ATOX-50 立磨中心喂料改造

2023-09-13 06:19单超郭脉兴毕如新
上海建材 2023年4期
关键词:磨辊磨盘生料

单超,郭脉兴,毕如新

(山东东华科技有限公司,山东淄博 255000)

0 引言

ATOX-50 立磨属于柱辊平盘磨机,磨辊与磨盘接触面较大,若磨盘料层不稳定,则容易造成磨机剧烈振动,给设备带来巨大伤害[1]。且本磨机加压方式为“Y”型,3 个磨辊同步施压,原下料位置在1#与2#磨辊之间,物料的冲力和磨盘的旋转会导致磨机3#磨辊物料最多,2#磨辊物料其次,1#磨辊物料最少[2]。这样不仅影响磨机台时,还会因料层不稳定导致磨机剧烈振动,2个磨辊研磨效率降低[3]。

1 方案设计及实施

针对我公司ATOX-50 立磨侧面下料导致磨辊下料层厚度不均的问题,相关技术人员经过多次研讨、摸索试验决定由侧面喂料改成中心喂料。

(1) 延长入磨溜管至磨盘中心,且选择合适溜管角度,保证入磨物料速度;制作倒锥,倒锥固定在中心厄上,使入磨物料正好落在磨盘中心,如图1 和图2 所示。

图1 入磨溜管(Fig.1 Chute into the mill)

图2 制作倒锥(Fig.2 Taper making)

(2) 倒锥内设置“十”刮板(见图3),并将其固定在磨中心盘,使入磨物料均匀散开,物料在磨盘离心力作用下可以均匀分布到每个磨辊。

图3 倒锥内“十”刮板(Fig.3 "Ten"scraper in the inverted cone)

2 改造效果

我公司磨机侧面喂料改为中心喂料后,磨机振动大幅减弱。由于料层稳定、磨机振动小,为降低挡料圈奠定了坚实的基础,挡料圈高度由原来的220 mm 降低到现在的180mm,立磨主电机电流下降20 A。因挡料圈降低了物料与磨盘之间的尺寸,压缩比增大(改造前物料压缩比为220/100=2.2,改造后物料压缩比为180/60=3.0,压缩比增大36.36%),使磨辊与磨盘之间的料层变得更致密。致密的料层一方面可以减弱磨机振动,另一方面可以在有效时间内粉磨出更多的成品,提高磨机粉磨效率和磨机台时。改造前后具体运行参数对比见表1。

表1 改造前后运行参数(Tab.1 Operation parameters before and after reform

采用中心喂料方式后,磨机运行平稳,生料电耗下降1.4 kWh/t,磨机台时上升30 t/h,按立磨每年运转率70%核算,电价按0.65 元/度计算,可节省约3 666 936元,多生产生料183 960 t,折合熟料按1.58 料耗计算可多生产熟料116 430 t,熟料按300 元/t 计算,创造价值约为34 929 000 元。

3 结语

采用中心喂料基本实现了3 个磨辊下料层厚度相同的目的,改造后磨机料层稳定,振动降低,改变了原来一味通过喷水来稳定料层的传统模式。同时也由于喷水减少,物料的活性及流动性提高,使磨机台时大幅提升,喷水的减少使主电机电流下降,生料电耗下降明显。中心喂料使磨辊与料层接触面积增大,在相同产量、相同时间、相同研磨压力的情况下降低了辊皮的磨损量,大大提高了辊皮的使用周期。

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