流沙层置换注浆施工技术

2012-11-10 01:56陈金山张世轶
山西煤炭 2012年2期
关键词:流沙砂层涌水量

陈金山,张世轶

(河南煤业(焦煤)集团 中马村矿,河南 焦作454003)

流沙层置换注浆施工技术

陈金山,张世轶

(河南煤业(焦煤)集团 中马村矿,河南 焦作454003)

针对厚度11m、水压1.5MPa、最大单孔涌水量153.9m3/h流沙层,采用二次置换注浆,并用钢筋混凝土作为骨架加固井筒周边,使井筒周边形成结石体帷幕;探注孔涌水量超标即注脲醛树脂化学浆液,采用小段高掘砌施工方式,加强井筒支护强度,顺利通过了流沙层。

流沙层;置换注浆;小段高掘进

1 流沙层段的水文地质

某矿新的进风立井井筒净径 φ7.0 m,井深1038.5m,其中表土段290m。根据井检孔综合柱状及抽水试验资料,预计井深253 m-283 m段揭露流沙含水层,含水层段高30 m。该流砂层最大单孔涌水量153.9 m3/h,下部含水层赋水情况大于原预计水量,水压达1.5MPa。由于本次施工的含水流砂(砾)层,是国内少见的立井表土段深埋深含水流砂(砾)层,施工存在如下难度:⑴单孔水量大,且岩性天然状态下较松散,含饱和水,有随水流动特性,形成含水流砂层。前期施工单孔水量均大于100 m3/h。⑵水压大,该井静水位井深74.5 m时静水压力达1.5 MPa,在施工中不易控制。注浆施工结束后,掘砌施工开挖对结石体帷幕整体性要求较高。⑶放砂量大,施工中由于水压大、水量大,相对孔内出砂量较大。施工中曾单孔一次出砂近20 m3,易造成工作面砂石淤积;所以必须及时将砂石运至井上,否则造成钻注施工无法进行。(4)由于距含水流砂层较远和放砂量不足,注浆压力是注入量的重要保证。但止浆垫面积大(井径7.0m),单孔注浆时会导致压力作用在局部,压力传递不均匀,使止浆垫局部受力。造成止浆垫位移。对于同类地层条件下,通常采用冻结法通过这样的富含水流砂(1-2),但工期长、工程造价大,约是普通注浆方式的10倍以上,不符合快速建井和减少成本的要求。为了节省工期、降低工程造价,采用二次置换注浆,并用钢筋作为骨架加固井筒周边,使井筒周边形成结石体帷幕,再用小段高掘砌施工方式,加强井筒支护强度,顺利通过了流沙层。

2 二次置换注浆

图1 流沙层段地质剖面图

井筒至248.5 m停止掘进,见图1,构建止浆垫(2.5m),进行探钻施工。钻探过程中,当钻孔刚进入含水砂层时,孔内将会出现大量水砂涌出(最大单孔涌水量153.9 m3/h),下部含水层赋水情况大于预计水量(原预计表土段第三层的总涌水量52 m3/h)。在原布置的12个钻孔钻注浆结束后,每2个孔之间再加1个钻孔,作为补漏孔,共计25个孔(含中间孔1个),原钻孔顶角5°~12°,加密布孔调整为7°~9°,这样既保证了扩散半径,又增加了注浆范围。钻注过程中,每个钻孔都历经了5次~10次的“钻进—放砂—注浆”循环打钻注浆工艺,并在放砂量较大的前期,单孔每次放砂量控制在5 m3,注浆压力控制在3.0 MPa~3.5 MPa。注浆时,采用一孔放砂、一孔注浆,串通的钻孔注浆后使钻孔浆液到达一定浓度时,适时关闭串通钻孔阀门,受注孔调整注浆参数,达到注浆压力后停止注浆,等凝后8 h进行下一阶段的循环注浆,直到注入所有钻孔下部粘土1 m。每个孔通过大量的放砂、注浆循环工艺,单孔涌水量由开始的大于100 m3/h,逐渐减少至20 m3/h左右,最终单孔涌水量已小于3.0m3/h。

为了靠近流砂层便于施工,在前期25个孔钻注浆结束,达到原定方案结束标准后,向下开挖,二次构筑止浆垫,对该段含水流砂层和下部砾石层进行注浆施工。

下步工作分为三步进行:(1)注浆效果检验达到结束标准——开挖前准备工作——拆除止浆垫——掘砌4.4 m至井深252.9 m位置——掘进荒断面1.5 m至254.4 m(距流砂层上平面4.0 m)——浇注2.5 m厚的混凝土止浆垫——止浆垫凝固。(2)注浆工作准备——流砂层加固注浆——注浆效果检验。(3)打钻探明砾岩层涌水量——若水大进行注浆——注浆效果检验。若水小,进行开挖——砾岩层顶水掘进注浆。

井筒至252.0 m停止掘进,构建止浆垫(2.5 m),进行探钻施工。对止浆垫及垫以上2.0m井壁注浆加固后。布孔距井壁300 mm,Φ50 mm钻注孔顶角14°,孔间距0.314 m。孔底位置落在井径外2.7m;Φ108 mm探注孔均匀布孔16个(间距1.256 m),探注孔顶角5°,布孔呈一同心圆台状,共计布孔64个,钻孔布置参数见表1。采用HB—1手持钻机钻进Φ50mm钻孔,钻头接触砂层或少许进入砂层内,提出钻具时水携带砂砾顺钻孔而出。采用单孔钻进、分组进行,每3个钻注孔为一组,让一定数量的流砂从该钻孔中喷出后,每组3个孔均有涌水、砂时,其中间钻注孔作为注浆孔,接上注浆管对其注入水泥沙浆,注浆量不少于钻孔排砂量,旁边孔串浆后关闭钻孔孔口管阀门,受注孔待水泥浆液凝固后或打开阀门不返浆时,继续向下钻进,穿过水泥结石体,钻入流砂层内,进行下一循环(组)同样步骤的钻注施工工艺,依此方法向下置换流砂,直到终孔为止。为使浆液尽可能在荒径外形成一道有效的坚固帷幕防护体、保证扩散半径,预埋Φ50mm钻注孔口管,钻孔顶角14°,较原钻注孔布孔角度大。开始钻注时,单孔涌水量最大5 m3/h~6 m3/h,孔内有少量砂涌出,经过复钻后,各孔内已经无砂,涌水也降至2m3/h以下。所有48个Φ50mm钻注孔在注浆封孔前,为增加结石体帷幕强度,各孔均置入Φ25 mm×6000 mm钢筋,然后进行了注浆封孔,Φ50 mm钻注孔封孔后均无出水现象。

48个置换注浆孔施工结束后,施工16个Φ108 mm探注孔。钻注孔内还有1 m3/h~3 m3/h涌水,检查孔内有0.1 m3/h~3 m3/h涌水。若此时进行掘砌施工,很可能会因注浆帷幕结石夹砂,有少量水进入井筒后,导致承压水由小突然变大,造成工作面突水(砂),大量涌水携砂进入井筒内,造成井筒回填积砂10m-15m,对井筒内施工人员有很大威胁。选用化学浆液(脲醛树脂—草酸溶液)对细小出水进行封堵。脲醛树脂化学浆液,悬浮微粒细小,浆液粘度低可注性好,采用传统的双液注浆工艺,凝结时间可调,容易操作;对细小裂隙出水效果明显;同性能化学浆液中,价格适中,确保浆现施工的钻孔单孔水量降至0.5 m3/h以下。使用TXU-150钻机配Φ75 mm钻头,从Φ108 mm孔口管向下钻探(孔径Φ90 mm),按设计单孔钻进12m,在钻进过程出现涌水大于3 m3/h,立即进行注化学浆施工。注化学浆的同时,还对帷幕进行检查。发现帷幕结石体中,浆液与砂互层,涌水(砂)量显著减少,但前期检查孔只涉及到净井壁以外2.1m(荒径外1.5m)。化学注浆结束后。对帷幕重新检查,判断是否达到流砂层开挖的标准:①所有钻孔、终孔均施工钻注至下部粘土层1.0m;②注浆帷幕达到2.2m~3.0m以上厚;③终孔单孔涌水量小于0.5 m3/h,单孔注浆压力不小于3.0 MPa。④所有注浆孔、终孔前,均埋设1根Φ25mm×6 000mm的钢筋,用来增大帷幕的强度。

3 二次加强支护小段高掘进

流沙层段施工期间,荒断面达到设计尺寸4100+(0~150)mm要求后,平整工作面,下放模板刃脚,随后立即进行一次支护工作。一次支护采用挂圈背板方式,每个段高设一圈井圈。160 mm×8.5 mm×25800mm井圈梁悬挂在已成型的井筒内预埋设的钢筋挂钩上,横向每2 m设一道挂钩,共设13道挂钩。每组井圈分为6块,下井前,在地面进行了组装实验,确认没有问题,才能拆开下井组装。井圈贴紧井帮,井圈后面使用25 mm厚的木板(为了节省井下施工的时间,先在地面加工成了1m宽的整体板块)将帮背实背严。一次支护任务完成后,按其上部井筒尺寸绑扎钢筋。立筋采用螺纹连接(砂砾石层段的立筋采用绑扎连接),环筋采用绑扎连接。绑扎完钢筋后,以井筒中心线立模板。模板固定可靠后,方可进行浇注混凝土作业。破完止浆垫后,开始进行掘砌施工作业,根据实际揭露情况,井深248.5 m~252.0 m施工段高为1.0 m,共分4段完成;井深252.0 m以下设计施工段高为0.5m,连续进行了12段后(至井深262.2 m),进入粘土层0.7m。又连续掘砌进行2个1.0m段高,顺利通过了流沙层。

表1 钻孔布置参数

4 结论

对于单孔最大涌水量153.9 m3/h、厚度13.7 m流沙层,为节省工期、降低工程造价,分别在距流沙层10 m、6 m位置停止井筒掘进,构筑止浆垫,分别在两个位置进行二次置换注浆,使井筒周边形成结石体帷幕,达到流沙层掘进标准;并采用小段高、加强支护强度,顺利通过了流沙层。

[1] 安良友.板石煤矿斜井井筒流沙层方案及施工方法总结[J].山东煤炭科技,2010(05):12-13.

[2] 徐新斌,杨焕友,等.石槽村煤矿副井井筒地面预注浆施工方法[J].能源技术及管理,2010(06):67-69.

Replacement Grouting Technology in Drift Sand Layer

CHEN Jin-shan,ZHANG Shi-yi
(Zhongmacun Mine,Henan Coking Coal Group,Jiaozuo,Henan454003)

A specific drift sand layer(11 meters deep,water pressure=1.5Mpa,and maximum single-hole water yield=153.99m3/h)used secondary replacement grouting;reinforced concrete strengthened around the shaft as skeleton;and aggregated masses shield formed.If water flow of detection hole exceeded standard, urea-formaldehyde resin chemical slurry would be grouted.Small section high driving was used to reinforce shaft support,which passed the drift sand layer successfully.

drift sand layer;replacement grouting;small section high driving

TD265.4

A

1672-5050(2012)02-0071-03

2011-09-15

陈金山(1971—),男,河南修武人,大学本科,助理工程师,从事煤矿技术管理工作。

刘新光

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