盾构回填土反压平衡法接收施工研究

2014-03-20 14:07李立铭王模公
筑路机械与施工机械化 2014年2期
关键词:土仓刀盘管片

李立铭,王模公

(中铁三局集团有限公司机械管理部,山西 太原 030001)

0 引 言

盾构到达是盾构施工的关键节点之一,到达端头是事故多发地段,直接关系着盾构隧道能否顺利贯通。盾构到达施工存在极大风险,因此关于风险控制技术的研究非常重要。

1 盾构回填土反压平衡法的背景

福州地铁某区间上行线出洞接收段50m(K17+799~K17+849)范围内的地质情况为:洞顶为粉质粘土,洞身为粉质粘土夹细砂,洞底为淤泥质土夹细砂。接收段加固形式采用Φ650mm三轴搅拌桩+1排Φ800mm旋喷桩,加固长度为4m。于2012年9月20日始发,在进入接收段50环后,各项接收准备工作就绪,地面监控测量、地面控制点位联测及洞内导线复测均已完成。2013年1月30日凌晨,管片拼装至891环时,盾身已进入加固体1m。按照盾构接收方案,在盾身进入加固体时,土仓压力应降为0,由于实际水文地质与详勘结果有出入,导致螺旋输送机出土口发生涌水、涌砂现象,于凌晨5点半停止掘进施工,此时,盾构机刀盘距离洞门2.2m。

盾构机停止掘进后,施工单位密切关注盾构机的相关参数,做好洞内盾构机姿态及洞门土体的巡视工作,加强地表沉降及地下水位的监测,并做好应急准备工作,采取了以下措施。

(1)加强注浆。为稳定已成型的管片,及时进行管片后二次注浆,同时,通过盾尾注浆孔、中盾注浆孔向盾尾及盾身注入双液浆及膨润土,确保盾身处于安全、稳定状态。

(2)增加降水井、观测井及回灌井。将降水井增加到11口(其中Φ350口径5口,Φ500口径6口),同时增设了4口水位观察井。通过2d的降水,地下水位已降至地表下11m左右,继续抽水,水位下降不明显。

采取以上措施后,地下水位仍然处于盾构底面以上4.5m左右,盾构直接出洞仍存在较大风险。为确保顺利出洞,拟采用回填土反压平衡法施工。

2 方案及参数检算

(1)超载20kPa,填土高度采用7.5m。

(2)采用单榀可承受弯矩为909kN·m的H700×300×13×24H型钢,I=201 000cm4,搭接到两道中板框架梁:KL2-1(800×1 000),Φ12@100/200(6),6Φ25,N4Φ20;KL2-2(1 000×1 000),Φ14@100/200(6),6Φ32,8Φ32,N4Φ20。因 KL2-1形成整体,稳定性好,主要验算KL2-2。

(3)适当考虑盾构顶推引起的摩擦力,荷载选6 500kN,按最不利弯矩1 115kN·m核算如下:水土核算,顶部荷载为20kPa,底部荷载为101kPa,M1=460kN·m;水土分算,顶部荷载为20kPa,底部荷载为157kPa,M2=623kN·m。

(4)盾构刀盘出盾圈后,土压力顶部不超过20kPa,底部不超过137kPa,框架梁最大弯矩为704kN·m,需配置2 503mm2,配置梁为2Φ32,4Φ20,2 865mm2。

(5)在未加入中板400mm的有利条件下,满足填土要求。

3 工序实施细则

根据检算结论,制定以下工序实施细则。

第一步,继续抽水,将地下水位维持在地面以下11m处,同时加强水位监测,观测频率为2h一次。并派专人对抽水量及含砂、含泥情况进行巡查。

第二步,采用钢板及工字钢对端头井进行围蔽,端头井内分层回填粘土至中板,利用粘土封闭涌水通道,防止发生涌水[1-2]。重新建立土压平衡,按正常掘进的方式出洞。端头井底板处回填C15混凝土,标高控制在盾构机底部以下2cm处。支立围护钢结构,钢结构的面板为3cm厚的钢板,背面设H700×300×13×24工字钢的纵向肋条,间距为50 cm,钢板接缝内壁铺设塑料布以防接缝渗漏,围护结构高度至中板底。

第三步,采用粘土分层回填、夯实,每层厚度控制在30~50cm;填土顺序由南到北,南端填土至中板,北端填土至洞门顶以上2m。在填土分层的同时,洞门钢筋应由底部按照1m高度分层切割,钢筋头必须逐个处理到位。

第四步,确定掘进参数。

(1)土仓压力值P的选定。P值与地层土压力、静水压力相平衡,设刀盘中心地层静水压力、土压力之和为P0,P0=γh(γ为土体的平均重度,h为刀盘中心至地表的垂直距离),则P=KP0,K为土的侧向静止土压力系数,由于填土至洞门顶上部2m,所以土仓压力设置为0.03~0.05MPa[3-4]。施工时主要控制以下几个方面:螺旋输送机转数控制为26r·min-1;千斤顶推进速度一般控制在6cm·min-1以下;此外,还有两者的组合控制以及对取土量、超挖量的控制。

(2)出碴量的控制。每环理论出碴量(实方)为39.7m3,盾构推进出碴量应控制在98%~102%之间,即每环38.9~40.5m3。

(3)推进速度。掘进速度及推力的选定以保持土仓压力为目的,盾构机正常掘进的推力主要由下述因素决定:盾构外周(盾壳外层板)和土体之间的摩擦阻力或粘附阻力、盾构正面阻力、管片和盾壳内侧钢板之间的摩擦阻力以及后配套台车牵引力等。推进速度设置为4~6mm·min-1。

(4)盾构轴线。为保证隧道轴线的方向,建立一套严密的人工测量和自动测量控制系统,严格控制测量的精度,合理布设洞内的测量控制点和导线,根据工程中的实际情况合理控制测量和复核的频率。盾构轴线偏离设计轴线不能超过±50mm,在始发掘进,严格控制盾构机的各组油缸压力不大于70bar,盾构机总推力设置为600~800t,刀盘扭矩保持在15%左右。

(5)推进及姿态控制。要将盾构向左转动,A组千斤顶伸长量要大于其他3组千斤顶;要将盾构向右转动,C组千斤顶伸长量要大于其他3组千斤顶;要将盾构向上转动,B组千斤顶伸长量要大于其他3组千斤顶;要将盾构向下转动,D组千斤顶伸长量要大于其他3组千斤顶。根据盾构自动导向系统显示的盾构机转动方向,调整盾构机刀盘的旋转方向:欲将盾构机顺时针转动,刀盘应逆时针转动;欲将盾构机逆时针转动,刀盘应顺时针转动。

(6)盾尾注浆压力分析与取值。盾尾注浆压力主要受地层水土压力的影响,注浆压力的设定以能填满管片与开挖土层的间隙为原则。注浆压力的计算参考规范中的公式,并在施工过程中通过测试和试验来确定和优化参数。

(7)土体改良。盾构机在刀盘、土仓、螺旋输送机设置了添加剂注入口。添加剂可以减少盾构机的磨损,调整土仓内土体塑性流动性,降低渣土的透水性,减小刀盘扭矩,防止机器能耗过高因发热而发生故障;还可以降低切削渣土的内摩擦力,减少刀盘、螺旋输送机的磨损。土体改良使用的添加剂为泡沫,注入添加剂时的初始压力设定为0.2~0.4 MPa。泡沫溶液的组成为:泡沫添加剂3%,水97%。泡沫的注入量按开挖方量及碴土实际情况计算确定为300~600L·m-3。

第五步,掘进施工。

(1)892环。盾构机在掘进前,再次对盾构姿态进行复核,掘进中首先采用闷推方式,重新建立土仓压力至0.05MPa,加强盾尾同步注浆,缓慢掘进,密切关注土仓的情况。

(2)893~894环。盾构推至894环,土仓顶部压力逐步降至0,底部压力逐步降至95kPa。

(3)895~899环。按设定速度推进,降低盾构机与土摩擦力引起的型钢受力,加快出土速度,控制土仓压力。同时推至899环,在盾尾交接面6m范围内进一步加强注浆量的控制。

第六步,加强监控测量。

(1)对盾构接收段100m范围内的地面及管线进行监测,监测频率为4次·d-1。

(2)加强对盾构接收段后10环管片的监测,监测频率为4次·d-1。

(3)密切关注盾构机的姿态及掘进参数。

4 结 语

盾构回填土土压平衡法接收在福州地铁隧道施工中首次应用成功,结果也表明,该方法技术先进,施工控制得力,施工组织合理,大大降低了施工风险,缩短了工期,直接节约工程成本约200万元,经济效益显著,施工人员的人身安全和场地环境安全也有保障,同时环保节能效益良好,将会有很好的应用前景。

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