TEC大颗粒装置在越南金瓯化肥厂的应用

2012-01-30 10:49王建庆王怀占张春艳
化工设计通讯 2012年5期
关键词:化肥厂造粒机流化

粟 升,王建庆,王怀占,张春艳

(塔里木石化分公司,新疆库尔勒 841000)

0 引 言

越南金瓯化肥厂采用TEC大颗粒尿素造粒系统,设计能力年产800kt尿素,是越南单套生产能力最大的化肥装置,2012年1月29日14:30全流程打通投喷头造粒,低负荷30t/h试车并一次试车成功;1月30日至2月5日系统逐渐提负荷至100%,在计划运行周期内生产装置运行正常。

1 试车难点

越南金瓯化肥厂位于越南金瓯市西北,地处越南最南端北纬8°的海洋性气候地区,高温潮湿多雨,是TEC大颗粒尿素造粒装置应用的一次实验;在中国,使用TEC大颗粒尿素造粒装置的化肥厂基本上地处北方干燥地区。越南金瓯化肥厂TEC大颗粒尿素造粒装置试车的难点有以下几个。

1.1 甲醛加入位置

国内大颗粒尿素装置加甲醛的位置有四处:尿液泵进口;一段蒸发器进口;熔融泵进口;熔融泵出口。在尿液泵进口加的优点,方便加入,且混合充分;缺点,因为甲醛易挥发,容易在一段蒸发器内大量挥发,使得用量增加并且污染环境,且易堵蒸发换热器。在熔融泵进口加的优点,混合充分,并且节省成本;缺点,由于熔融尿素易结晶易堵甲醛管,操作上要注意。越南金瓯化肥厂甲醛加入的位置为熔融泵P108入口,其优点是:

(1)甲醛与尿液混合充分;

(2)甲醛对熔融尿素装置没有负面影响;

(3)P108入口压力低,不损害GA351设备。

图1 造粒机多孔板示意

但也有以下缺点:

(1)甲醛浓度为37%,造粒时尿液浓度降低;

(2)低负荷时粉尘量不明显,高负荷时粉尘量加剧;

(3)甲醛与尿液的反应时间太短,在造粒机内还存在大量的反应,使造粒机壁粘结一层坚硬的尿素结块。

1.2 多孔板孔径

越南金瓯化肥厂大颗粒造粒机使用的多孔板孔径为2.2mm,我公司装置为2.0mm,如图1所示。在流化床中,颗粒同时受到自身重力、气体对颗粒的曳力以及水平方向的推动力;其中,流化气体对颗粒的曳力,是由流化空气在多孔板锥形斜孔产生的向上的推力提供,也是整个流化床中颗粒产生流态化的原始动力,气体曳力一般是颗粒自身重力的1~2倍。

多孔板的开孔率、孔径大小以及开孔方向,直接影响造粒机内颗粒的流化状态,金瓯化肥厂造粒机的多孔板与我装置的多孔板相比较,开孔率和开孔方向均没有改变,只改变了孔径(变大);在同样流化风量下,金瓯造粒机内流化风向上的曳力比我装置的大,水平推力减小。其现象是,金瓯造粒机内床层高度比较一致,颗粒在造粒机内停留时间过长,易产生包裹式结块。

1.3 空气湿度

金瓯地处越南最南端北纬8°的海洋性气候地区,相对湿度平均为82%,这对大颗粒造粒非常不利;而我装置位于相对湿度低的大陆性干旱少雨地区。金瓯化肥厂试车期间,尿素产品水含量较高,需要提高流化风的温度,使造粒机床层温度达到110~120℃。日本专利商为了使第一室床层温度达115℃,提高第一室流化风温度到110~128℃,但此举容易造成第一室多孔板温度过高,处于流化态的颗粒易粘结而堵塞多孔板。

2 投产后的操作改进

针对越南金瓯化肥厂试车中出现的几个问题,投产后的操作改进如下。

2.1 甲醛加入位置改为尿液泵P106入口

其优点如下:

(1)甲醛与尿液混合充分,防止甲醛进入蒸发加热器与尿液混合不均而堵塞换热管;

(2)P106入口压力低,不损害GA351设备,操作方便;

(3)甲醛与尿液的反应时间充足。

其操作重点及注意事项如下:

(1)停蒸发时,必须优先排空蒸发换热器内的尿液;

(2)停造粒时,必须优先停止甲醛加入蒸发换热器内,及时冲洗置换甲醛管线。

2.2 多孔板孔径偏大,加快造粒机出口放料

越南金瓯化肥厂大颗粒造粒机多孔板孔径为2.2mm,造粒机内流化风向上的曳力偏大,水平推力减小,虽然造粒机内床层高度比较一致,但颗粒在造粒机内停留时间过长。我公司的造粒机多孔板孔径为2.0mm,流化风压力设计为3.0~3.8kPa;日本专利商为了测试其(向金瓯化肥厂)提供的流化风压力(设计指标同样为3.0~3.8kPa),关小造粒机出口振动器,使造粒机内床层高度增加,流化风压力达到3.0kPa以上,造成造粒机内床层过高、流化效果差而出现包裹式结块。随后开大造粒机出口振动器,加快造粒机出口放料,流化风压力控制在2.5~3.0kPa,造粒机运行正常,有效地防止了颗粒在造粒机内停留时间过长而产生包裹式结块。

2.3 空气湿度大,适当降低第一室床层温度

降低第一室流化风温度到90℃以下。生产实践表明,造粒机第一室床层温度对产品水含量影响不大。所有第一室的颗粒都要经过第二室、第三室,保证造粒机第二室及第三室床层温度达到115~120℃,即可避免第一室多孔板堵塞,同时也使尿素产品达到优级品。

3 总 结

越南金瓯化肥厂TEC大颗粒尿素造粒装置从试车到平稳运行的三个月的实际操作中,得出了以下经验:

(1)甲醛加入点为熔融泵P108入口是不科学的,加入点为尿液泵P106入口是比较理想的位置;

(2)造粒机多孔板孔径增大后,需要加快颗粒在造粒机内的水平运动,应开大造粒机出口振动器,防止造粒机内流化床层过高而出现结块;

(3)TEC大颗粒尿素造粒装置应用在空气湿度较大的地区,需要适当提高流化风温度,但是第一室流化风温度不宜超过90℃。

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