农用运输机制动系故障的诊断与排除

2010-01-01 02:53李军昌
中国新技术新产品 2010年9期
关键词:皮碗制动液油阀

李军昌

(黑龙江省二道河农场,黑龙江 富锦 156330)

1 液压制动装置基本原理

1.1 液压式制动机构组成

它的制动操纵机构由制动踏板、推杆、制动总泵、油管、贮油杯等零件组成。制动器由制动鼓、制动蹄、回位弹簧、制动分泵等组成。

制动总泵。制动总泵的泵体上部为贮液室,存贮制动液(刹车油),下部为缸筒。贮液室顶部有加液口,用带有通气孔的螺塞盖住,以使贮液室与大气相通,防止制动过程,中贮液室内由于制动液的减少而形成局部真空,从而影响制动作用。贮液室通过缸筒壁上的回油孔和补油孔与缸筒相连。缸筒内安装着总泵活塞,将活塞推杆带有球头的一端插人活塞中心孔内,另一端伸出泵体之外,当踏下踏板时,推杆推动活塞右移,产生制动。

总泵活塞顶部的周围有6个小孔,被弹性星形阀片盖住,阀片前面有皮碗和回位弹簧,在不制动的情况下,活塞被回位弹簧压向左端,由止推圈挡住。活塞中部较细,与缸筒壁之间形成“环形油室”,贮液室内的制动液可经过补油孔流人环形油室,活塞尾部有皮圈,用来密封“环形油室”,防止制动液漏出,并防止空气侵入。

在缸筒底部有一出油孔,被双重阀关闭,双重阀由单向回油阀和单向出油阀组成。单向回油阀是一个带有金属托片的橡胶环,在回位弹簧的作用下,紧贴在回油阀中央部分。缸体外端(靠出油孔处)安装有出油接头及油管与制动分泵相通。

制动分泵。制动分泵装在挂车后轮制动器内侧,用螺栓固定在制动底板上,它的节构。分泵体内装有两只对置的活塞,活塞内侧有皮碗,活塞回位弹簧将皮碗压在分泵活塞顶面上防止制动液外泄。蹄片推杆插在分泵活塞凸台上,用来将制动液压力传给制动蹄。泵体的两端各安装一只橡胶护罩,以防止泥水污物和湿气侵入泵体内。

1.2 液压制动机的工作原理

当驾驶员踏下制动踏板的时候,带动推杆向后运动,推压制动总泵活塞后移,压缩泵内活塞回位弹簧。当活塞移动到皮碗堵住回油孔时,总泵后部的制动液受压,产生压力。制动液在压力作用下,克服出油阀小弹簧张力,推开出油阀,经出油管,流人制动分泵中部油腔,推动分泵左中两只活塞向外运动,带动蹄片推杆,顶开两侧制动蹄,产生制动。制动力的大小与制动踏板踏下的行程有关,踏下的行程越大,总泵活塞后移距离越长,产生的油压越高,制动分泵推动制动蹄的力也越大,使制动蹄具有较大的压紧力,从而产生较大的制动力。

当驾驶员放松制动踏板时,总泵活塞在活塞回位弹簧作用下前移,总泵后部压力降低,出油阀在小弹簧作用下关闭,使制动分泵活塞失去向外推力。同时制动蹄在回位弹簧作用下回复原位,解除制动,又压迫蹄片推杆内移,迫使制动分泵中的制动液回流,经总泵出油接头克服总泵回位弹簧压力,推开回油阀,回到总泵后部。

2 制动器有卡滞现象

2.1 故障现象表现为

机子自行制动;制动器发热或摩擦片烧坏,有焦臭味。

2.2 故障原因

踏板自由行程过短或消失;回位弹簧变软、折断或脱落;制动鼓变形失圆;摩擦表面间有杂物堵塞。

2.3 检查判断

检查踏板自由行程,如自由行程太小,则调整至正常值恢复技术状态即可,如自由行程调整后还有卡滞现象,则拆开发热侧的制动器,看制动器回位弹簧有否折断、脱落、老化变软。摩擦表面间有无杂物堵塞,如有则加以排除。观察制动时车身有无抖动现象,如有,则制动鼓变形失圆,需进行修复。

3 制动失灵

3.1 故障现象

当踏下制动踏板时,变型运输机不能减速和停车,或制动拖痕过长,制动时间过长。

3.2 故障原因:总泵内缺油;总泵进油孔堵塞,皮碗损坏或踏翻;总泵出油阀损坏,不能保证油管预置压力;制动油管破裂或接头处漏油;机械连续部分脱落;踏板自由行程过大;摩擦片硬化磨损过大,铆钉露头;制动系统内有空气;长期停车,分泵锈蚀。

3.3 检查判断

连续踏下制动踏板不能踏硬,应先检查总泵是否缺油,缺油则应加足。如不缺油,再检查制动油管有无破裂或接头处是否漏油,检查各机械连接部分有无脱落。若有上述情况,应更换破损件或焊修连接好。如上述部位良好,则应检查总泵皮碗是否损坏或踏翻。

连续踏下制动踏板,踏板逐渐升高,且有弹力,但稍后再踏板时仍很低,那么制动系统内有空气,或总泵出油阀损坏。遇此情况,先排除空气。若制动仍不灵,应拆开总泵检查。

踏一次制动不灵,但踏数次后,制动效果很好,即为踏板自由行程过大或摩擦片与制动鼓间隙过大。应检查踏板自由行程,调整到10-15毫米。如自由行程符合要求,则应检查制动器间隙并调整。首先,用千斤顶支起车轮,使其能自由转动;其次,取下制动器背板下部调整孔的橡胶堵;接着,用起子伸进调整孔,拨动调正螺丝的牙齿,使制动蹄张开,同时转动车轮不能转动为止。最后,向下拨动调整螺丝2-3个齿,使车轮刚好能转动为宜,允许有轻微摩擦。

连续踏下制动踏板,踏板高度合乎要求,其他部位又都正常,但制动不灵即属制动器的故障。如摩擦带有油污,接触不良,硬化摩擦带严重磨损或铆钉露头,分泵锈蚀等。应拆下车轮进行检查排除。

4 左右轮制动不一致

4.1 故障现象

制动跑偏,运输车不能沿直线方向减速或停车。

4.2 故障原因:左右制动器制动力不一致;左右车轮摩擦带与制动鼓间隙不均;左右车轮摩擦带与制动鼓接触面积不等;个别车轮摩擦带上有油污,硬化或铆钉露头等;各制动蹄回位弹簧拉力相差太大;个别分泵内有空气,活塞活动不良或油管堵塞;左右轮胎气压不同。

4.3 检查判断

制动时,运输机向左偏斜,即为右边车轮制动不良;向右偏斜时,即为左边车轮制动不良。可在停车后,察看左右两边车轮在地面上的制动拖痕,拖痕短而轻的一边车轮制动不良。参照上述故障原因进行调整和排除。如果摩擦带故障或分泵活动不灵、油管堵塞,应拆下修复或更换。

5 制动器咬住

5.1 故障现象

制动踏板不下去,放松踏板后制动力不能解除或解除缓慢,运输机起步困难,行车无力,制动鼓发热有臭味。

5.2 故障原因:踏板自由行程没有或回位弹簧折断;总泵皮碗发胀或弹簧过软,使皮碗堵住回油孔;回油孔被制动液中的油滓堵塞;摩擦带与制动鼓间隙过小,制动蹄回位弹簧过软;分泵皮碗膨胀或活塞阻滞不回。

5.3 检查判断

首先检查踏板回位弹簧有否折断或脱开,否则在行车中,踏板在自由重力、车振动力的作用下,将产生制动现象。再检查踏板有无自由行程或自由行程过小。如不符合要求,应将自由行程调整到10-15毫米。若自由行程合乎要求,而全部车轮发咬或踏板不下去,则故障在总泵,应拆下检修。

顶起车轮做转动试验,如发现车轮阻力大或转不动,则故障在该车轮。

运输车行驶一段路程后,可停车用手检查各车轮毂,特别烫手的轮毂,则有发咬现象,拆下轮毂排除。

[1]邵永华.拖拉机变型运输机制动性能检测分析[J].农机使用与维修,2004-02-01.

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