提高热水网稳定运行的分析与实践

2011-04-01 14:42贾裕财
电力安全技术 2011年7期
关键词:热网抽汽排空

贾裕财

(大同煤矿集团大唐热电有限公司,山西 大同 037003)

1 热水网供热系统设计参数

热水网供热系统机组供热量按以下参数设计:

(1) 采暖期最大热负荷:374MW;

(2) 平均热负荷:248MW;

(3) 热网供热量(4台机组):748MW;

(4) 供水及回水温度:130 ℃/70 ℃;

(5) 供水及回水压力:145 m/43 m;

(6) 额定循环水量:3554 t/h;

(7) 最大循环水量:5360 t/h;

(8) 供热面积:550万m2。

2 存在问题及解决方案

供热系统中各设备经历了几个供暖期的运行,运行状况基本良好,但是也暴露出一些问题。针对系统存在的不足,进行了多方面的分析论证,并进行了技术改造,取得了良好的效果。

(1) 系统设计存在严重缺陷,导致系统无法满足4台热网加热器同时并列运行,最大供热面积只能满足280万m2。由于1~4号热网加热器供汽分别由各自机组供给,而疏水则采用并列运行,当1~4号机组四抽压力不一致时,会导致1~4号热网加热器水位出现偏差,从而导致1~4号热网加热器中某台满水而另一台无水的现象,所以无法实现并列运行。因此,在热网疏水泵的出、入口母管上分别加装了2道分段门,这样,热网加热器在全部投入运行时较为稳定。

(2) 厂内热网加热站与热网加热器不能并列运行,只能满足一方运行。尤其是在一次网热负荷很大的情况下,热网加热器的负压远远大于厂内热网加热器的负压,导致进入厂内热网加热器的汽量很小,不能满足自用暖气的需求。因此,将厂内热网加热站的汽源改由汽平衡母管供给,可满足自身冬季供暖的需求。

(3) 热网流量计安装在厂房外,由四抽蒸汽伴热,初期经常冻坏。虽加装了电伴热,类似情况也时有发生,造成了与外界进行供热结算的纠纷。现改成三抽蒸汽伴热,保证了热网计量的正常运作。

(4) 更换了疏水调整门。由于最初安装的疏水调整门漏量大,调节线性差,致使疏水管道振动、疏水泵损坏和汽蚀损伤叶轮的事件时有发生,导致供热运行工况极不稳定。自从更换了质量可靠的疏水调整门后,再没有发生相关的事故。

(5) 加热器满水,四抽管道返水造成汽轮机水冲击属于特别重大事故。虽然四抽至热网加热器管道装有水压逆止门、快关门、支管进汽电动蝶阀,但不能完全避免该事故的发生,为此在快关门后又加装了一道电动总门,保证了机组的安全稳定运行。

(6) 热网供、回水一次总门前增设连通管阀。这样,在热网停运期间,关闭供、回水一次总门,打开连通管阀,在不影响外网的情况下,电厂的热网循环泵和热网疏水泵在检修完后可随时进行试转,有问题可及时处理,有力保证了一次网的保质、保量准时投运。试运完成后关闭连通管阀,打开供、回水一次总门,恢复到备用状态。

(7) 增加了热网抽汽流量计,这样就可以对热网的热负荷进行校核计算。

3 可能的异常情况及应对措施

3.1 热网加热器水侧超压

升温的过程中,由于二次网热交换滞后,造成压力升高的速率快于温度升高的速率。为防止此现象的发生,在升温前停止补水,降低回水压力。在二次网全部或部分突然停运以及热网循环泵突然停运时,若处理不当,均会引起热网供水超压而损坏设备。这就应积极地联系运转相关设备,如短时间内不能恢复运行,热网加热器汽侧要立即退出运行。压力上升过快时,需打开水侧排空门泄压,若汽侧超压,则应开大旋转隔板,直至退出热网加热器的汽侧运行。

3.2 热网加热器管束振动

(1) 汽流速度是引起管系、加热器振动的根源,比容增大是引起流速增大的主要原因。

(2) 当汽侧压力低、蒸汽过热度较大时,比容大导致蒸汽流速提高。

(3) 采用汽侧节流调节时,进汽量分配不均匀。

(4) 加热器内空气积聚量较大。

所以,应采取均匀节流进汽量、打开汽侧排空门等手段消除振动。

3.3 热网循环泵出水管振动

一方面是管道内有空气未排尽,另一方面是并联运行的泵出口压力偏差大形成彼此水冲击。解决这些的方法是在管道的最高处打开排空门,边循环边排空气;调整液偶转速,使其电机电流相近。

3.4 进汽门全开也不过流

究其原因是加热器内积聚大量的空气而排不出去,阻碍了热交换的进行。这种情况下,只要打开事故放水门或汽侧排空门,排出里面的空气即可。

3.5 热井水位高而抽不下去

首先,检查疏水泵或其电机是否有异常;其次,检查疏水泵出入口母管分段门就地是否在关闭位置、疏水调整门的调整度是否可靠以及进汽量是否突然减少。还有一种可能是加热器内漏,这就需要化验疏水品质来确定。

3.6 水侧排空门设置不合理

如果水侧排空门设置在厂房外,由于保温不良,冬季常引发冻裂事故,给热网的检修增加了很大的难度。对于不处于主管道最高处的排空门,尽可能地少保留。排空门尽量在厂房内的最高处设置。

3.7 假水位的判断

首先,注意水位计后面的反光板。水位计有水位的部分,由于光在水中发生折射,反光板上的斜线条应向相反方向倾斜,没有水位的部分无此现象。另外,假水位一般是静止的,没有一点波动。如怀疑是假水位,首先应检查水位计的连通阀是否在开启位置,再检查是否有空气阻塞和连通管阻塞等。如果一台加热器远方水位显示正常而就地水位已经超限,它会联开该单元的热网加热器进出水旁路门,导致另一台热网加热器工况突变,同时联启热网疏水泵。

3.8 阀门传动时容易发生的事故

在传动热网加热器电动总门和快关阀时,首先要手动校验去热网加热器进汽分支门,其次电动总门和快关阀前后疏水门必须打开,进行充分暖管。电动总门传动完后也需手动校验,校验后方可进行下一步工作,否则会引起抽汽管道和热网加热器的振动而损坏设备。

3.9 事故放水管振动

加热器掉事故放水门联开后,事故放水管发生振动,其原因是出水管的位置高于热井位置。事故放水门打开后,该管内的水倒流,由于进汽电动门联关后不是很严,加热器内也有少量的蒸汽要排出,故在管道内形成汽水两相流流动,从而产生振动。发生类似事件后先要降低水位,关闭事故放水门,再进行下一步操作。

4 影响热网稳定运行的因素

(1) 热井容积小,蓄水量少,导致热网水位无法调整,经常处于无水位运行状态,疏水泵汽蚀频发,热网效率低下,管束冲刷加剧。运行中疏水调整门开度只能根据疏水泵电流波动很小、热网水位保持最低、热网疏水泵声音正常、管道不振动为原则来进行调整。

根据拟建建筑物特点,结合场地地质条件,可采用天然地基。考虑到场地含一层地下车库,建议挖除第①层表土层、河沟鱼塘处的淤泥和回填土及第②层黏土层,以第③-1层含砂姜黏土作为基础持力层;基础形式建议采用高层筏板基础,多层可采用柱下独立基础及其他符合设计要求的基础形式。

(2) 热网疏水泵备用不足。2台加热器共用1台热网疏水泵作为备用泵。若某台加热器疏水泵有故障,备用热网疏水泵运行,此时若另一台加热器疏水泵也有故障,该台加热器只能退出运行。如果再增加1台热网疏水泵,就能保证一备一用,提高热网稳定运行的可靠性。

(3) 疏水调整门后疏水均并入到1根母管。若母管侧有故障,4台热网加热器必须全部退出运行才能处理。在条件允许的情况下,应将其改造成既可单元制运行,也可母管制运行。这样,在局部故障情况下,影响范围小。

(4) 抽汽压力达不到设计值0.37MPa,抽汽温度达不到设计值170 ℃,致使热网供水温度最高只有115 ℃,远远满足不了设计值170 ℃。

(5) 热网突然掉后的现象为:真空迅速降低,热井水位上升,供水温度突降。此时应迅速降低负荷,提高风机转速。若空冷备用街区进汽门处于关闭状态,可先迅速开启该门,避免由于真空低而掉机,然后再作相关调整。

5 异常事件及原因分析

5.1 汽轮机抽汽温度变化的原因

(1) 蒸汽流量或负荷变化;

(2) 汽量改变;

(3) 抽汽管倒入冷汽或水使抽汽温度下降,如加热器管子泄漏,疏水系统倒流,备用汽系统倒流,抽汽管积疏水等;

(4) 汽轮机叶片故障,旋转隔板误动。

5.2 加热器出水温度变化的原因

(2) 汽轮机负荷变化;

(3) 水流量变化;

(4) 进水温度变化;

(5) 加热器管束堵塞或表面结垢;

(6) 加热器水位过高;

(7) 加热器汽侧不严;

(8) 加热器内积聚空气;

(9) 旋转隔板动作;

(10) 抽汽门、逆止门、进汽门卡涩。

5.3 加热器投运送汽时管道振动的原因

(1) 供热管道停止运行后,疏水未放,管道内积水。

(2) 供热管道投入运行时,未充分进行暖管疏水。阀门开启太快,大量蒸汽进入冷管道,遇冷突然凝结,造成汽水撞击。

(3) 管道温度急剧变化而膨胀不均匀所致。

5.4 热网加热器运行中端差值增大的原因

一般表面式加热器,端差不超过3~7 ℃。端差每降低1 ℃,真空可提高0.3 %,汽耗可降低0.27 %,一般凝汽器端差为5~7 ℃。

(1) 加热器管束内、外壁结垢,传热阻力增大;

(2) 加热器汽侧聚积空气过多,包围管束形成空气层,增大传热阻力;

(3) 疏水水位高,淹没部分管束,有效热交换面积减少,疏水冷却度增大;

(4) 疏水水位过低,蒸汽混合疏水一起排出,形成疏水温度升高;

(5) 冷却水进水温度低。

5.5 热网加热器管束泄漏或破裂的原因

监视疏忽,处理不当,造成加热器满水,水进入供汽管道及供汽汽轮机,会引起强烈振动或造成汽轮机水冲击,导致热网不能运行。

综上所述,要想使热网能够安全、稳定、经济运行还需积累充分的经验和学习理论知识,并把二者有机地结合起来。

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