LNG加气站工艺管沟积水解决方案

2023-01-31 13:04杨卫涛白佳飞
煤气与热力 2022年12期
关键词:进水管真空管管沟

杨卫涛,白佳飞

(陕西燃气集团交通能源发展有限公司,陕西 西安 710016)

1 概述

近年来,全国各地LNG加气站呈现高速发展趋势,截至2020年逾4 800座,有力地保障了LNG车辆的燃料加注。由于早期建设和设计经验不足,在LNG管道管沟排水设计方面出现较多技术细节问题。特别是在我国南方地区和北方雨水较多区域,LNG加气站因雨水、积雪、地表及地下渗水造成工艺管沟和防护堤内积水难以排出,产生管沟内结霜结冰现象,给LNG加气站安全运行带来风险[1-2]。防护堤为露天敞开设计,雨雪天气易造成防护堤内积水,并且防护堤内为易燃易爆低温场所,液化天然气温度为-162 ℃,遇到常温水产生天然气蒸气云,造成运行安全风险,因此需及时排出防护堤内积水。此外,应关注LNG管道保冷的有效性[3]。

2 LNG管道保冷方式及管沟积水形式

目前大部分LNG管道采用的保冷材料一旦浸水就会失效,所以防止LNG管道管沟积水尤为重要。管沟进水后难以排出,积水将造成LNG管道保冷材料损坏,工艺管道保冷失效见图1。

图1 工艺管道保冷失效

LNG加气站加气区的工艺管道采用管沟敷设,且均进行保冷处理。管沟为钢筋混凝土结构,在管沟内壁做防水处理[4],预防管沟积水,但由于部分地区地下水位高、管沟盖板密封质量及管沟内壁防水效果差等原因,管沟积水现象普遍存在。

2.1 工艺管道保冷方式

① 采用LNG真空管道

LNG真空管道保冷效果好,但存在以下缺点。

a.LNG真空管道使用2 a后,一般出现真空度下降,保冷失效,真空管道外壁出现大量凝结水,BOG量明显上升。需定期对真空管道现场抽真空,维护难度和费用较高[5]。

b.LNG真空管道内设有波纹管补偿段,当LNG加气站非连续加气时,将出现升温和预冷交替的工况,易造成波纹管补偿段疲劳开裂,使LNG从抽空阀处喷出,存在较大安全隐患。如果更换损坏的真空管道,需要重新定制,更换时必须从始端拆到损坏的管段,然后再按反向顺序进行安装,费时费力。出现此类故障后,LNG加气站必须停运,造成较大经济损失[6]。

c.供货期长。LNG真空管道需要定制,且在生产车间内抽真空,制造时间较长,供货期长,一般30 d以上,影响LNG加气站运营。

d.维修工作量大。真空管道有2种连接方式,法兰连接和焊接连接。法兰连接时间长易漏气,焊接连接当真空管道需更换时,必须对所有管道置换后再进行动火更换,维修工作量较大。

② 采用304不锈钢管道外包保冷材料

采用304不锈钢管道外包高性能保冷材料的方式,虽保冷效果不如真空管道,但规避了LNG真空管道的缺点,能够满足加气站生产运行需要,优点是施工简单快速、成本低、维护简单、使用安全,缺点是对保冷材料要求较高。

经对2种保冷方式对比,采用304不锈钢管道外包保冷材料方式更适合地下LNG工艺管道。因此,如何解决工艺管道管沟积水是影响LNG加气站管道安全运行的关键[7]。

2.2 管沟积水形式

① 地表渗水

LNG管道管沟地表渗水多出现在南方地区,此地区气候湿润、多雨,地表水多从混凝土伸缩缝、管沟通风孔进入管沟。

② 地下渗水

地下渗水多出现在地下水位较高位置,针对此种情况,目前的防水材料不能达到相关要求,地下水渗入管沟,形成积水。

③ 水蒸气冷凝

LNG加气站加气作业时,LNG温度约为-150 ℃,工艺管道外表面温度很低,空气中的水蒸气凝结,形成的水滴积存于管沟内部。长此以往,将在管沟内积水。

3 管沟积水解决方案研究

3.1 研究目标

研究目标:实现管沟和防护堤内积水远程自动化排水[8],避免管沟内管道保冷失效、结冰,提高LNG加气站安全运行可靠性,避免修复管道保冷结构发生改造费用,促进LNG加气站经济效益的提升。

3.2 利用TRIZ理论的因果链分析[9]

确定研究的关键点为改进防爆泵功能[10]、实现自动化控制、改变积液池结构、提升安全可靠性。利用TRIZ理论(发明问题解决理论)的因果链分析,设计一种LNG加气站积液池装置。

3.3 利用TRIZ理论确定研发方案

利用TRIZ理论中的技术矛盾、物理矛盾、物-场模型3种方法进行研究论证[9],设计一种LNG加气站积液池装置[11](简称积液池装置),见图2。积液池装置主要由防护堤积液池、管沟积液池、管道泵、潜液泵、智能控制柜、管道及其他附属设施组成。LNG加气站积液池装置运行过程如下。

① 管沟积液池积水排出过程

当管沟积液池1内积水达到一定水位时,管沟积液池1内的液位传感器3感知,通过智能控制柜控制双输出轴防爆电机4启动,并切换为管道泵模式,第1离合器5分离,第2离合器7吸合,带动管道泵8开始工作。管沟积液池1内的积水依次经管道泵进水管10、管道泵8、管道泵排水管11、总排水管9排出,直至管沟积液池1内水位降低至低水位后,自动停止。

② 防护堤积液池积水排出过程

当防护堤积液池2内积水达到一定水位时,防护堤积液池2内的液位传感器3感知,通过智能控制柜控制双输出轴防爆电机4启动并切换为潜液泵模式,第2离合器7分离,第1离合器5吸合,带动潜液泵6开始工作。防护堤积液池2内的积水依次经潜液泵6、潜液泵排水管12、总排水管9排出,直至防护堤积液池2内水位降低至低水位后,自动停止。

③ 管沟积液池与防护堤积液池积水排出过程

当管沟积液池1、防护堤积液池2内积水同时达到一定水位时,管沟积液池1内的液位传感器3和防护堤积液池2内的液位传感器3同时感知,通过智能控制柜控制双输出轴防爆电机4启动并切换为双泵模式,第1离合器5和第2离合器7均吸合,带动管道泵8和潜液泵6同时工作,直至将管沟积液池1、防护堤积液池2内水位降低至低水位后,自动停止。

④ 双输出轴防爆电机工作特点

双输出轴防爆电机4可根据水位高低调整工作频率,水位较高时工作频率高,排水量大;水位较低时工作频率低,排水量小。

⑤ 注水管工作过程

当管道泵进水管10内无水时,管道泵8无法正常工作。此时,通过智能控制柜控制双输出轴防爆电机4启动并切换为潜液泵模式,第2离合器7分离,第1离合器5吸合,带动潜液泵6工作,同时控制潜液泵6出口与注水管14入口之间的潜液泵互锁电磁阀打开,潜液泵6出口与潜液泵排水管12入口之间的潜液泵互锁电磁阀关闭。防护堤积液池2内的积水依次经潜液泵6、注水管14进入管道泵进水管10。由于管道泵进水管10入口处设置有单向阀18,管内积水不会流入管沟积液池1,管道泵进水管10逐渐被注满。当注水管14内压力达到一定值时,压力传感器17感知,注水作业停止,潜液泵6出口与注水管14入口之间的潜液泵互锁电磁阀关闭。

⑥ 循环管工作过程

当温度传感器19感知环境温度较低时,为了防止管道泵进水管10发生结冰,通过智能控制柜控制双输出轴防爆电机4启动并切换为管道泵模式,第1离合器5分离,第2离合器7吸合,带动管道泵8工作,同时控制管道泵8出口与循环管13入口之间的管道泵互锁电磁阀打开,管道泵8出口与管道泵排水管11入口之间的管道泵互锁电磁阀关闭。管沟积液池1内的积水依次经管道泵进水管10、管道泵8、循环管13回流至管沟积液池1。积水不断循环流动,防止结冰。

⑦ 燃气报警单元工作过程

燃气报警单元23用于探测燃气体积分数,并在发生燃气泄漏时进行报警。智能控制柜可根据燃气报警单元23的探测信号控制双输出轴防爆电机4停止工作。

图2 LNG加气站积液池装置1.管沟积液池 2.防护堤积液池 3.液位传感器 4.双输出轴防爆电机 5.第1离合器 6.潜液泵 7.第2离合器 8.管道泵 9.总排水管 10.管道泵进水管 11.管道泵排水管 12.潜液泵排水管 13.循环管 14.注水管 15.管道泵互锁电磁阀组 16.潜液泵互锁电磁阀组 17.压力传感器 18.单向阀 19.温度传感器 20.潜液泵保护罩 21.保护罩进水孔 22.过滤网 23.燃气报警单元 24.传动轴

4 方案经济性分析

以某LNG加气站为例进行经济性分析。积液池装置的设备费为40×104元,运行年限为10 a。设备维护费0.2×104元/a,电费0.3×104元/a。按照改造一次费用为40×104元,如果不使用该装置,每10 a改造3次工艺管道保冷结构,费用共为120×104元。使用该装置后,平均每年节省费用12×104元,即每年收入12×104元。

① 静态分析

a.总投资收益率

总投资收益率表示项目总投资的赢利水平,按下式[12]计算:

(1)

式中RROI——总投资收益率

AEBIT──运营期内每年的净收益,元/a,取11.5×104元/a

I──项目总投资,元,取40×104元

经计算,总投资收益率为28.75%。

b.静态投资回收期

方案静态投资回收期为项目总投资与运营期内每年净收益的比值。经计算,本项目单站的静态投资回收期为3.48 a。

② 动态分析

a.财务净现值

项目运营期内第1年净现金流为-28.5×104元,第2~10年净现金流均为11.5×104元。财务净现值计算式[12]为:

(2)

式中P──财务净现值,元

t——运营期,a

ΔCt──每年净现金流,元/a

i──行业基准投资收益率,取8%

经计算,本项目的财务净现值大于0,所以技术方案在经济上可行。

b.财务内部收益率

财务内部收益率实质是使项目在计算期内财务净现值等于0时,根据式(2)计算的投资收益率。经计算,财务内部收益率大于行业基准收益率8%,技术方案可行。

5 成果转化

LNG加气站积液池装置取得国家发明专利和实用新型专利[11],并在陕南地区LNG加气站成功推广应用4台,运行效果良好,有效解决了LNG加气站工艺管沟积水和防护堤积水问题,提升了LNG加气站安全运行可靠性,促进LNG加气站运行效益提升。后续将同LNG加气站设备制造厂家协作,将该成果作为加气站设备的组成部分,探索产业化推广,更好地服务于行业健康安全发展。

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