一段蒸发温度提不起来的原因剖析

2011-03-05 09:22赵臣刚
化工设计通讯 2011年6期
关键词:流板列管加热器

赵臣刚

(沧州大化股份有限公司,河北沧州 061000)

我公司尿素装置是上世纪70年代初期从荷兰引进的日产1 620t、年产480kt大型CO2汽提法装置。自从1977年投产以来,蒸发系统进行了很多改造,但主要集中在二段蒸发部分,如增加百叶窗,增加冲洗点,改用大的升压器(702L)。近几年一段蒸发经常出现问题,表现为一段尿液温度提不起来,特别是在高负荷情况下尤其明显。本文就这一问题作一分析。

由于尿素特殊的结晶性质,现都采用二段蒸发、二段分离,流程示意如图1。

图1 蒸发系统流程示意

尿液通过泵303J进入一段蒸发器(401C),流量由FIC401控制,一段蒸发器是一个立式管壳式加热器,尿液顺管壁成膜状往上流动,所用的加热源是高压甲铵冷凝器(202C)副产的0.3MPa蒸汽。

蒸发器出来的液气混合物在分离器(401F)中分离,被蒸出的水蒸气在一段蒸发冷凝器(702C)中冷凝。真空由一段蒸发加热器的喷射器(701L)维持,压力控制为27kPa。浓缩后的尿素溶液经一U型管离开一段分离器,进入二段蒸发加热器(402C)。压力进一步变为3.2kPa。用0.8MPa蒸汽加热,在此溶液浓缩到99.7%。来自二段蒸发的液体和蒸汽在二段分离器(402F)中分离,浓度为99.7%的尿液由二段分离器的底部进入尿素熔融泵(401J),经401J送入造粒塔顶的喷头(601L),通过旋转的倒锥形喷头将尿液甩出去,在降落的过程中,由造粒塔底部送入空气冷却,使尿素液滴成为粒子,送往成品车间。

一段蒸发温度提不起来的原因分析如下。

1 工艺方面

(1)负荷高

随着CO2负荷的提高,生成的尿液量增多,在CO2负荷(FL0001)110%时,蒸发的流量(FIC401)最高达到120m3/h,而这时一段蒸发所用的加热源是202C副产的蒸汽。随着CO2负荷的提高,势必会使PIC206的压力降低,即202C的0.3MPa蒸汽压力降低,也就是说一段蒸发流量加大了,而加热源0.3MPa蒸汽压力却降低了,造成了一定的供需矛盾。如在FL0001为110%、FIC401为120m3/h时,一段蒸发温度降到120℃左右,低于设计温度(128~132℃),而更接近于结晶温度(116~118℃),所以此时操作比较危险。

这种情况处理起来是很困难的,因CO2负荷不能减,PIC206压力不能提高,那么高压系统生成的尿液量或者说通过FIC401的尿液流量就不会少。由于现在加入了双氧水(高压系统加入H2O2代替部分空气防腐),使PIC206的压力有一定的提高,但效果不是很明显,只能再寻找别的方法加以处理。

(2)低压压力偏高

由于高压合成系统CO2转化率低或汽提效率降低,都会造成低压系统压力(PIC304)偏高,进而直接影响到蒸发系统。302F压力控制不好,使PIO309压力太高,尿液泵入口游离NH3增高,尿液浓度降低,也会影响一段蒸发温度。经分析,PIO309的压力经常在70~80kPa,303J前尿液浓度、游离NH3都在正常范围。

(3)904F的压力

因为0.3MPa蒸汽在401C中作功后冷凝液排入904F中,如降低904F压力,也就是最大限度地使用0.3MPa蒸汽,也不大可能。原因有以下几点:①904F压力有设计指标限制(设计压力为0.07MPa),不能太低;②904F冷凝液作为氨预热器(101C)、液氨加热器(102C)的热源,如降得过低,会影响到液氨的加热,进而影响到高压系统,因此也不能降低904F压力。另外,还怀疑仪表加热阀PV401(一段蒸发加热器401C的蒸汽加热阀门)开关不到位,液体分布器底部脱落,列管泄漏,及四块折流板脱落或变形,但经过检查及试验都否定了。综上所述,一段蒸发温度提不起来不是工艺方面的原因。于是寻找设备方面的原因。

2 设备方面

(1)由图2看,蒸汽从N2进入,经过4块折流板均匀加热,使列管中的尿液升温,如是折流板脱落或变形,都会影响401C内蒸汽的分布。在2007年大修中割开中间一块检查,发现折流板完好无损,由于有4块折流板,不能把整个设备都割开,故没有检查其他折流板。

图2 蒸发分离器示意

(2)疏水器工作不好

蒸汽在401C中作功后,变成冷凝液排入冷凝液闪蒸槽(904F),在排冷凝液的主管线上原设计有一副线阀及两个疏水器,管子直径为φ108mm。在高负荷情况下,2个疏水器都全开,副线阀稍开一点;不能开大副线阀,为防止没作功的蒸汽从此处大量进入904F。考虑401C底部冷凝液排不掉,2008年5月大修中又在401C底部加了一根φ57mm管子,带一个疏水器来增加401C中冷凝液的排放,改造后效果不是很明显。

(3)列管结垢

尿液从N1进入,经液体分布器,均匀分布进入列管,在列管内形成膜状,由下往上,流速是70m/s。由于在设备内部不可避免地存在油泥及焊渣,有可能粘在壁上,2008年8月7日利用合成停车处理一单向阀门的机会,拆开401C下液封头,检查冲洗401C的1 300根列管,结果冲洗下来大量的油泥(事后化学分析是Fe3O4),这样,再开起车来以后,一段蒸发温度就有了很大变化,从表1可看出来。

从以上原因分析及处理情况看,最主要的是401C内部结垢太严重,影响了蒸汽传热,同时从表1也反映了另外一个问题,那就是随着CO2负荷的增高(特别是现在超过原设计能力),由原来的日产1 620t增高到1 800t,对一段蒸发加热器的能力提出了严峻的考验。

3 建 议

(1)在一段前增加一尿液预热器,来减轻一段的负荷,使一段的裕度增加。

(2)换一台大的401C,以便适应目前的高负荷生产。

表1 清洗开车后一段蒸发操作参数

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