油田机采节能优化分析

2013-01-25 10:30李森大庆油田有限责任公司第八采油厂
石油石化节能 2013年7期
关键词:泵效口井节电

李森(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

模范屯油田始终坚持系统分析与整体优化,通过抽油机优选,强化机采精细管理,加大节能设备改造力度,拓展储备新型节能举升技术,达到抽油机最优化生产的目的。

但从目前能耗情况运行来看,存在“产量相同,举升高度相近的情况下,能耗却存在较大差异”的矛盾,如何在机械采油过程中,把能耗降到最低,达到“控本增效”的目的,有重大的探讨意义。

1 沉没度、泵效与系统效率关系的优化

1.1 沉没度与系统效率关系

探讨系统效率与沉没度之间的关系,为机采井如何生产达到消耗最低,模范屯油田选取150口井进行摸索,并做散点图,见图1。

观察沉没度与系统效率关系的变化趋势,得到以下几个方面的认识:

1)系统效率随着沉没度的增大而增大,在180~310m变化趋于稳定,在310~700m之间呈下降趋势,700~1100m系统效率处于较低值,1100m之后系统效率基本趋于最低值。

2)依据变化趋势,确定系统效率最优值的沉没度应该在180~310m。

3)消耗功率曲线上来看,在沉没度700m之后用于举升的功率较少,消耗的无用功增多。

1.2 泵效与系统效率关系

为探讨泵效与系统效率之间的关系,模范屯油田选取128口井进行摸索,并做散点图,见图2。

观察泵效与系统效率关系的变化趋势,得到以下几个方面的认识:

1)系统效率随着泵效的增大基本呈增大趋势。

2)泵效在20%以下井,系统效率基本在10%以下,泵效在20%~40%之间,系统效率在10%上下波动。

3)目前泵效大于40%的井少,大于40%以后系统效率随泵效的变化趋势还有待研究。

2 优化节能设备

抽油机井应用的节能技术主要是在地面部分,主要是针对抽油机的结构及其拖动装置(电动机和配电箱)的性能来开展的。

2.1 抽油机

抽油机节能方面主要为双驴头抽油机和六型机,依据前人试验成果,双驴头抽油机,与常规的抽油机相比,节电约10%左右;与异相型抽油机相比,节电约4%左右,六型机节能效果更明显。

为优先抽油机系统,模范屯油田有66口老机型老化严重(牡丹江厂家53口),使用年限在15年以上,无配件来源,将这部分油井能列入老改计划,且这部分井以10型机为主,能耗消耗过高,建议转换为小型机。其中可更换6型机35台,预计日节电为5040 kWh;更换8型机25台,预计日节电480 kWh;更换10型机6台,预计日增电40 kWh,见表1。

表1 老机型老改优化措施

2.2 节能电动机和节能配电箱

从节能出发,进一步加大节能设备的更换力度,近3年,已全部更换节能电动机和节能配电箱。因日常工作中,电动机烧或损坏,目前节能电动机的使用率为96.0%。

优选54台节能电动机井进行现场试验测试,试验后,平均节电约24 kW。另外,节能型配电箱单井日节电约5.8 kWh,见表2。

表2 54台节能电动机试验效果

3 节能技术优化措施

3.1 实行间抽,减少无功抽油

间抽是解决低沉没度、节能降耗的有效方法。目前模范屯油田执行间抽344口,每口井按日节电75 kWh计算,日节电约2.58×104kWh。

为探索间抽井是否对产量有影响,模范屯油田选取管理水平较高的某采油队进行为期半个月的试验,见表3。

表3 某采油队外输间抽影响产量情况

由表3可以看出,在执行与不执行间抽(考虑到临关井影响),35口井日产液相差2.84 t,而35口间抽井的总液量为73.3 t/d,得知间抽井影响产量约3.9%,影响不大。

分析间抽井影响产量原因:

1)采油队为保证日常的可操作性,间抽制度过于单一,必然导致一些井的间抽制度不合理性。

2)实际操作中,所有井不能完全按照制度进行启停机,井多的采油队在间抽井完全启停的情况下,前后启或停相差多达2 h,时间的偏差可能影响间抽制度的科学性。

考虑到以上2个方面的因素,在制度合理的情况下,间抽井影响产量可以忽略不计。

3.2 生产参数调整

合理的油井参数,能够使泵排量、举升能力与油井产能、流压相协调,从而使机采井在合理工况下稳定生产。若参数偏大,会造成大马拉小车的现象,导致耗电量增加[1]。2012年以来实施调小参39口井、换小泵3口井,日均节电分别为20 kWh和25 kWh。

3.3 盘根盒松紧度

盘根过松会导致井口漏油,盘根过紧引起电流上升,耗电量增加,合理调整盘根松紧度可降低抽油机耗电量。优选100口井进行试验,试验后,平均单井日节电1.4 kWh,见表4。

3.4 抽油杆降级,降低悬点载荷

优化抽油杆柱,对产液量低的井实施抽油杆降级,可以降低抽油机井悬点载荷,从而达到降低能耗的目的。

表4 盘根松紧度试验效果

优选某采油队的1口油井进行抽油杆降级试验,由原来的ϕ22(439m)+ϕ19(1001m)组合抽油杆,通过降级采用ϕ19(570m)+ϕ16(880m)组合代替。试验后,载荷降低了5.7 kN,见到了降耗效果,见表5。

表5 某油井抽油杆降级试验

3.5 加药降黏清蜡,载荷达到最优

在油田生产中,加药不及时或药量不够,都会造成载荷和载荷比上升,导致能耗增加。为规范模范屯油田的加药,重新修订加药制度,力争更科学、更合理,把加药工作做到最优化,见表6。

表6 加药周期细化管理思路

3.6 及时调整平衡,保持较高的平衡率

平衡率在85%~105%较为合理,欠平衡或过平衡都会导致能耗增加。模范屯油田月度平衡率可达到96%,把平衡影响能耗降到最低。

3.7 低产低效井暂关,节能降耗

目前模范屯低产低效井较多,有45口为低产低效井(其中13口为常关井),产量低,能耗高,开采成本高于效益,建议计划关井或暂关(不计入影响利用率因素中)。

4 结论及认识

1)通过沉没度、泵效与系统效率关系摸索得知,在沉没度180~200m、泵效在20%~40%,系统效率运行较高,目前只是初步认识,待进一步细化研究。

2)老机型老化严重、使用年久,若列入老改计划后,相应的更换为6型和双驴头抽油机,节电效果显著。

3)间抽井节电效果显著,日常需根据液面变化及时更改间抽制度和加强日常间抽管理,达到既节能又不影响产量的目的。

4)在满足生产条件下,尽量采取小参数生产。

5)日常加大加药和平衡的管理力度,使抽油机在最优情况下生产,达到不增耗。

[1]万仁博.采油工程手册(上册)[M].北京:石油工业出版社,2006:30-33.

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