中压变频器在工业水泵房的应用

2012-10-26 07:18赵昌飞
中国科技信息 2012年11期
关键词:控制室泵房变频

赵昌飞

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水厂,江苏 南京 210048

中压变频器在工业水泵房的应用

赵昌飞

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司水厂,江苏 南京 210048

介绍了A-B变频器的特点,阐述了工业泵进行变频改造的设计要求和系统配置,对水泵变频控制系统的实现作了较详细的介绍,并且在节能降耗方面进行了分析计算。

变频调速;节能降耗;电动机;水泵应用

电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一项主要手段。变频调速以其优异的调速和起制动性能,及高效率、高功率因数和节能效果,而得到了广泛的应用。

扬子石化公司水厂工业泵房为扬子公司提供工业用水,水泵开启后一直处于满负荷状态,而供水系统向外供水有高峰、低谷之分,工业用水量是随生产的实际情况而时刻发生变化的。因此,必须频繁开停泵或采用挡板、阀门等方法调节供水量,以满足供水的平衡。频繁开停水泵必将造成水泵、电机的机械冲击,减少它们的使用寿命,同时也造成电能的浪费。因此采用变频调速既节能降耗、延长设备使用寿命,又能很好的满足工艺要求。

1 技术要求

1.1 基本技术要求

为了解决上述问题,达到优化工艺控制、节能降耗、稳定生产的目的,对工业水泵房进行变频调速改造。对选用的变频设备提出如下要求:采用的变频器为国际先进技术、名牌产品;变频泵的操作应满足原岗位操作规程;在一定范围内实现供水量的平稳调节;在原有配电系统的基础上进行。

1.2 工艺对电气控制系统要求

变频泵可在变频和工频状态下切换,及时满足生产需求;变频泵能够及时启动或停止,以便准确控制管网水压;变频情况下,既可按管道压力自动闭环工作,亦可由值班人员在值班室手动调节;操作及联锁均经过PLC完成;安全检修方式,在检修过程中设备处于安全状态;准确的显示水泵的变频/工频工作状态以及电压、电流、转速、频率等电气数据;故障保护。

2 变频器的选用

经过调研,选用了由ROCKWELL公司A-B品牌的PowerFlex7000中压变频器(空冷式)。Powerflex7000变频器的主要技术指标如下:功率950kW,输入电压6(1±10%)kV,输出电压0~6.6kV,输入频率50(1±10%)Hz ,输出频率0~75Hz,控制电源220V,效率>98%。逆变类型为PWM;冷却方式为风冷,输出波形为正弦电压电流波形。

Powerflex7000型中压变频器的特点是:

1) 具有电流保护特性,免除了输出短路造成器件损害的可能,无需熔断保护电路,降低了系统的复杂程度。

2) 采用了脉宽调制技术(PMW),电流源(CSI)作为驱动端逆变器。使用最先进的中压大功率器件 SGCT(对称门极换流晶闸管),具有可阻断双方向的电压、门驱动集成、开关频率高和双面冷却的特点。用它组成的变频器,逆变开关数量比其他任何中压变频技术的器件数量都少。可能量回馈给6kV母线,具有电流抑制电抗器。

3) 功率结构模块化,具有输入、输出波形好,可靠性高、使用简单和维护方便等特点。隔离变压器为18脉冲、1065kVA干式变压器,主要起移相作用。隔离变压器的保护由进线开关完成,Powerflex7000变频器配置的保护有过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、功率模块的过热保护、接地故障保护等,电机的保护由变频器承担,包括过载、短路、接地和低电压等。

3 变频系统的配置

根据工艺要求选择供水工业320泵进行变频调速改造,该泵型号为24SA~10,轴功率为727kW,介质为清水,转速为960 r/ min,出厂日期1985.8。驱动电机型号为JSQ850-6,额定功率850kW,额定电压6kV,额定电流为95.4A,额定转速为980 r/ min,出厂日期为1985.9。

选用Powerflex 7000中压变频器控制工业320泵的变频调速运转,利用原320泵电机断路器作为变频器的电源断路器。变频器放置在工业高配后面的专用变频器室,变频调速系统的单接线如图1所示。

图1 电气单线图

图2 电气控制框图

4 变频控制的实现

4.1 控制方式要求

控制方式:机旁就地开、停泵操作;控制室微机开、停泵操作。

两种控制方式通过控制室仪表屏上转换开关进行切换。

4.2 转速给定方式

由压力传感器反馈的水压信号(4~20mA)直接送入PLC,与PLC内设定值比较,并通过PID调节计算确定变频器应有的工作频率,由PLC对变频器发出调速指令,调节水泵的转速,以满足恒压供水的需要。

根据调度指示,手动给定指令至PLC,实现320#变频泵分档步进、循环调速控制。电气控制框图如图2所示。

4.3 变频系统的操作方法

现场操作或仪表操作开启变频器时均需要通过仪表PLC先合6k V断路器,断路器合后变频器自检,通过后变频器给仪表控制室发RDY信号,这时才能由仪表控制室发合变频器命令,变频器开始工作,向仪表控制室发RUN信号。现场或仪表操作停变频器时,均需要通过PLC先停变频器,变频器停发RUN信号,仪表控制室接到后停断路器。

为了保证工艺操作人员的操作习惯,及减少误操作的可能,只允许在现场操作柱或微机上操作,通过PLC控制完成对开关柜和变频器的分合,如果在开关柜和变频器上都要进行分合操作,将会带来很多安全隐患。

4.4 变频器与泵房微机控制系统的通讯功能

变频器具备与泵房微机控制系统的通讯功能,并能向泵房微机控制系统传输以下信号:变频器运行状态下的电机转速;变频器的开、停状态和断路器的状态;电机的工作电流;变频器的故障显示和开关柜的故障跳闸显示。

4.5 变频器故障动作程序

当变频器出现故障时,变频器自停,通过CBOR信号至6KV开关柜停断路器。当6kV开关柜故障时,通过综保继电器发出故障信号至变频器,延时40ms停断路器。如果变频器运行时突然失电后果是非常严重的,为了保证开关故障时,不立即对变频器失电,对开关的综保装置进行设置,延时40ms,给变频器预留准备时间,然后再停断路器,这样对变频器起到很好的保护作用。

5 效益分析

该电机额定功率850kW,每年用电量在700万度左右,通过这次变频改造以后,该泵的年节电量为(工频运行时的耗电量!变频运行时的耗电量)*24h*365天,即(850-750)*24*365=876000(kW!h)每年可节约电能80万度左右。其节能效果相当显著。(功率数750 kW为改造运行至今的运行平均值)

另外,变频系统投用前,工业水管网压力一般在0.65 MPa左右,且波动比较大,变频系统采用压力闭环控制,保证工业水管网水压为0.60MPa。由于变频器的调速平滑,控制精度高,所以管网压力波动范围很小,能充分满足现场供水工艺要求。同时保证了供水质量,并延长了管网及其阀门的使用寿命。

6 结语

变频调速技术在工业泵房的应用,不仅优化了工艺运行,减少了操作环节,大大提高了泵房操作系统的自动化程度,而且节电降耗,降低成本。随着市场竞争日趋激烈,企业将面临更大的挑战,中压变频调速技术的应用必将为企业降本增效、提高市场竞争力方面作出应有的贡献。

[1] 满永奎,韩安荣.通用变频器及应用(第3版) [M].北京:机械工业出版社,2012.

[2] 陈伯时.陈敏逊.交流调速系统[M]. 北京:机械工业出版社,2005.

[3] 张耀. 电气自动控制系统[M]. 北京:机械工业出版社,2009.

10.3969/j.issn.1001-8972.2012.11.107

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