墨斗辊电机电路巧改

2014-06-10 13:34鲁骏叶延茂凌云
印刷技术·数字印艺 2014年4期
关键词:模拟量驱动器变频器

鲁骏+叶延茂+凌云

我公司一台高斯环球70型报纸轮转印刷机(以下简称“70机”)经过长年高负荷运转,总是出现一些故障,其中墨斗辊电机故障是较为典型的问题之一。印刷过程中,如果墨斗辊突然转速不稳或停止转动,即使工作人员以最快的速度去处理,也会因为墨斗辊电机安装位置的特殊,故障处理不方便而延长维修处理时间,从而严重耽误报纸生产。

为了彻底解决这一问题,我们对墨斗辊电机的电路进行了一系列检查、设计和改造,下面笔者就将墨斗辊电机的电路改造过程与大家共享。

故障分析

70机墨斗辊采用的是直流电机驱动,一般直流电机都安装有碳刷,而碳刷在使用一段时间后必然会有所磨损,磨掉的碳粉便会积留在电机换向器上,久而久之就会造成电机停转,而且这些碳粉还会引起短路,从而烧坏驱动器。

由于墨斗辊电机的安装位置比较特殊,方便操作的位置基本上都被机器墙板遮挡住了,因此要想更换碳刷是一件很麻烦的事情,尤其在生产非常紧张的夜班,墨斗辊电机故障会对操作人员和设备维修人员造成不小的困扰。因此,将直流驱动改为变频驱动是一项很必要的技术改造。

改造过程

图1是改造前的墨斗辊电机电路图。从图1可以看出,每个单元的2个墨斗辊电机分别由各自的SSD 507直流驱动器驱动。SSD 507直流驱动器的控制信号来自喷水杆控制器PN859,在PN859控制器和SSD 507直流驱动器之间还有一个设备PN807。经过查找资料和现场测量发现,PN859控制器的模拟量输出电压范围是0~5V,且机器速度越快,电压线性越大,而直流驱动器SSD 507直流驱动器接收的是0~10V的电压。由此可以断定,PN807的作用就是将PN859控制器0~5V的模拟量信号同比例放大到0~10V,并分配至2台SSD 507直流驱动器上的SP端口,使两者的速度范围一致。另外,SSD 507直流驱动器的运行信号由PN859控制器内部的常开触点NO_A/B直接控制,低电平有效。

由此我们便了解了运行信号和速度信号的输出方式,并由此可以根据自己选择的变频器进行相应信号的连接。图2是改造后的墨斗辊电机电路图。

本次改造中我们采用的是Lenz公司的8200矢量变频器,也可以选用与其他设备相同的变频器型号,这是因为,选购同种类型的变频器可节约一定的备件成本。与SSD 507直流驱动器不同的是,8200矢量变频器的使能信号EN是高电平有效,点动速度可根据E1、E2的电平高低组合来控制(图2中采用的是E2高电平控制),速度信号AIN由模拟量电压输入,8200矢量变频器的电压范围为0~5V或0~10V,因此可省去直流控制方式中的PN807控制器,而直接将PN859的速度信号端子与变频器的AIN相接。T1、T2是接在电机内部的温度传感器,在没有使用的情况下可将其短接,至此,外围控制电路的连接便完成了。

在变频器参数方面,首先,必须将频率给定方式选择为外部电压控制方式;其次,模拟量输入采用0~5V的电压范围,最低速度、最高速度以及加减速时间等参数均可根据实际需求进行更改。具体参数设定及方法,可参照所选变频器的说明书。

电路设计好后,将原来的直流电机更换为变频电机。由于减速器的存在,电机功率并不需要很大,与直流电机功率相当即可。值得注意的是,选择的变频电机转子轴的尺寸需要与减速器匹配,否则无法直接安装。在安装位置上,可以拆除原来的PN807和SSD 507直流驱动器,这样在电柜里就有足够的空间进行变频器的安装、接线。

我公司在2011年就将4个塔、32个墨斗辊电机全部改为变频驱动方式,经过两年多的运行,目前墨斗辊故障率几乎为零,调速效果理想,运行相当稳定,如此,我们节约了数十万元的维修成本,同时还保证了报纸生产时效。这样的改造可谓“一劳永逸”。有了70机墨斗辊电机电路的改造经验,我们又将此项改造技术成功运用到了高斯URBANITE II的纸架改造上,运行效果同样非常好。

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