煅烧炉气系统的改造

2013-09-15 04:32石晓亮董继光刘大伟
纯碱工业 2013年4期
关键词:炉气电除尘器管子

石晓亮,董继光,刘大伟

(昊华骏化集团有限公司工程技术中心,河南 驻马店 453003)

昊华骏化集团有限公司三聚氰胺尾气综合治理一期工程(30万t/a纯碱氯化铵项目)自2010年11月份投产以来,问题较多,针对存在的问题,进行了一系列的技术改造,在短短不到一年的时间里,使生产逐步稳定,产量不断攀升,效益增加显著。

我公司一期联碱轻灰炉气系统,因炉气方箱、炉气分离器、静电除尘器,以及引风机等存在问题,导致炉气带碱严重,炉气抽气不畅,炉头正压较严重,炉头动静环处炉气及碱尘经常向外喷,进料溜槽处炉气经常外泄,现场环境脏,氨味较大,消耗高。并且炉气系统需要经常进行清理,整个联碱厂因为炉气系统清理而减产或停车,生产的连续性和稳定性得不到保证。针对存在问题我公司对炉气系统进行了整体改造。

1 炉气出口管的改造

我公司φ3000轻灰煅烧炉炉气方箱的尺寸为2 524×520mm,在设计安装时改为了天方地圆结构,变为了φ1020×10的螺旋管子。经过初步计算煅烧炉方箱出口通道面积为2.524×0.520=1.31248m2,而经过改造后的的通道面积为3.14×0.52=0.785m2,比原来的通道面积直接减少了2/5,造成炉子内炉气“憋压”、“卡脖子”。但是炉气分离器出口一直显示负压,进口却是正压,后又改为炉气方箱,尺寸2 524×520mm。

2 炉气分离器的改造

炉气分离器原有尺寸为φ1 850×6 700,炉气分离器进口为1 000×480mm,可以计算出通道面积1.000×0.480=0.48m2,φ1020×10的管子直接天圆地方碰到炉气分离器进口。煅烧炉炉气的通道面积从炉气方箱改为φ1020管子,通道面积从1.32 m2减少到0.78m2,进炉气分离器时从φ1020×10的螺旋管子变为方法兰1 000×480mm,炉气的通道面积又从0.785m2减少到0.48m2,造成第二次“卡脖子”,并且此处最严重,所以经常出现轻灰炉气分离器出口负压较大,但到了炉气分离器进口,就变成了正压,通常为90~120Pa,检查进口处人孔并无很多积碱,对此我公司将炉气分离器直接更换为φ2700×8400。尺寸如表1。

表1 炉气分离器更换前后尺寸对照表

改造之后,炉气碱尘分离效果较好,炉头到炉气分离器进口部分,压力表显示负压,通常维持在-90~-70Pa。炉头部分改造前冒碱严重,每个班最少需要回收碱5袋,仅此一项每年节约成本48.6万元。

3 炉气洗涤系统的改造

3.1 液压刀闸阀代替盲板

炉气系统出炉气分离器后分两路,如图1,一路进水封洗涤槽,一路进静电除尘器,正常运行时只用其中一路,静电除尘器效果较好,能把碱直接回收后进刮板机送到包装,但是运行时间不稳定,且必须定期清理电极板上的碱尘。通常情况下,为了停静电除尘器需要把进电除尘器的管子上加φ1020的盲板,同时把进水封槽一侧的盲板抽掉;如果停水封槽,使用静电除尘器,抽加盲板顺序相反。检修工作量较大。为此直接安装了电动液压刀闸阀,能够迅速切换,效果较好,不会因为炉气系统静电除尘出故障而长时间影响到生产。也大大减轻了工人的劳动强度。

图1 炉气除尘系统

3.2 加高炉气管

炉气经过水封槽洗涤虽然运行较稳定,但是洗涤效果不好,碱度较高,并且因为水封洗涤槽漏液管子堵塞,使洗涤液向上溢流,越过炉气管子,进入炉子,出现过炉头结疤的严重事故。为此,一方面把炉气下液管从φ159改为φ219,另一方面分析热碱洗涤液泵的扬程为45m,对炉气管子加高了7m,使得最高点达到48m,确保不会溢流到炉内。

3.3 新增热碱洗涤塔

针对炉气冷凝液碱度较高问题,在水封洗涤槽后又串联了热碱洗涤塔,尺寸为φ2400×8500,放到炉气冷凝塔的上面,塔内装上聚丙烯鲍尔环填料,洗涤效果较好。碱度从改造前的7~8tt,降低到0.2~0.6tt。炉气进炉气冷凝塔温度从改造前100~107℃降低到80~90℃,大大减轻了炉气冷凝塔的负荷。

4 静电除尘器的改造

4.1 增加伴热

我公司静电除尘器,经常出现刚开始投料,送不上电或是在运行较短时间后直接跳闸,因为炉气系统含有水蒸汽、碱尘、二氧化碳、氨。为了能使静电除尘器运行稳定,炉气温度通常控制在115~120℃。但是在刚开始投料时,静电除尘器内壁,或极板上的温度较低,水蒸汽容易冷凝,和碱尘粘合在一起,贴在设备内壁上,运行一段后,如果出现设备内壁和极板(阴极板或阳极板)的碱粘在一起,就会跳闸或送不上电,对此,我们在设备的外壁加0.6MPa伴热蒸汽,并且在锥体部分加电加热,使电除尘器在进料之前,内壁迅速加热,维持在100℃以上,不至于炉气中的水蒸汽冷凝,保证静电除尘器的运行稳定。

4.2 对静电除尘器出口螺旋的改造

原有设备配套的出口螺旋从上部进料,下部出料,炉气引风机抽负压时,如果螺旋内物料较少,冷空气会从螺旋进到静电除尘器内,造成内部温度下降,出现跳闸现象,对此把原有螺旋的出料口改到了侧面偏上的位置,使螺旋内部一直有物料,起到很好的密封作用。

4.3 在静电除尘器锥体下部加仓壁振打器和搅拌

因为静电除尘器回收的碱尘较细,很容易贴在壁上,虽然有伴热,不会结疤,但是经常会存料,仓壁振打器加定时控制器,定时振打,确保锥体不会存料。物料落下去之后搅拌会及时把物料送到螺旋内部,从而保证输送系统连续稳定。

静电除尘器改造前,刚开始投料,经常出现“泥碱”,并且运行时间较短,运行7天需要把静电除尘器停掉,对里面的阴极板、阳极板和内壁进行人工清理,劳动强度大,且比较危险,改造之后,只要炉气温度控制好,最少运行3个月,不用进行清理、检修,大大减轻了工人的劳动强度,保证了煅烧生产系统的稳定,使碱尘能够及时回收到系统。开静电除尘器每吨碱的成本比开热碱洗涤塔的成本低16元,一年可节约480万。

5 炉气引风机的改造

原有风量Q=6 978m3/min,风压P=8 146 Pa。因为新增加热碱洗涤塔后,使整个系统的阻力增加,新选择的风机风量为Q=9 000m3/min,风压P=9 140Pa。改造后,炉气压力更容易控制,生产稳定,现场操作环境能够大大改善,工人的劳动强度大幅度降低。

通过我公司对煅烧炉气系统工艺的优化和设备的改造,使两个系统生产都比较稳定,根据不同的生产条件,选择不同的工艺路线,炉气系统改造之后,从未因为炉气系统影响到整个联碱分厂的生产,达到了预期的目标。

[1] 毕东风,马桂新,刘志刚.电除尘器在纯碱生产工艺上的应用[G]//第十二届中国电除尘学术会议.第十二届中国电除尘学术会议论文集.2007,10

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