300MW火电机组启动过程的优化

2010-04-03 09:19向海杨
电力安全技术 2010年4期
关键词:冲转汽泵电泵

向海杨

(贵州鸭溪金元发电运营有限公司,贵州 鸭溪镇 563100)

300MW火电机组启动过程的优化

向海杨

(贵州鸭溪金元发电运营有限公司,贵州 鸭溪镇 563100)

在某电厂1~4号机的调试过程中,每次开机启动都严格按照机、炉、电规程的规定进行,比如,大机高压缸预暖要求高压内缸上壁温达到150℃才能大机闷缸;发电机并网后才启动制粉系统等。这些都是按照规程中的要求进行的。那么是否可以改变其中的一些参数和操作方式,让开机更快,更节约燃油和厂用电呢。通过深入的研究和实践,制定了在保证生产安全的前提下,对300MW火电机组开机过程进行优化的技术措施,达到了快速启动和节约能源的目的。

1 用汽泵前置泵代替电泵向锅炉上水

锅炉上水过程的时间并不长,大约2h~4h,通常采取的方式是用电动给水泵向锅炉上热水,这种方式的好处是速度较快,因为电泵的出力较大。而电泵为6kV的电机,功率很大,给水的压力高,造成电能的消耗很大,主要损耗在节流和再循环中;而且对给水管道的冲击也较大。

现锅炉上水改为采用2台汽泵前置泵同时上水的方式。前置泵是380V电机,功率小,出口压力低(大概只有0.5MPa),不需要开启再循环,消耗的电能明显降低,对给水管道的冲击也较小。用2台前置泵上水时,每次启动大概可以节电1500kW.h。但是这种操作方式也带来了一些问题,首先,前置泵出口压力低,所以必须启动2台前置泵才能满足上水的要求,系统的检查恢复就要复杂得多。但汽泵系统本来就要恢复,所以只要操作过程周到细致,就可以保证操作的安全。其次,因为给水压力低,上水的速度比电泵上水的速度慢,影响了整个开机的进度,拖延了启动的时间。但是从实际操作来看,影响上水的时间并不多,因为上水的时间还受到汽包壁温差的影响。这种上水方式的改变,能够节约很多电能,但是为了保证开机的速度,必须在开机时改变一些操作进度,比如提前检查汽泵系统、提前上水等。

2 高缸预暖温度的提高

根据汽机规程的规定,开机过程中投入汽机高缸预暖是为了加速暖机的过程,当高压内缸上壁温度达到150℃就开始闷缸。要加快汽机冲转过程中的暖机过程,就要提前对高压内缸进行预暖。理论上讲,高压内缸上壁温度越高越好,这样就能缩短暖机过程,加快开机速度,节约燃油和厂用电。经过实践,将高压内缸上壁温度暖至200℃才开始闷缸,高压上缸外壁温度达到128℃,汽机冷态冲转时间大概在30min左右,大大缩短了冲转时间。那么高压内缸上壁温度是不是越高越好呢?这个缸温越高,在大机冲转过程中会不会对大机的膨胀、大机各道轴承的振动、轴向位移、缸温造成其他的影响?

高压内缸上壁温度定得低,汽机各个缸温点的温度就低,缸胀也较均匀,闷缸的效果也较好,冲转过程中振动就比较小,但是暖机的时间会很长。因为汽机冲转过程中锅炉基本上是燃油,因而会大大增加燃油的消耗量,厂用电的消耗量也会很大。暖缸的温度定得高,冲转后暖机的时间减少,冲转过程时间会缩短,能够节约燃油、厂用电和时间。但如果把暖缸的温度定得高,即高压内缸的壁温越高,汽机各个缸温点的温度就越高,各个缸的温差就会越大,高缸胀差就会越大,闷缸的效果也越差,冲转过程中对大机的振动影响就会很大,反而有可能会冲转不成功,从而造成能耗加大、时间加长。所以,需要选择一个较适中的温度。经过实践,把这个温度定为200℃。此后几次开机都很成功,大机冲转的时间大概控制在30min左右(过去一般正常的冲转都需要2h~3h),大大缩短了冲转的时间,更节约了大量的燃油和厂用电。

3 开机过程用汽泵全程上水

在一般的开机过程中,低负荷时用电动给水泵上水,在负荷达到80MW后冲转汽泵,开始采用汽泵上水。这种上水方式是锅炉和汽机规程中的要求,因为电泵的可靠性相对较高,特别是低负荷时,汽包水位波动很大的情况下,可以提高机组的安全性。但是开机过程时间较长,电泵的功率很大,厂用电的消耗会很高。现采取的是在机组低负荷时,用运行邻机的辅汽来冲转1台汽泵,在开机的全程用汽泵上水,当负荷达到100MW时用四抽冲转第2台汽泵并列运行。虽然说运行机组的汽耗会增加,但相对于电泵的电耗来说,仍节约很多。通过几次开机实践,每次开机节约厂用电大概5000kW.h~10000kW.h。这种操作方式会带来很多安排上的改变。如,在锅炉点火后就需要利用邻机辅汽冲转1台汽泵给水,那么在锅炉点火前就必须做好汽泵系统的恢复工作,保证随时可用。再如,由于汽泵系统复杂,又需要邻机保证汽机辅汽的压力稳定,相对于电泵可靠性要低一些,在锅炉低负荷阶段,存在一些安全隐患。这必须从技术上予以保证。但从另一个角度来看,因为这时的电泵处于备用状态,给水安全也有一定的保障。

4 汽机冲转前启动1台磨煤机准备冲转参数

传统的开机方式从锅炉点火至发电机并网都是燃用燃油,待发电机并网后才启动制粉系统运行。这种方式会消耗大量的燃油,而且锅炉参数上升很慢;并网后再启动磨煤机,煤粉着火需要时间,也会增加启动的时间。

电厂采用的是直吹式低速磨煤机,锅炉是W型火焰锅炉。现采用的方式是,在锅炉点火后,炉膛出口烟温达320℃时就开始启动1台磨煤机运行,投入煤粉,使锅炉升温、升压至冲转参数,汽机冲转的整个过程都是煤油混燃。待发电机并网后,立即增加磨煤机出力,并且启动第2台磨煤机运行。经过多次开机实践,这种方式能够很好地控制锅炉的热负荷,并且能节约大量的燃油,相对传统的方式可以节约大约10t的燃油。但是这种操作方式会带来很多安全问题,必须在技术上予以保证。

(1) 锅炉的升温、升压速度要保证在合理的范围内,不能太快,否则会大大降低锅炉的使用寿命。

(2) 锅炉低负荷阶段,炉膛温度较低,采用煤油混燃时,必须有足够的油枪来提高炉温,以保证锅炉的燃烧稳定,否则可能发生熄火或煤粉无法着火,存在熄火爆燃的危险。

(3) 锅炉低负荷阶段,煤油混燃会有很多煤粉没有燃尽,最终会随烟气流动并积存在尾部烟道和空预器,可能造成尾部烟道再燃烧或空预器再燃烧。解决方法是加强空预器和尾部烟道的吹灰和烟温监视,以保证运行安全。

(4) 为了使煤粉更好地着火,在锅炉点火后,要提前对制粉系统进行预暖。因为汽机冲转蒸汽的用量有限,因此要注意控制制粉系统的出力和锅炉热负荷,避免锅炉汽温、压力超限。

通过多次开机实践,并以上述4个技术措施为保证,在300MW火电机组的开机操作中,节约了大量的燃油和厂用电,缩短了开机的时间。而且,通过研究各个技术保证措施,保证了在开机过程中的设备安全,使机组能又快又优的实现启动。

2009-09-18)

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