电站锅炉燃烧器配风控制逻辑策略分析

2023-01-02 07:05严晖刘姝含
中国设备工程 2022年4期
关键词:含氧量风门氧量

严晖,刘姝含

(1.国电电力邯郸热电厂,河北 邯郸 056004;2.华北电力大学控制与计算机工程学院,北京 102206)

在火力发电站中,加强锅炉燃烧器的配风控制非常重要,只有确保锅炉配风的合理性,才能改善锅炉的燃烧状态,提高燃料的利用率,降低污染的同时,增强火力发电生产水平。

1 电站锅炉燃烧器配风控制逻辑研究的必要性

在我国工业发展进程中,电力行业是非常重要的工作组成部分。近年来,随着我国节能减排力度的不断增加,很多小型火电机组被陆续关停,以风力、核能、水力等为主的可再生清洁能源发电得以迅猛发展。但受客观的技术水平、自然地域条件限制等因素的影响,上述清洁能源发电无法得到大范围的应用推广普及,在未来一段时间内,以煤炭火力为主的发电方式依然是我国主要的发电方式。

在火力发电的过程中,锅炉是一种不可或缺的设备。锅炉本身能够存储巨大的热量,在内部的换热器中,蒸汽处于一种高温高压状态,一旦锅炉运行发生故障问题,很容易引发严重的安全事故。与此同时,锅炉本身容量较大,实际运行需要消耗大量的燃料,因此要保证其始终处于良好状态,才能提高燃料的利用率与发电效率。而锅炉主要以煤炭作为燃料,本身会排出很多氮氧化物污染物,不仅污染环境,还会加重温室效应。

通过保证锅炉配风的合理性,能够有效改善锅炉的燃烧状态,且起到的作用能够有效避免上述问题的出现。比如,通过锅炉合理配风,能够让煤炭燃烧更加充分稳定,减少烟热损失与飞含量,提高锅炉燃烧效率。不仅如此,还能够降低氮氧化物的排放,减轻环境污染。最后,通过加强锅炉燃烧器的配风控制,合理调整一、二次风能,还有利于准确调整锅炉内同层火焰的中心位置,避免水冷壁局部过热,发生结焦现象。同时,还能够降低锅炉炉膛出口位置处的烟温偏差,避免发生管道爆漏等安全问题。

当下,我国火力发电站在锅炉燃烧控制水平方面依然有着较大的提升空间,特别是在配风控制方面,在实际控制时,操作人员一般只会结合相应运行仪表,采用手动调节方式进行配风控制,很容易受操作失误的影响,或者存在控制操作滞后的问题,无法跟上锅炉最新燃烧动态,严重影响了配风控制效果,不利于锅炉燃烧效率提升。基于此,有必要加强对锅炉燃烧器配风控制逻辑的研究,改善锅炉燃烧配风控制方式,提高控制效果,有效解决上述问题。

2 电站锅炉燃烧器配风控制策略

2.1 助燃风风门开度调整对炉膛出口氧量的影响

锅炉二次风量主要由三部分组成,一是助燃风,占比为60%;二是SOFA风(电站锅炉燃烧末端补入的助燃风),占比30%。三是周界风,占比10%,主要由一次风门状态来决定。因此可以先计算助燃风门开度变化,对锅炉炉膛出口氧会带来哪些影响。本文以锅炉低负荷180MW工况为例,表示的是该工况下不同风门开度情况下的氧气摩尔浓度。其中在风门开度为-5%情况下,锅炉炉膛出口含氧量为2.59%;风门开度为标准开度的情况下,锅炉炉膛出口含氧量为4.89%,风门开度为+5%工况下,锅炉炉膛出口含氧量为6.92%。在180MW低负荷工况下,助燃区的含量量分配非常充足,因此,助燃风门开度的变化,对炉膛上方含氧量变化有着非常大的影响。助燃风调节控制范围在±5%以内,能够满足±2出口氧调节的需求。在实际进行配风控制逻辑设计时,关于风门开度的控制,可将出口氧量合理范围设置为±0.5%。而在180MW负荷工况下,炉膛出口氧标准含量值为5%,因此炉膛出口氧含量合理范围是4.5%~5.5%。

2.2 高负荷工况下二次风门开度调整对炉膛出口氧量的影响

在锅炉高负荷的情况下,并且炉膛出口氧量较小,可以通过调整SOFA风与助燃风风门开度,同提高炉膛上方氧含量。在具体进行负荷二次风量调节时,应先调整SOFA风风门,不断增大其房门开度值,如果其风门开度值达到100%时,依然无法满足锅炉炉膛上方含氧量的需要,则可以继续调整助燃风风门开度。例如,在330MW负荷工况下,如果发现锅炉炉膛的出口氧量较低,可以选择提高SOFA风门开度。在正常情况下,处于330MW负荷的锅炉,下SOFA风门开度的初始值为87%,因此在达到最大值100%时,仅有13%的开度调节量。然后,通过结合这一数值进行计算。在标准开度下,锅炉炉膛膛出口氧量为3.3%;在SOFA风门开度-13%下,锅炉炉膛膛出口氧量为1.72%。在现有SOFA风门开度-13%基础上,再降低助燃风风门开度5%,此时,锅炉炉膛膛出口氧量为1.14%。而在实际配风控制过程中,通过将SOFA风与助燃风进行配合调节,能够使锅炉炉膛的氧量变化量在2%以上。

2.3 控制逻辑设计与GUI构建

按照前文叙述,开展配风控制逻辑程序编写,实现锅炉配风的自动控制。在电站锅炉实际运行的过程中,针对负荷小范围变化,可不进行考虑。因此,针对部分低负荷工况,也没有进行相应的计算,可以采用线性插值方式,代替计算获得。而在实际进行配风控制时,需要考虑控制精度问题,因此,在实际进行程序编写时,针对风门开度的数值,可进行四舍五入取整处理。在呈现编写内容方面,以锅炉负荷与炉膛出口氧量作为输入量,而可变输出量为助燃风与SOFA风风门开度。

(1)程序在运行时,会不断地读取锅炉负荷,其中初次读取负荷用Q1表示,后续读取的负荷用Qn表示。如果初次读取负荷与后续读取负荷差值在10MW以内,则表明这种负荷变化属于小负荷变化,程序自动忽略,不作配风控制调整;反之,程序会从读取负荷变化开始大于10MW的位置开始,重新运行,并定义为Q1,然后对负荷进行取整计算。

(2)以负荷变化为依据,对一次风、二次风、周界风等参数进行调整,同时,将助燃风与SOFA风调整至标准开度。

(3)等待一段时间后,炉内燃烧状态逐渐趋于稳定,此时,读取炉膛出口处传感器氧气浓度具体数值。如果该数值在合理范围内,则保持现有风门开度不变。一直到后续随着锅炉燃烧,氧气浓度发生变化。

(4)如果氧含量不合理,程序会自动调整二次风门开度。在具体调整的过程中,如果是氧含量偏高,可减小助燃风门开度;反之,又分为两种情况:①含氧量偏低,且负荷在280MW以内,可通过增大助燃风门开度进行调整;②含氧量偏低,且负荷属于高负荷,则先选择增加SOFA风门开度,在该风门开度增加至100%后,如果含氧量依然无法满足需求,则再进行燃风门开度增加调整。

(5)如果在经过上述调整后,依然无法满足要求,则需要结合实际,实施多次调整。每进行一次调整,都要以上次调整对出口氧量影响为依据,直至将含氧量调整至合理范围。

(6)当存在以下几种情况时,则需要操作人员进行手动辅助调整。①助燃风门调整量在10%以上;②SOFA风风门调整量在30%以上;③炉膛出口氧量与该负荷氧量标准值差值超出了2%;④在程序控制下,完成率自动化调整后,锅炉炉膛出口氧量出现了反向变化现象。

基于上述程序设计,完成GUI可视化窗口构建。界面包含两项输入内容,一是锅炉负荷变化量,二是炉膛出口氧含量。包括两项基本参数,一是一次风开口参数,二是炉膛进煤量。除此之外,还包括两项风门开度信息,一是SOFA风风门开度参数,二是助燃风风门开度参数。在该程序界面中,还设置了多个按键,用于替代在锅炉实际燃烧时,从初次燃烧一直到趋于燃烧稳定的过程。在具体程序运行运用时,先输入锅炉负荷,然后,点击“初始状态”,程序会自动显示锅炉运行的基本参数与初始门开度。随后,输入氧含量,点击“风门调整”按键,程序会自动计算分析,如果发现输入氧量合理,则不会对风门开度进行调整,否则,会自动结合不同情况,作出相应自动化调整,确保锅炉配风控制始终处于科学合理的范围内。

3 结语

综上所述,在火力发电站中,锅炉燃烧效率的高低对整体发电效率的高低有着直接的影响。基于此,为有效提高锅炉的燃烧效率,需要加强对锅炉燃烧器配风控制逻辑研究,提高其自动化控制性能,从而让锅炉内的燃料充分燃烧,提高燃烧效率,降低污染,有效提升火力发电生产质量水平。

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