海上油田井口套管渗漏的隐患治理

2023-08-04 06:54王铭韬韩联合秦立民谭俊潇韩照阳
石化技术 2023年7期
关键词:尾管固井管柱

王铭韬 韩联合 秦立民 谭俊潇 韩照阳

1. 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 300459

2. 中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300459

1 背景

随着井筒使用时间的延长,井下及井口套管受到的腐蚀情况也在不断加强,期间进行的增产措施,如酸化等,进一步加强了对套管的腐蚀。目前部分井筒由于套管腐蚀穿孔,导致井屏障失效,井内流体通过套管外部上返至井口,影响了正常生产,带来了严重的安全、环保隐患。

目前套管腐蚀井存在于投产时间较早的生产平台,这些平台存在设备能力不足:钻机提升能力有限,泥浆泵排量及泥浆池容量受限,现场吊车吨位有限。平台甲板空间有限:平台甲板空间小,大型的设备难以摆放。若使用钻井船作业,需要进行前期修井机搬迁,钻井船拖航,单井综合成本高的特点。

2 技术内容

以渤海油田某井套管腐蚀渗漏隐患治理作业为例,治理的主体技术思路(见图1):下入临时封井管柱,回接9-5/8”套管至井口,对9-5/8”套管与13-3/8”套管之间,20”隔水套管与13-3/8”套管之间进行固井作业,对井口13-3/8”双公套管外部采用定制工装+堵剂进行封堵,更换新油管四通,钻塞,起出临时封井管柱,最后下入注水管柱。如下:

图1 治理主体思路

2.1 井口双公套管渗漏的处理

该井井口13-3/8”双公套管由于长时间使用,内外腐蚀的共同作用下,导致丝扣腐蚀存在渗漏,如果采用更换双公套管的处理思路,1)腐蚀套管存在卸扣困难的问题;2)卸扣时的用力不均可能会对原套管母扣端丝扣造成破坏,无法满足重新连接双公套管的要求,导致作业过程的复杂化。为了避免此类风险,经过分析,采用了井口定制工装+热固橡塑树脂堵漏剂进行井口封堵(如图2),该方法可以避免强行更换双公套管带来的风险,外部加装工装可以使作业简单化,也不需要单独占用作业时间。

图2 井口堵漏工装

热固橡塑树脂堵漏剂:不含任何固相颗粒物,不溶于水、不溶于油。体系凝固前,可进入地层大孔道或微裂缝,不受地层条件降解;固化后,长期不变形,不失效。封堵强度在150℃大于69MPa。

2.2 固井材料的选择

由于生产平台的甲板空间有限,在平台上配置常规水泥进行固井作业,所需大型设备较多,如:固井泵、灰罐、批混撬,加上作业所需的工具箱、管线框、药剂等物料,无法全部摆放,导致在平台上进行水泥固井的方案无法实施。计划使用拖轮固井,但是由于作业船舶入籍限制,无法短时间内完成入籍,更改固井材料为MSPT微膨堵剂,通过计算,使用MSPT堵剂所需要的作业设备及堵漏期间配置的工作液和堵剂较少,满足了在生产平台进行混配、固井作业的要求。实际作业中,现场采用2台搅拌设备,套管内采用正循环的方式顶替堵剂,通过环空套管头预留返浆口,通过测量返浆液状态及密度,确认9-5/8”套管与13-3/8”套管之间,20”隔水套管与13-3/8”套管之间充满堵剂,关井侯凝,完成固井作业。

MSPT堵剂微膨堵剂[1]:进入封堵层后,能够通过特殊的机制,快速形成互穿网络结构,有效地滞留在封堵层内,不返吐。封堵强度在38~41MPa,自身具有5%一定的膨胀性,推荐候凝时间80h。

2.3 尾管挂的回接

原井尾管挂由于无相关资料,无法确定尾管挂内详细结构,通过落实相关资源,没有配套回接工具。若使用双密封套管补接器,需要将尾管挂及部分9-5/8”套管磨掉,再使用该工具进行回接。此方案需要工序复杂,磨铣作业前针对该井情况,还需要加工特殊作业井口满足工作液返出导流的条件,由于平台的泥浆池位置及容量有限,保证工作液的合理循环,现场设备无法满足。且根据作业经验,尾管挂强度较高,磨铣难度大,长期单点对套管进行磨铣,磨鞋磨偏套管的感觉很大,若磨偏,则发生较大的工程事故,此方案前期准备多,作业风险大,经评估放弃此方案。考虑到回接工具的作用:1)满足套管的下入,2)满足固井堵剂循环的通道,3)满足后期完井工具的起下。综合作业情况的考虑,最终使用加工的回接罩筒(见图3)进行回接,该工具整体结构简单,现场操作方便,加工扣型满足与现场套管保持一致,下入井内到位后,探尾管挂后上提至上提悬重,进行对接固井,钻塞后再利用铣鞋进行模拟通井,此方案简单易行,满足固井及后续完井工具的起下。

图3 回接罩筒

2.4 原产层的临时封堵

作业时需要对井口进行重新安装,更换油管四通,这就要先对原产层进行临时封堵,确保现场的作业安全。常规进行临时封堵井筒,有多种方法:(1)使用可钻桥塞,此方案优点在于后期直接使用钻台磨掉桥塞,无需进行打捞,规避了打捞的风险,但是在该井情况是封堵位置以下防砂段后期还需要使用,可钻桥塞钻过之后,会留下套筒,这个套筒留在井里,会影响后期完井管柱的下入,此方案放弃。(2)使用RTTS封隔器+风暴阀的封堵方案,这个方案也经过成熟的使用,但是整体作业费用较高。(3)使用盲堵+Y445封隔器[2](见图4)进行封堵。下入封堵管柱,对封隔器进行填砂处理,后期打捞前,先冲砂,满足封隔器的打捞条件,再下入可退式捞矛进行打捞,此方案有过多口井的使用经验,工具现场操作简单,使用成本较低,最终采用此方案。

图4 Y445封隔器

3 现场应用

A井2000年作为水源井投产,2009年转为污水回注井,由于开发初期计划下入大尺寸的电泵机组,井身结构13-3/8”×N80 641.45m+9-5/8”×N80 1804.38m,9-5/8”套管未回坐井口,选择了下入尾管挂悬挂至13-3/8”套管上。该井在污水回注期间多次进行笼统酸化作业,2022年发现20”与13-3/8”套管环空出现漏水情况且13-3/8”双公套管存在渗漏(见图5)。

图5 A井腐蚀情况图

在2022年进行了A井的隐患治理作业:下入Y445封隔器临时封井管柱,回接9-5/8”套管至井口,对9-5/8”套管与13-3/8”套管之间,20”隔水套管与13-3/8”套管之间进行MSPT堵剂固井作业,井口13-3/8”双公套管外部采用定制工装+热固橡塑树脂堵剂进行封堵,更换新油管四通,钻塞结束后试压合格,起出临时封井管柱,最后下入注水管柱。12月10日恢复回注污水4300m3/d后,井口观察无渗漏现象,套压为0,顺利完成该井作业,解决了该井的隐患,恢复了该井的井筒完整性。

4 结束语

常规堵剂需要出现漏失才能进行堵漏,碰到微渗漏点则无法实施,热固橡塑树脂堵漏剂填补了此类空白,为微渗漏点的堵漏作业提供了思路。

MSPT堵剂的配置相对传统水泥方便、简洁,所需作业设备较少,可以在生产平台进行操作,能有效应用于管外串、封堵水层、套损堵漏等作业。

和A井类似的井身结构的井在渤海油田还有多口,目前这些井也在承担着大量的污水回注任务,未来发生套管腐蚀渗漏的可能性更大,可以有计划地提前治理,防患于未然。

通过此次使用修井机完成此类型的套管堵漏隐患治理的作业,为后续多层套管组合,中心技术套管未到井口的井的套管堵漏治理具有参考意义,包括井口、井下堵漏剂的选择,套管回接工具的选择,现场施工的具体操作等等,随着生产时间的延长,应用井次会更多,相比常规钻井船作业,单井节省约1000万元作业费用。

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