,过热器温度内430℃;烟气侧水冷壁一烟道1000℃,过热器入口烟温650℃,各牌号管壁厚度均为5mm,计算此温度场下,锅炉的三种牌号的管材发生组织破坏爆管时的管壁厚度。利用传热学知识,通过管壁的导热接近线性,我们计算当管壁温度达到所能承受的极限温度时所在位置,利用公式(极限温度-内壁温度)×总厚度/(外壁温度-内壁温度)=极限厚度,计算极限点所在管壁厚度如表3所示。

表3 不同牌号钢材所在温度场极限温度下的壁厚

通过表3可以看出,水冷壁管发生爆管时,爆管位置测量壁厚应该接近1.5mm,中压锅炉过热器爆管时,爆管位置壁厚接近3.1mm,超高压锅炉爆管时,过热器壁厚接近3.4mm。经过实际检验,每次爆管时,都会对附近的管壁进行壁厚测量,2021年4月8日,2#炉水冷壁爆管停炉,经测量爆管位置壁厚1.21mm, 同时测量与之附近相邻的管壁2.11mm、2.65mm、2.24mm,管壁切口端面如图1左图所示。2021年5月7日,4#炉过热器15CrMoG爆管,测量爆管位置厚度2.92mm,同时测量与之相邻的管壁厚度分别为3.0mm、3.4mm、3.5mm,管壁测量壁厚实测值如图1右图所示。

图1 水冷壁减薄切面图及过热器测厚图

通过理论计算,水冷壁与过热器发生爆管时的临界值与实际经验相匹配,从实践上验证了基本规律,基于此的分析结果可以为后续解决方案提供依据。

2.4 烟气机械磨损

经过统计,实际发生爆管的概率,爆管发生的主要部位也是有规律可循的。水冷壁发生概率的部位大多是一烟道顶棚转角附近,一二烟道中间墙转角附近,过热器高温段入口附近。经过分析,判断原因:①一烟道水冷壁顶棚处温度最高,达到1000℃,且无浇注料防护,烟气在此进行转弯,烟气中的大量粉尘对管壁进行摩擦冲刷,造成管壁机械磨损;②烟气进入二烟道,在一二烟道中隔墙处转弯向下流向,转弯过程中会在此形成内部斡旋,涡流携带着烟气对二烟道中隔墙进行再次发生机械磨损;③烟气进入三烟道后,与过热器形成对流换热,烟气直接冲刷过热器表面,且此处温度最高,高温失效机理夹杂着机械磨损,加速着过热器管排的磨损。针对这三个部位要采取相应的手段来减少磨损。

3 减少锅炉爆管采取对策

3.1 针对化学腐蚀的对策

做好垃圾仓的渗滤液倒排工作,保证垃圾内含PH值的水分含量尽量低位,减少燃烧时严重的酸性水分含量。同时垃圾仓的液位控制在低位,可以保证垃圾的发酵效果,使得垃圾焚烧反应更充分,降低各种气体含量。保证SNCR系统的稳定高效运行,定期对系统进行检查,保证喷枪的良好雾化提高反应效率。加强日常吹灰,减少受热面积灰,减少飞灰中的硫化物酸性腐蚀和氯化物高温酸性腐蚀。针对不同垃圾,及时调整焚烧状态,选择适当的空气系数,控制含氧量,避免过度氧化反应。与政府相关部门结合,高标准执行源头垃圾分类,做好含氟含氯等塑料、橡胶等物品的可回收率,减少炉膛内酸性腐蚀。

3.2 针对元素组分不当的对策

对于换热面等管材,做好金属监督工作,及时掌握金属的材质变化趋势, 便于合理提前安排大修、定修计划,或者有针对性的提前进行局部更换工作。在大修更换管排时,明确提出材质要求及成分要求,调研不同钢材生产商的管材,进行材质检验分析,对Mn、Cr、Mo三个元素含量相对较高的钢材供应商优先首选,或者在采购要求中明确管材成分要求。调研不同品牌的生成工艺,优先考虑国内大型钢铁企业的产品、如宝钢、鞍钢、凌钢等央企国企品牌。

3.3 针对运行工况不良的对策

在保证燃烧的前提下,控制燃烧工况,在达到环保要求的炉膛850℃燃烧工况的前提下,尽量降低炉膛出口温度,降低管壁内外温差。利用停炉检修积灰,对炉膛内的结焦进行清理,争取提高焚烧炉出口、余热锅炉进口处的吸热能力,使得温度场前移,降低无浇注料防护部位的管壁温度,使得管壁热传导的温降梯度降低。对锅炉进行必要的技术改造。生活垃圾的热值随城市化进程发展也在逐渐升高,已经超过了设计值,因此造成各换热面的入口温度超过设计值。以过热器12Cr1MoVG材质为例,抗氧化的温度上限是650℃,如果烟气温度超过此值,通过增加蒸发器的技改,提高前段吸热量,保证过热器入口温度在设计值内,延长使用寿命。该垃圾发电项目在后来的扩建项目中已经采取了此方案,将过热器入口烟温由700℃降低至620℃,经过半年的检验,发现明显有腐蚀减缓效果。

鉴于上述经验,对于高参数锅炉,从设计之初应尽量按高温过热器进口烟温600℃设计,实际运行中高过入口烟温尽可能通过燃烧调整控制在600℃以下,以削弱高温腐蚀。高过材料可选用SA213TP347H。该材料是一种特种不锈钢材料,在耐腐蚀耐高温方面性能良好。该垃圾发电项目在后来扩建项目中,高温过热器采用了12Cr1MoVG+SA213TP347H的组合方式,一半用前者,一半用后者,但是在运行中发现了弊端,两种材质的焊接口处容易泄露,但相比之下,SA213TP347H磨损腐蚀程度更小,后续制定方案,在下个大修周期时,将材质统一为SA213TP347H。

3.4 针对烟气的机械磨损的对策

对水冷壁处转角防磨,目前可采取措施是增加一层厚度50mm的浇注料防磨层,防止机械磨损。对过热器等迎风面增加防磨瓦盖板,防磨瓦采用不锈钢材质,以消耗防磨瓦的方式延缓过热器的机械磨损。目前大多数垃圾焚烧发电锅炉都采用的此种防范。

对水冷壁等温度场高且机械磨损大的工况,采用堆焊工艺,在管材表面对焊一层金属保护层,厚度2mm,增加管排外壁厚度。目前好多厂家还是采用一种国际牌号为SNi6625的镍基焊丝。Ni元素具有耐磨擦、耐腐蚀、耐高温的特性。过热器表面也可以采用堆焊方式进行处理。以6#炉为例,2017年1月份更换水冷壁管排采用了堆焊工艺,运行3年后2020年1月对堆焊区域的管排进行检查,发现堆焊层材料仍存在,未伤及到管排基材,耐磨效果良好。对炉膛高于900℃烟温区也可采用堆焊措施。该垃圾发电项目在后来的扩建中,采用了这一理念,在一烟道顶棚、二烟道顶棚及水冷壁、三烟道顶棚及水冷壁都进行了镍基材料堆焊,堆焊厚度2mm,其中一烟道顶棚运行温度在900℃~950℃之间,二烟道运行出口温度在700~750℃之间,经过近2年的运行摸索,2021年6月停炉机会进行检查发现,堆焊的基层损耗在0.2mm左右,损耗10%~20%之间,抗磨损效果良好。

3.5 小结

通过对锅炉爆管的不同因素进行分析,定期对锅炉管材进行金属监督和金相分析,查找各个换热面的磨损规律,为后续减少爆管情况,提供技术支持。

4 结语

通过研究锅炉爆管发生的机理,从几个方面进行了专项分析,并以实践检验理论分析结果,对指导锅炉大修技改工作提供了方向,也为正在研究垃圾焚烧锅炉新生企业提供技借鉴意义。

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