低压润滑系统对柴油机可靠性和经济性的影响

2024-04-15 20:08田少聪申加伟王超李国祥刘洋蒋剑雄孟令智李浩
内燃机与动力装置 2024年1期

田少聪 申加伟 王超 李国祥 刘洋 蒋剑雄 孟令智 李浩

摘要: 为分析低压润滑系统对柴油机可靠性和经济性的影响,以某重型柴油机润滑系统为研究对象,通过仿真、测温试验和台架试验分析降低机油压力对活塞温度、主轴瓦温升、机油温升、燃油消耗率等的影响。仿真结果表明:活塞温度受机油压力和活塞喷嘴流量的影响不明显;机油温升受机油压力的影响较大,降低机油压力导致机油温升增大,机油劣化、结焦风险较高;主轴瓦、连杆大头轴瓦温升均小于设计限值。测温试验结果表明:活塞温度受机油压力影响不大,主轴瓦温升符合设计要求。台架试验结果表明:在常用工作区,机油压力由412 kPa降至240 kPa,燃油消耗率最大降幅约为0.9 g/(kW · h)。在满足柴油机可靠性的前提下应用低压润滑系统可提高经济性。

关键词: 润滑系统;机油压力;燃油经济性;附件功耗;摩擦功

中图分类号:TK421.9 文献标志码:A 文章编号:1673-6397(2024)01-0030-05

引用格式:  田少聪,申加伟,王超,等.低压润滑系统对柴油机可靠性和经济性的影响[J].内燃机与动力装置,2024,41(1):30-34.

TIAN Shaocong, SHEN Jiawei, WANG Chao, et al. Effects of low pressure lubrication system on the reliability and economy of a diesel engine[J].Internal Combustion Engine & Powerplant, 2024,41(1):30-34.

0 引言

柴油机凭借动力性优势,成为卡车、客车、工程机械、农业机械等的主要动力源,具有配套地域广、应用场景复杂、运行工况多变等特点。目前柴油机的热效率已超越50%,这对柴油机各系统设计都提出了更高的要求,在满足可靠性、排放性的前提下提升燃油经济性,是柴油机的重要研究课题之一[1-2]。

润滑系统为发动机零部件提供必要的润滑和冷却,减轻零件磨损[3-4]。降低润滑系统的机油压力可有效降低附件消耗功和机械摩擦功,减少活塞热损失,提高发动机燃油经济性,适用于全新开发机型及现有机型改进提升。机油压力降低导致的风险包括:1)活塞冷却喷嘴流量下降,活塞冷却劣化;2)机油润滑的附件的润滑较差,磨损增大;3)轴瓦泄油量下降,导致轴瓦温升增大、机油结焦,对杂质更为敏感,对发动机一致性控制的要求更高[5]。因此,应研究低压润滑系统对发动机可靠性和经济性的影响,在满足可靠性的前提下,提高柴油机经济性。

1 试验装置和仿真试验内容

1.1 试验装置

以某重型直列6缸柴油发动机润滑系统为研究对象。该柴油机功率为412 kW,采用压力油强制润滑,额定工况下通过机油泵的机械限压阀调节主油道机油压力,使其维持在430~480 kPa。试验时采用变流量机油泵调节主油道机油压力,对活塞温度和冷却喷嘴流量、主轴瓦温升、机油温升等进行研究。主要试验仪器设备及型号如表1所示。

1.2 仿真和试验分析方案

利用仿真、测温试验、耐久考核等方法分析降低润滑系统机油压力对柴油机可靠性和经济性的影响。

1)建立活塞及内冷油腔换热仿真模型,发动机不同负荷燃烧边界下,改变机油压力和活塞冷却喷嘴流量,仿真计算活塞温度场,评估活塞温度、机油温升。

2)建立轴瓦仿真模型,评估轴瓦温升。

3)进行发动机测温试验,利用热电偶无线传输技术,测量活塞喉口、中心、底部、顶面等位置温度,并对主轴瓦温度进行实时监测,与仿真结果进行对照迭代。

4)进行台架试验,分析在常用工作区,低压润滑系统对柴油机经济性的影响。

2 低压润滑系统对柴油机可靠性的影响

2.1 机油压力对活塞温度的影响

2.1.1 仿真分析

润滑系统流体域包括活塞冷却喷嘴流道、进油锥口、内冷内腔面、活塞底部、出口区域等部分。为分析活塞喷嘴流量对活塞温度场的影响,提取活塞内冷振荡油腔流体域,利用Abaqus建立活塞温度场仿真模型[6],如图1所示。

活塞喷嘴冷却喷射边界根据系统机油压力及喷嘴流体域进行设置,活塞内冷油腔进、出口仿真边界条件如表2所示。

通过内冷振荡油腔流场仿真得到各内冷油腔周向角度上壁面与机油的对流换热系数,计算内冷油腔周向壁面平均对流换热系数。经计算,内冷振荡油腔各周向对流换热系数基本相同,可作为活塞温度场计算的热边界。为提升计算准确性,对内冷振荡油腔流场仿真和活塞温度场仿真进行多次迭代。

基于柴油机不同负荷下的燃烧边界,发动机转速为1 200 r/min时,仿真计算不同機油压力和活塞冷却喷嘴流量下活塞最高温度、活塞内冷机油温升,结果如表3所示。

由表3知:转速为1 200 r/min、额定转矩下,当机油压力由400 kPa下降到120 kPa时,活塞最高温度上升14 ℃,活塞最高温度随活塞喷嘴流量变化不明显,风险较低。发动机转速为1 200 r/min、60%额定转矩,机油压力由400 kPa减小到120 kPa时,机油温升由105 ℃增大到273 ℃;发动机转速为1 200 r/min、额定转矩时,机油温升由130 ℃上升到336 ℃。2种负荷下,机油温升均较高,机油结焦风险加大,需关注机油劣化、活塞内冷油腔积碳、活塞顶部氧化剥落等问题,应根据耐久试验结果评估换油周期、活塞可靠性。机油黏度一定的情况下,活塞喷嘴流量取决于机油压力。

2.1.2 试验研究

试验时,无线测量2个工况下不同机油压力时活塞喉口、中心、底部、顶面等位置温度,并实时测量主轴瓦温度[7]。工况1:发动机转速为1 600 r/min,转矩为 2 380 N · m;工况2:发动机转速为1 700 r/min,转矩为2 280 N · m。活塞和主轴瓦测温结果如表4所示。

由表4可知: 2种工况下,随着机油压力下降,活塞各位置温度升幅均不大,最大升幅出现在工况2的活塞喉口处,为68 ℃;工况1下,机油压力由4000 kPa降至3043 kPa,主轴瓦机油泄漏量下降,主轴瓦温度升高,最高升幅为98 ℃,符合主轴瓦温升不超过30 ℃的设计要求。

活塞最高温度受机油压力的影响较小,与表3仿真结果吻合,对于活塞喷嘴流量设计具有参考意义。机油温度无法直接测量,参照仿真结果,在发动机转速为1 200 r/min、100%负荷工况点,机油温升较大,最大达336 ℃,需要关注机油结焦老化、活塞积碳等可靠性风险。

2.2 机油压力对轴瓦温升的影响

搭建主轴瓦和连杆轴承曲轴液体弹性动力学(elasto-hydrodynamic,EHD)三维模型,在曲柄连杆系统动力学计算中,发动机机体等部件影响曲轴疲劳强度,因此建立曲轴支撑部件有限元模型,采用模态缩减法得到支撑部件的质量和刚度矩阵,为曲轴多体动力学计算提供输入边界[8-10]。对机体组件划分有限元网格,采集缸压等载荷边界,发动机转速为1 200 r/min时,仿真计算不同负荷下的轴承泄油量、轴瓦温升等;对机油体积流量进行EHD和一维仿真对比。

机油压力对轴瓦温升及轴承泄油量的影响如表5所示。

由表5可知:两种工况下,随机油压力降低,主轴瓦最高温升为3.9 ℃,低于主轴瓦温升设计限值;额定转矩时,连杆大头轴瓦最大温升为33.3 ℃,满足连杆大头轴瓦温升不大于50 ℃的设计限值要求[11-12];除额定转矩、机油压力为292 kPa工况外,其余工况下机油体积流量的EHD和一维仿真结果差异不大。

3 低压润滑系统对经济性的影响

该柴油机润滑系统改进前、后机油压力万有特性如图2所示。由图2a)可知:随柴油机转速提高,机油压力逐渐上升并稳定在限压阀开启压力左右;相同转速下,机油压力随转矩增大略有下降。在设计改进机型基础上调低机油泵限压阀开启压力,限压阀泄流量增加,可实现如图2b)所示机油压力万有图。

机油压力降低后,在某重型柴油机试验台架上实测燃油经济性。在常用工作区,机油压力由412 kPa降至240 kPa,台架实测燃油消耗率最大降低约09 g/(kW · h)。其原因为:机油压力降低,机油温度上升,摩擦损失减小,附件功降低,且活塞传热损失减少,燃油消耗率降低[13]。

机油泵功率曲线如图3所示。由图3可知:主油道机油压力由450 kPa降至300 kPa,机油泵功耗最小降幅为075 kW。

4 結论

以某重型柴油机润滑系统为研究对象,仿真分析不同机油压力下活塞温度、轴瓦温度变化规律,应用无线测温技术测量发动机关键零部件温度,通过台架试验,分析低压润滑系统对柴油机经济性的影响。

1)在发动机转速为1 200 r/min、100%负荷下,活塞冷却喷嘴体积流量为33 L/min时,机油温升达336 ℃,机油劣化、结焦风险较高;在发动机转速为1 200 r/min时,随机油压力下降,主轴瓦最大温升为39 ℃,连杆大头轴瓦最大温升为333 ℃,均低于设计限值。

2)不同机油压力下活塞温度随机油压力变化较小,与仿真结果吻合;发动机转速为1 600 r/min,转矩为2 380 N · m工况下,机油压力由4000 kPa降至3043 kPa,活塞喉口温度仅升高61 ℃,主轴瓦温度最大升幅为98 ℃,低于主轴瓦温升设计限值。

3)在常用工作区,机油压力由412 kPa降至240 kPa,燃油消耗率最大降幅约为09 g/(kW · h)。

参考文献:

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Effects of low pressure lubrication system on the reliability

and economy of a diesel engine

TIAN Shaocong1,2, SHEN Jiawei1,2, WANG Chao1,2, LI Guoxiang3, LIU Yang1,2 ;

JIANG Jianxiong1,2, MENG Lingzhi1,2, LI Hao1,2

1. State Key Laboratory of Engine Reliability,Weifang 261061,China;2. R&D Center, Weichai Power Co. , Ltd. , Weifang 261061,China;

3.School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan 250061,China;

Abstract: To analyze the impact of low pressure lubrication system on the reliability and economy of diesel engines, a heavy-duty diesel engine lubrication system is taken as the research object. The effects of reducing oil pressure on piston temperature, main bearing temperature rise, oil temperature rise, fuel consumption rate, etc. are analyzed through simulation, temperature measurement tests, and bench tests. The simulation results  show that the temperature of the piston is not significantly affected by the oil pressure and the flow rate of the

piston nozzle. The temperature rise of engine oil is greatly affected by engine oil pressure. Reducing engine oil pressure increases the risk of engine oil deterioration and coking. The temperature rise of the main bearing and connecting rod large end bearing is lower than the design limit. The temperature measurement test results show that the piston temperature is not significantly affected by the oil pressure, and the temperature rise of the main bearing meets the design requirements. The bench test results show that in the commonly used working area, the oil pressure drops from 412 kPa to 240 kPa, and the maximum decrease in fuel consumption rate is about 0.9 g/(kW · h). The application of low pressure lubrication system can improve fuel efficiency while meeting the reliability requirements of diesel engines.

Keywords: lubrication system; oil pressure; fuel economy; accessory power consumption; friction work

(責任编辑:郎伟锋)