炼厂凝结水余热回收利用案例

2023-01-19 02:19马社忠史乃博
化工管理 2023年1期
关键词:沸器投用凝结水

马社忠,史乃博

(1.濮阳石油化工职业技术学院,河南 濮阳 457000;2.河南丰利石化有限公司,河南 濮阳 457000)

0 引言

在石化行业中,蒸汽作为一种常用的热能载体,应用十分广泛。蒸汽在传热过程中释放显热和汽化潜热,产生大量的饱和凝结水。该凝结水所具有的热量可占到蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高,凝结水所含有的热量就越多[1-2],因此凝结水余热回收利用具有很高的经济价值和节能潜力。目前炼厂内比较常用的回收方案有:凝结水密闭回收梯级闪蒸汽再利用、凝结水伴热采暖等[3]。河南丰利石化有限公司(以下简称“丰利石化”)是一家典型的炼油企业,其凝结水量较大,约65 t/h左右,凝结水温度165 ℃,压力0.65 MPa左右,具有较高的热能有待回收。本文重点介绍丰利石化在凝结水余热回收再利用方面的典型案例,分析投用后的节能效果。

1 凝结水系统优化前状况

河南丰利石化建有100 万t/a丙烯原料生产装置(以下简称“202单元”)、40 t/a轻芳烃选择性加氢装置 (以下简称“210单元”)、10 万 t/a丙烯提纯装置(以下简称“219 单元”)、4 万 t/a MTBE 装置 (以下简称“222单元”)等。全厂凝结水量65 t/h左右,且温度、压力较高,能源浪费严重。

1.1 202单元凝结水存在的问题

202单元凝结水主要来源于蒸汽加热设备,其蒸汽换热设备主要有稳定塔底重沸器202-E-320A、解析塔底重沸器202-E-306。两台重沸器均采用1.0 MPa蒸汽作为热源,其中稳定塔底重沸器所排凝结水8.6 t/h,温度198 ℃,压力0.75 MPa,解析塔底重沸器凝结水3 t/h,温度 115 ℃,压力 0.52 MPa。

由此可见,202单元稳定塔底凝结水温度较高,压力较大,状态基本为饱和蒸汽,可利用价值较高。实际运行中该凝结水直接并入厂区凝结水管网,导致凝结水管网带汽,水击严重。进入凝结水站后,压力降低,导致凝结水罐闪蒸出大量蒸汽,能源浪费严重。

1.2 210单元凝结水存在的问题

210单元换热设备使用蒸汽由3.5 MPa中压蒸汽经减温减压后变为1.25 MPa、210 ℃的蒸汽。该单元换热设备用汽优化前数据,如表1所示。

由表1可知,210单元凝结水量大,且温度、压力较高,基本上为饱和蒸汽,同样具有很高的回收利用价值。在实际运行中,该单元凝结水直接送至全厂凝结水管网,是导致全厂凝结水温度较高的主要原因,能源浪费严重。

表1 210单元蒸汽换热设备数据一览表

1.3 219、222单元用汽情况

219单元与222单元使用低压蒸汽作为热源,供装置内重沸器使用。其重沸器运行温度较低,设计负荷较小,使用蒸汽量相对较少,具有很大的优化潜力。该单元换热设备用汽优化前数据,如表2所示。

表2 219、222单元换热设备数据一览表

2 凝结水余热回收利用方案

为了尽可能回收凝结水余热,减少水击现象,提高能源利用效率,制定方案时遵循“温位递减,分级利用”的原则,制定并实施了以下方案。

2.1 202单元蒸汽分级利用

根据202单元解析塔底重沸器、稳定塔底重沸器的运行参数要求,结合蒸汽的实际使用情况,采用蒸汽分级利用的方案,将稳定塔底重沸器的高温凝结水作为热源,送入解析塔底使用,减少解析塔底蒸汽的消耗,同时回收凝结水余热。改造后流程如图1所示。

图1 202单元蒸汽分级利用流程图

技改后稳定塔底重沸器的凝结水通过新增DN100的管线,引至解析塔底重沸器,作为热源并入低压蒸汽管线。实际操作过程解析塔底重沸器优先使用凝结水,热量缺口可通过原蒸汽管线补入低压蒸汽,补入量通过蒸汽调节阀控制。

实际运行效果:稳定塔底重沸器凝结水全部送入解析塔底重沸器后,解析塔底重沸器蒸汽几乎停用,节约低压蒸汽3 t/h。凝结水通过再次利用后,温度由198 ℃降至140 ℃,压力由0.75 MPa降至0.35 MPa。稳定塔底重沸器凝结水余热回收效果显著。

2.2 210单元蒸汽分级利用

根据210单元凝结水排放指标,其凝结水状态基本为饱和蒸汽,富含大量余热,进入凝结水系统后,造成整个凝结水管网温度、压力均较高,能源浪费严重。结合219、222单元蒸汽使用情况、操作温度等指标,可将210单元凝结水引入219、222单元,作为塔底重沸器热源。经测算,若改为210单元凝结水,三台重沸器需约17.5 t/h。抽提系统停运的情况下,缺口3.5~6.5 t/h,可从重沸器入口补充低压蒸汽,满足热量需求。若抽提系统投用后(凝结水20 t/h),足够219、222单元重沸器使用。改造后流程如图2所示。

图2 210单元蒸汽分级利用流程图

210单元凝结水进入本装置凝结水罐前,通过新增DN 100的管线,送入219、222单元,作为219-E-102、222-E-104、222-E-109的热源。投用时,可先投用210-E-102,待其运行平稳后,投用222-E-109,最后投用222-E-104,抽提停用期间,尽可能让222-E-104补充蒸汽(因其物料加入温度加高,热量需求较大)。

投用效果:该方案投用时,抽提系统处于停运状态,为保证该方案平稳运行,E-104未投用该凝结水。经测算脱丙烷塔重沸器E-102节约蒸汽1.6 t/h左右,甲醇回收塔重沸器E-109节约蒸汽0.9 t/h左右。

2.3 凝结水站优化改造

经过上述方案实施后,凝结水站接收各装置凝结水的温度为145 ℃,总量约60 t/h,其低温热量仍有利用空间。结合除盐水站流程,进行了以下优化改造,回收低温热量。

(1)优化动力除氧水流程,增加除盐水/凝结水换热器,使各装置凝结水进入凝结水罐之前,与除盐水换热,提高除氧器的上水温度,进而减少除氧器的蒸汽消耗。

(2)利用除盐水站现有流程,增加原水/凝结水换热器,利用凝结水余热加热原水,原水加热至40 ℃左右后,进入除盐水系统,有利于除盐水离子交换设施的运行[4]。

3 经济效益测算

按照1.0 MPa蒸汽150 元/t测算,上述方案投用后可节约蒸汽1.65万吨/年,每年降低成本支出247.5万元,经济效益良好。

4 结语

通过本方案的实施,不仅解决了凝结水管网温度高、水击的问题,同时对凝结水的余热进行回收利用,实现了能源的高效利用,降低了生产成本,取得了较好的经济效益,为蒸汽的分级利用,热力管网的优化提供了新思路。

猜你喜欢
沸器投用凝结水
无锡周庄镇首批31个智慧自救互救急救站投用
浙江首个“云收费站”投用
基于Aspen EDR立式热虹吸再沸器循环稳定性的分析
渝黔复线高速公路连接道项目2024年建成投用
再沸器与塔器特殊工况的应力分析
凝结水精处理系统的减排降耗技术分析
精馏再沸器运行总结
核燃料后处理厂蒸汽凝结水节能利用
仪表风控制重沸器温度的改造
北京怀柔科学城创新小镇投用